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提速拨板在马钢棒材轧机上的应用

第 16卷第 3期 安 徽 冶 金 科 技 职 业 学 院 学报 V0】.16.NO.3 2O06年 7月 JournalofAnhuiVocationalCollegeofMetallurgyandTechnoloyg Ju1.2o06 提速拨板在马钢棒材轧机上的应用 任跃辉,魏锡亮 (马钢股份公司第三钢轧总厂 安徽马鞍 山 243000) 摘 要 :1998年马钢高速线材厂棒材轧机竣工投产后,很长时间内产能都受到裙板故障多的制约。在棒材的高速轧制过 程中,经常在裙板设备上出现轧件追尾现象。经过反复论证,2004年在冷床输入辊道的入 口处增加了一台提速拨板装置。将 轧件头尾分开,解决了这个难题,产能得到了释放。 关键词:提速拔板;精确控制;优化设备功能 中图分类号:TG335.62 文献标识码 :B 文章编号:1672—9994(2006)03—0001—04 根据棒材轧机的设计大纲要求,轧机的出口速 板准确动作 。 度能够达到 18m/s。然而改造前 ,生产线始终不 当出口机架的速度改变时,满足操作人员能够 能达到这一设计要求,轧机 的出口速度只能低于 以10cm为单位,调节提速拨板拨到轧件头部的位 16m/s才能正常轧制 。经观察,一旦成品速度大于 置 。 16m/s时,在轧制过程 中就会经常在裙板处出现轧 操作人员能够在主控台控制画面上随时修改 件追尾现象。产生此故障的原因是,出口机架的速 提速拨板拨到棒材头部的位置 ,并且可以随时取消 度超过 16m/s时,倍尺剪连续剪切产生的轧件,在 或选 中提速拨板的功能。 冷床输入辊道上运行的过程中,前一个轧件的尾部 在倍尺剪优化剪切失败的情况下,最后一根轧 还未完全被裙板挑起,后一个轧件 的头部 已追上该 件会随机出现短尺。由于前滑系数的存在,这个短 尾部,导致发生追尾事故,这一故障严重制约了棒 尺轧件脱离出口机架后运行速度将大于前一轧件 , 材生产线产能的提高。 因此有可能追到前一轧件的尾部,导致提速拨板不 为了解决这一生产中的难题,决定在冷床输入 能准确地拨到短尺棒材头部,造成裙板堆钢 。当出 辊道的入 口处 (距倍尺剪后 26m左右),新增加一 现上述情况时,提速拨板将根据控制程序,自动进 台提速拨板。其 目的在于倍尺剪每剪切一次产生 行尾部修正。 的轧件头部运行到提速拨板处,提速拨板动作,将 2 控制原理 棒材头部拨向上方,这样,被拨动的这个轧件将沿 着新的轨迹运行一段时间后,重新沿着裙板向前运 棒材轧机工艺布置见图1。 行,此后提速拨板返回,等待下一个轧件的到来。 准确计算出轧件的运行速度利用 18架出口的 热金属检测器和冷床输入辊道上的热金属检测器 1 工艺要求 来完成这一功能。当 18架出口的热金属检测器 当出口机架的速度达到 18m/s时,由于轧件 (V18EX—HMD)检测到轧件的头部时,计算机开始 在冷床输入辊道上的运行速度接近 20m/s,提速拨 记时;当冷床输入辊道上的热金属检测器 (BET 板动作的时间必须精确到O.O1s以内,才能保证提 HMD)检测到轧件的头部后,记时结束。二个热金 速拨板精确地拨到棒材头部。 属检测器的实际距离是常数,依此计算出轧件的运

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