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86.工作台滑座类铸件的生产工艺改善

2010 中国铸造活动周论文集 工作台滑座类铸件的生产工艺改善 孟 君,吴 琼,张继波,贾晓波 (沈阳机床银丰铸造有限公司,辽宁 沈阳 110200) 摘要:针对工作台滑座的渣孔、气孔缺陷问题,分析其产生原因,通过对原工艺的浇注位置、浇注系统引 入位置、现场施工操作及熔炼过程进行改进,较好的解决了镗床工作台滑座的渣孔、气孔缺陷问题,使产 品的废品率得到了有效降低,取得了一定的经济效益。 关键词:工作台滑座;渣孔;气孔缩松缺陷;工艺改进 工作台滑座作为卧式加工中心上的核心部分,是联系床身和工作台的纽带。工作台滑座在床身上做水 平移动,工作台在滑座上做旋转运动,因此对其质量要求非常严格。如何保证生产质量,得到无缺陷的优 良铸件是我们考虑的首要问题。选择合理的工艺方案,简便易行的造型方法,制订规范的操作规程,是降 低成本,降低废品率的有效途径。 工作台滑座铸件常见的缺陷是渣气孔。其中以 G508101 工作台滑座为例进行分析。型芯砂大部分采用 的是树脂自硬砂,由于树脂砂发气量较大,如果气体不能及时排出就容易形成侵入性气孔,使铸件废品率 增高。 1 工作台滑座的结构特点及技术要求 铸件的轮廓尺寸:2200×2100×470mm;材质:HT300;毛坯重量:7360kg;壁厚 45mm、筋板厚度 30mm; 要求时效处理。 从图 1 可以看出结构特点:铸件的上面工作台面和下面的导轨面都是重要加工面,内腔结构复杂。此 件的各个外部面几乎全部加工,要求比较严格,不允许存在任何缺陷。 图1 铸件结构 2 原生产工艺及质量状况 2.1 原工艺简介 - 1 - 2010 中国铸造活动周论文集 浇注位置为导轨面朝下,分型面在铸件的最大截面处,铸件几乎全部在下箱(见图 2);为使铸件能够 平稳充型采用底注分散式浇注系统,浇注位置上面放置 12 个扁冒口排气。对内腔上面没有透孔和外型相 连的芯子侧面出芯头,并在芯头上引排气绳将砂芯产生的气体排出。浇注温度:1360~1390℃。浇注时间 75s。(工艺简图见图 3、图 4) 图2 图3 图4 2.2 存在的问题 在批量生产过程中发现铸件夹杂物、气孔缺陷严重,废品率高达 23%,严重的影响了产品的质量和交 货期。具体位置见图 4、图 5。夹杂物、气孔产生的部位有一定的规律性,主要集中在铸件顶面,内腔与 上面壁没有透孔的部位。 图4 图5 - 2 - 2010 中国铸造活动周论文集 3 原因分析 3.1 气孔缺陷的原因分析 铸件出现废品后,从气孔产生的机理、工艺方案、现场施工操作等方面进行了具体分析。分析产生气 孔的原因有以下几方面。 (1)砂芯的排气不畅、排气受阻 从工艺上看,铸件的内腔都由砂芯形成,砂芯全部为坐芯,侧面芯子气体

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