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七煤集团公司洗煤厂浮精煤脱水系统改造
七煤集团公司洗煤厂浮精煤脱水系统改造摘要:七煤集团公司洗煤厂(以下简称七洗厂)是一个年处理能力在200万t以上的大型炼焦型选煤厂,选煤方法为块煤跳汰煤泥浮选。该厂浮精煤脱水系统中主要脱水设备为PG78-8型圆盘真空过滤机4台,XAQZ250/1600精煤压滤机1台,配套2YK―110型真空泵4台,给料泵2台及滤液泵、鼓风机等辅助设备。
关键词:洗煤厂;浮精煤;系统改造
1存在问题
1.1滤饼水分高
七洗厂实际生产中真空泵的真空度仅0. 02Mpa,由于真空度不够,不但严重影响过滤机饼水分,导致滤饼水分达到30%以上,而且真空泵循环不中固全含量变高,导致设备磨损严重。
1.2滤液浓度高,粒度细
七洗厂过滤机的滤液浓度一直在120g/1左右,并且通过对过滤机的滤液和原矿进行小筛分试验(见表1),结果分析,滤液中-0.125mm级含量比原矿中的高5.64%。由于滤液浓度高,颗粒细、密度小,加之剩余药剂影响,直接返回浮选机会使浮选泡沫发虚,不但影响浮选结果,而且导致浮选机生产负荷的加大,造成从尾矿中炮煤和能源的损失。
1.3过滤机处理能力低
七洗厂主要入洗新建矿的原料煤,随着采煤技术的不断发展,新建矿井已进二水平开采深度(-400m),煤质变差,入浮煤泥量不断增加,已由原业的10%增为18%,通过浮选精矿的小筛分试验(见表1)结果进行分析,精矿浓度偏低,为260g/1,并且对滤机入料粒度不均匀,细粒含量偏高,造成矿浆粘度大,导致滤饼薄,难于脱落,在加大刮料工人的劳动强度条件下,滤饼的脱落率也仅为43%,物料在过滤机中打循环,降低了过滤机的处理能力。
表1精矿、滤液、原矿小筛分试验结果
2改造方案
根据以上浮精煤脱水系统存在的问题,主要原因是PG78-8型过滤机使用效果差,需更新,其次是由于滤液对生产过程产生的不利影响,需改变滤液循环回收的传统工艺。
2.1将原有过滤更新为GPl20―10型过滤机
原有4台过滤机总处理能力仅为26.83t/ h,1台压滤机处理能力为l0t/h,总处理能力为 36.83t/h,不能满足我厂实际需要。如果改用 GP120―10型过机,单台实际处理能为23.04t/ h,2台46.08t/h,完全可满足生产需要。
2.2采用滤液独立回收工艺
将现有XAGZ250/1600压滤机作为小组液脱水设备,SAGZ系列精煤压滤机是浮选清煤脱水的高效设备,过滤效果好,滤饼含水率低。
3改造前后工艺效果对比
3.1水分降低,脱水效果好
原脱水系统由于过滤机入料中细粒含量偏高,导致滤饼水分高达30%以上,造成过滤机上矿薄,难于脱落,处理能力低下。而改造后过滤机脱水效果较好,滤饼水分最低达 24%。
3.2处理能力提高,脱落效果好
改造后脱水系统比原脱水系统处理能力提高9.25t/h,过滤机的脱落率也由原来的 43%提高到905。
3.3滤液单独回收,浮选效果变好
滤液经过精煤压滤机处理后,不但改变浮选来料粒度组成,使浮选机处理原矿能力提高 20%,并提高丁浮精煤产率。而且滤液几乎为清水,可以返回浮选系统复用。浮选机矿化效果变好,避免了能源损失。
4经济效益
4.1节约干燥费用210万元以上
七洗厂每年4个月的干燥期,20万t末精煤进行干燥,按10元/t干燥标准计算每年干燥费用达200万元,加上设备维修工作费用及维修人员工资约10万元,干燥费用共计210万元。
4.2节约电费74.6万元
七洗厂原过滤系统总功率为920KW,电费为185.48万元,而改造后系统少了两台真空泵,功率为550KW,电费为110.88万元,全年可节约电费74.6万元。
4.3节约设备维修费用及人员开支14.8万元
改造后系统设备维修量少,维修费用也随着减少,每年约10万元,维修人员及岗位人员可减少12人,人均工资为400元计算,每年减少开支4.8,两项共计14.8万元。
4.4浮精产率提高0.6%,增收180万元
改造后系统,不但脱水效果好,而且浮选效果也变好,浮选机处理能力提高,每年多回收浮精煤1.2万元t,增收180万元。
以上总经济效益为479.4万元。
5结论
改造后浮精煤脱水系统在七洗厂的应用,给七洗厂带来了很大的经济效益,尤其是在煤炭市场严峻形势的今天,为企业解困振兴、革新发展提供一条新思路。
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