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分层测试井异常原因分析及治理
分层测试井异常原因分析及治理摘要:分析了分层注水异常井产生的原因,并提出了治理对策。非均质多油层油田在注水开发过程中,合理注水是提高采收率,延长油田开发周期的重要手段,加强注水井的日常管理,提高分层注水合格率,实现“注够水、注好水”的目标,是提高油田采收率最经济有效的方式。
关键词:合格率 测试异常井
一、原因分析
分层注水异常井是指在系统压力不变的情况下,注入压力或注入水量突然发生变化的分层注水井。产生异常井的原因主要有以下几种:地层的影响,分层管柱的影响,注入水质的影响,仪器仪表的影响。在现场管理过程中产生影响分层注水合格率的原因,主要集中分层注水井测试后出现的异常,即分层注水井测试后在一段时间内即发生注水量、注水压力发生变化,即压力降水量升或压力不变水量下降。经过处理后或重新测调后恢复了正常分水。见表1。
表1 异常井调查情况统计
二、治理措施
(1)地层动态变化。对41口测试井异常原因进行分析,有21口井因地层吸水量变化引起测试后注水量异常变化,地层吸水量变化造成注水量异常变化的占总异常井数的51.226%。如某1井2010年1月9日测试后。自2010年4月28日起该井注水量逐渐下降。2010年5月8日在现场用3块压力表验证注入压力,2块压力表压力与原井用表测压力基本吻合。初步判断水量下降的原因是因地层压力变化造成。2010年5月13日重新测试,测试偏4水嘴1.8mm,水量由53m3下降到22m3,减少了31m3;测调将偏4水嘴由1.8 mm换为3.8mm,将层段水量调整达方案要求。具体变化见表2。
表2某1井验证情况统计表
(2)井下设备故障。在对41口测试井异常原因进行分析,发现有1口井因水嘴刺大造成测试后注水量异常,占到12.2%。如某2井2010年9月12日注水压力下降,水量增加。15日测检卡显示注水压力10.1MPa时偏1注水量已达到113m3。该井偏1小层配注80m3已超注。将偏1水嘴捞出后发现水嘴刺坏,更换水嘴后恢复正常。见表3。
表3某2井验证情况统计表
(3)水质差堵塞水嘴及注水井管柱年限。注水井在注水过程中,因水质不好,会造成水嘴堵塞,从而使该井压力升,水量降。虽然水质不好的井占的比例不大,但是它的确影响测试合格率。如某3井2010年8月21日测试,9月初全井水量由141m3下降到56m3,在排除地面及仪器仪表故障原因后,队该井进行打检卡验证,发现偏2、偏3不吸水,而这两个层段原吸水量分别为37m3、25m3,捞出后发现水嘴堵。见表4。
表4某3井验证情况统计表
另外有些井由于作业间隔时间长,管柱在井下结垢严重,严重腐蚀,造成测试仪器遇阻、遇卡。目前只有需要上作业时,才更换管柱。我们认为,注水井管柱应规定一个具体年限,超过一定年限,就要重新下管柱,从而保证测试工作进行,如果等到遇阻、遇卡后再上作业,就会影响正常测试和测试合格率。例如某4注水井于2010年7月4日测试前验封时,仪器在1000m处下不去,10日对该井进行洗井处理,仪器仍然下不去,8月21日该井实施管柱酸洗,才将问题解决。见表5。
表5某4井验证情况统计表
因管柱脏酸洗恢复
针对上述现象,我们对于水质较差井排制定了定期拆洗制度。同时对某1排、某2排、某3排注水干线进行了冲洗,保障注入水质合格。
(4)洗井质量差。洗井质量的好坏,直接影响注水合格率。在现场管理过程中影响洗井质量的原因很多,一是目前注水井所处村屯及耕地中,只能使用罐车洗井,使洗井排量受到限制,仅仅要替净油套环形空间的排量至少是16-18m3。二是洗井过程中必须中途停止,等罐车排污,保证不了洗井的连续性,井内脏物无法洗净。因为洗井过程中洗井液只有连续循环起来,才能达到携带井底和管柱中赃物的作用。如某6井,2010年7月15日用罐车洗井,洗后未见效果,改用大排量洗井后恢复正常注水。洗井质量的好坏直接影响测试合格率。
(5)注水井取压设备及仪表精度低。在现场使用的压力表检校前后的计量偏差,也是造成注水量变化的原因。压力表的精度与注水井现场管理要求存在着较大差距,如某5井在2010.4.12测试时压力表与流量计压力分别为14.2MPa 和14.1MPa,在测试过程中该井校表后同注水量下显示压力值为14.3MPa, 共换四块表进行了验证,相同注入量下只有1块显示注入压力为14.1 MPa, 其它三块表最高压力14.3MPa,最低13.8MPa,上下误差0.5MPa。但这些表全部都在规定范围内,属合格表(现校表规定误差±0.379MPa)。目前注水井现场检查时要求进行相同压力下的日注水量对比,现有的取压设备很难达到要求。不明异常原因所造成的异常井,占到异常井总数的14.29%
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