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3生产区内的14个不准
十、停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启用 1.设备安全检查的作用和意义 生产设备停机检修后,不经详细、彻底检查,就草率进行试车或开车(机)而发生事故是常有的。设备是化工生产的基础,设备的安全运行是化工安全生产的基础。为了保证安全生产,必须使设备始终处于完好的状态。一般来说,就要经常对设备进行维修和保养,特别是在设备进行完检修后,更要注意安全检查,在化工厂称之为检修后的“回头看”。回头看能更加完善检修的结果,能更加做到心中有数,更能确保检修的质量。 * 2.检修后不彻底检查发生事故的主要原因 (1)停机检修设备时,一般都破坏了正常的生产状态,如该关的阀门可能是开着的,该开的可能是关闭的。 (2)检修中可能遗漏检修项目或忘记上紧螺栓。 (3)设备内可能有遗留物件(如工具、螺帽、废料杂物等)。 (4)遗忘拆除盲板。 (5)有的检修质量可能不合格或者设备、管道、阀门、仪表等装错位置或方向,不符合工艺要求等等。 因此,凡是停车、停机检修的设备,都必须进行彻底检查,确认没有问题后,方能启动开车。 * 3.进行安全检查应注意的问题 (1)检查顺序:对一个生产系统的设备,应按工艺顺序或设备前后顺序进行检查,以免遗漏。对于单位设备或单机,视具体情况办理,定型设备按出厂说明进行检查。 (2)重点检查项目:不论是生产系统设备,还是单体(单机)设备,除进行普遍检查处,都要确定各种设备的重点检查项目,列出安全检查表,然后逐个地进行检查。 重点检查项目一般有: (1)所有检查项目是否全部检修完毕,有无漏掉检修项目。 (2)按抽堵盲板图,逐个检查盲处是取下盲牌,所有盲板是否已经抽堵完毕。 (3)设备安装是否正确,有无装错的设备,部件,仪表,阀门等,它们的位置和方向是否符合工艺要求。 * (4)安全装置(如安全阀、减压阀、液位计、温度计、压力表、声光报警指示装置、连锁装置、自控设备、行程开车、限位器和制动器以及栏杆、盖板等)是否灵敏、齐全、牢固、可靠。 (5)各种设备、容器、管道内是否有检修遗留物(如螺钉、螺帽、铁件、砖头废料、工具等)。 (6)各类阀门是否处于正确位置(开或闭)。 (7)检修质量是否符合规定要求,安装、焊接是否牢固,有无漏上、漏紧的钉、螺帽。 (8)进行试漏、试压和试车 经详细、彻底检查确认无误后,在开车生产前,还必须进行试漏、试压试车(先单体试车,后系统试车),证明符合生产要求了,才能正式启动开车进行生产。这里必须强调指出的是,在进行设备试漏、试压时,必须具备充足的技术条件和技术力量,取得生产、技术、设备、安全部门同意,经生产(技术)厂长或总工程师批准才能进行。 * 4.事故案例 [例一]开炉不开阀门,煤气炉发生爆炸,伤亡损失惨重。 1994年4月8日,某厂造气车间水煤气工段,发现煤气发生炉的蒸汽总管漏气,决定停炉检修。操作人员把四台炉子的夹套锅炉的出口阀关闭,打开放空阀,把夹套锅底压力控制在2kg/cm2以下,后由焊工进行焊补。完工后,未进行彻底检查,没有把夹套锅炉的蒸汽出口阀打开,各锅炉相继开炉生产、送气后发现3号炉的φ50给水管漏水,随后又发现该炉夹套锅炉压力继续上升。班长不但不认真查明原因,反而认为压力表失灵,交代工人去更换压力表。此时压力表已升至满刻度6kg/cm2(实际已超过6kg/cm2)。没等取回新的压力表,炉子就发生爆炸。全部炉子毁掉,死亡两人,重伤3人,轻伤5人,直接经济损失77万余元。 * [例二]试压忘拆盲板,容器罐顶爆炸 1998年6月,某厂白土车间停工检修。工人根据布置,在容—8(22M3过滤机进料罐)顶罐出管线上加一块盲板,未挂牌,且只少数人知道。检修完后开车,车间布置拆除盲板时,未布置拆这块盲板,在贯通扫管线时也没有检查出来,车间就决定开车生产。6月5日,夜班,过滤工与班长和操作工联系,要向容—8扫管线。扫管线发现容—8声音不正常,曾告诉操作工,但没有及时处理,结果容—8因超压爆裂,罐顶掀开一半,被迫停产13h。 * [例三]阀门未关,串气熏死人。 1996年2月16日,某石油厂二厂干馏三部炉硫铵塔经过检修和改造后,验收合格,准备生产。由于操作工人在开车前检查不认真,一个连通阀门未关。开车后,大量煤气冲出,使正在与塔相连的管道内拆挡板的工人严重中毒熏倒,施工组长下管道救人也被熏倒。其他同志赶来抢救,当将第一个被熏倒的人救出来时,不慎
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