汽缸体凸轮轴孔拉伤修复的改善.ppt

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汽缸体凸轮轴孔拉伤修复的改善

二、选题理由 1.2009年9月10日接到20台4H气缸体,由于缸体与凸轮轴配合不当,缸体的第三凸轮轴轴颈严重磨损导致气缸体报废,按每一台4H气缸体总成的价格6848元计算,20台4H气缸体总成的报废,将给厂里造成136960元经济损失。 三、目标设定 四、方案分析(1) 方案一.对轴颈镶轴瓦。 方案二.采用普通镗刀杆加工。 方案三.采用镗床尾座定心刀杆加工。 方案四.采用新型自定心刀杆加工。 四、方案分析(2) 四、方案分析(3) 四、方案分析(6) 五、确认方案 通过对以上四种方案的分析,前三种方案加工难度大,无法保证加工精度,测量困难,故采用第四种加工方法。 六、刀具对比 七、对策实施 十、效果确认 十一、效果确认 1,改善后完成4H气缸体修复20台。 2,经济效益计算:6848元×20台=136960元 十二、标准化 1.改善刀杆的图纸,增加热处理工艺,并做好存档。 2.确定刀具的合理角度,材质,规格,建立标准化。 3.编制操作标准作业书。 4.加工工艺制定标准化。 三、今后课题 1,适用于各种型号缸体凸轮轴孔、主轴孔、缸孔的修复。 谢谢大家! * 东风汽车有限公司商用车发动机厂 Commercial Vehicle Engine Plant DongFeng Motor Co.,Ltd * 东风汽车有限公司商用车发动机厂 Commercial Vehicle Engine Plant DongFeng Motor Co.,Ltd 发动机厂杂件作业部B班 改善提案人:吴森光 发表人 :丁吉宁 加工出来不容易 报废多么可惜! 第三轴颈磨损严重 刀杆细长刚性差 无专用夹具,定位不精确 加工精度不易控制 内部加工无法测量 两端孔小,中间孔大,同轴度0.1 表面粗糙度3.2 四、方案分析(4) 杠杆百分表测头不能通过1,2轴颈,无法准确测量第三轴颈尺寸. 因为刀杆刀具刚性不够,无法保证表面粗糙度。 无专用夹具,缸体找正困难,无法保证加工后的同轴度。 镗床主轴径向跳动及镗刀杆细长摆动,造成加工孔的圆度超差。 五个轴颈孔之中,的1,2,4,5孔尺寸小,而3孔尺寸大,无法加工。 4H缸体凸轮轴颈扩大加工,难度大。 为什么? 为什么? 为什么? 为什么? 为什么? 问题点 四、方案分析(5) 自定心定位基准面 与2 4轴颈配合 主要功能: 准保3轴颈与其它轴颈同轴度 半精镗刀 浮动镗刀 主要功能: 控制加工尺寸精度 主要功能: 去除加工余量 主要功能: 挂靠主轴获得扭矩 刀杆细长振动摆差大 定位精度底 尺寸无法微调 刀具易磨损 刚性好 尺寸稳定也可微调 定位精度底 定位精度高 改善推进负责人 邓军 改善组组长 吴森光 改善小组副组长 丁吉宁 顾问 陈希昌 工段长 郭永利 数据收集 协调制作 数据收集 辅具制作 B 班 全员 改善指导 资料总结 工艺更改 设计辅具图纸 工艺 朱胜安 张松山 QCD 改善部 陈希昌 八、改善组成员 九、活动日程 修复以前状况 修复以后状况

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