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设备部:
根据公司要求,我中心准备安排在明年2月份开始A#厌氧池检修,A#厌氧池总的检修周期需4个月,中心编制了A#厌氧池检修方案,请设备部审批。
中心成立厌氧池检修领导小组,组长由束蒙生担任,组员有朱易、余志峰、李晓明、杨正富、李茂华、李军、浦江、吴燕、刘军、华立。
水务中心
2009年11月30日
生化二装置南区A#厌氧池检修方案
一、概述
生化二装置AF厌氧反应器为无粘结预应力钢筋混凝土圆形池,直径34.6m,高9.5m,有效容积为8000m3,单池内装有填料280万只左右,填料总体积约6000m3,池底顶绝对标高为12.5m,于2002年4月正式投入运行,自2005年开始AF去除能力呈现逐年下降趋势,由开车初期的85%左右降至现55%,结合示踪试验和工艺参数变化分析结果,初步判断AF去除率下降主要由以下两点造成:
1、池内填料存在大面积堵塞,部分填料板结造成池内污水停留时间缩短,板结区域内厌氧微生物无法发挥生物降解能力,导致AF对有机物降解能力下降;
2、随着运行时间的增长,部分填料碎片、水中杂质堵塞池内底部布水管线,布水管共有十一个回路,平均约1m布置一个出水孔,总共582个布水孔,杂物堵塞布水孔造成布水不均值,部分区域产生短流,同样导致AF对有机物降解能力下降。
针对以上原因,水务中心采取措施对AF内部工艺状况进行改进,主要是利用定期增加流量(1次/2周)对AF布水管进行清堵,引入系统氮气(1次/季度)对AF内板结填料进行松动和疏通,但由于清堵水量和氮气量相对较小,上升流速仅在0.5m/h左右,清堵和疏通作用均较为有限,虽遏制了AF去除率持续下降的趋势,但未根本解决AF工艺存在问题,需对AF进行打开检修方能彻底解决现有问题,恢复AF的去除能力。
第三座AF建成投产后,现有AF具备停运检修的条件,可对AF池进行彻底检修。
二、检修前期措施
1、两个底部人孔处增设排水渠,汇入污水集水池内(见附图),作为填料清理过程中冲洗污水收集使用,冲洗污水收集后由潜水泵送入一曝池处理,防止污水污染环境。
2、清理出来的填料约200万只,需平整一块约5000平米的场地,堆放清理出来的填料。
3、安装潜水泵和120米橡胶管,并架设临时电源。
4、检修现场与生产现场安全隔离和标识。
5、工艺处理:停止进生产水,将池内液位降低后再次灌清水,观察池内沼气产生情况,待池内不再产生沼气后,再将池顶入口打开,通过自然对流,降低池内沼气浓度,随时监测沼气浓度。
三、检修内容
AF厌氧池检修工作主要有:填料清理和投放、布水管系统检修、池内防腐检查和修复、进水阀和池内仪表探头维保检修。
1、填料清理和投放
(1)打开底部2只DN600和顶部2只1m×1m人孔盲板,其中底部人孔作为清理填料出口,顶部人孔作为冲洗和填料投加入口,人孔布置简图见附图。
(2)每个底部DN600人孔由2名工人对AF池内填料往外掏出清理,2名工人进行外运至预留地堆场,分两班轮流进行,4处人孔共需32人(分两班)
(3)当底部人孔附近填料基本外掏清运结束时,由2名工人在顶部采用消防水枪对AF池内中间填料进行冲洗,将AF池内中间填料冲至底部人孔附近,以便于底部工人便于外掏清运。
(4)随着填料的逐步减少和冲洗次数的增加,AF池内沼气和有毒有害气体的浓度将逐步降低,待降至安全范围内,安排工人由人孔进入池内,将填料通过底部人孔向池外清理,加快清理速度。
(5)填料清洗
根据生化二装置北区厌氧和南区一曝池检修情况判断,AF池内填料表面可能粘结一层红色的钴、锰结晶物,需采用稀碱液对填料表面进行清洗,恢复填料表面附着力。
(6)填料更换
根据生产现场判断,池内填料存在破碎现象。设计单池填料数量为303.6万只,后实际单池投加280多万只,按50%破损率计算,单池共损坏约140万只,如检修后AF单池填料投加量保持在250万只左右,单池需补充更换用填料110万只,两座AF共需补充填料220万只。
2、布水管系统检修
⑴ 布水管清堵
卸掉进水阀门,采用人工和机械方法对DN400进水总管和22根布水管进行疏通,其中布水管径为:DN125四根、DN150四根、DN200十四根。
⑵ 布水孔清堵
共有布水孔582个,直径为16mm,每孔间隔为1m。
⑶ 布水管支墩和支架维修
对脱落和损坏的支墩和支架进行检修,单池共有支墩195个,支架采用L75×75×6与预埋钢板焊接。
3、池内防腐检查和修复
根据出水夹带部分混凝土碎块判断,AF顶部防腐层破损较多,需进行混凝土池壁和防腐层修补。按池内面积20%的损坏,修复面积约为1200m2
4、进水阀和仪表探头维保检修
A、B池进水总阀、配水阀以及在线仪表(温度计、液位计、PH计、氧化还原电位计等)的维护检修。
四、检修时间安排
中心准备安排明年2月份下旬将A#厌氧池停
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