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200mw汽轮机凝汽器端差升高的原因分析及处理对策

No.3 第34卷第3期 华电技术 V01.34 Huadian Mar.2012 2012年3月 Technology 200 MW汽轮机凝汽器端差升高的原因 分析及处理对策 郑春华,原锦梅,吴涛 (新疆华电红雁池发电有限责任公司,新疆乌鲁木齐830047) 摘要:新疆华电红雁池发电有限责任公司。2机组凝汽器端差随使用年限的增加不断升高,分析了凝汽器端差升高的 原因,提出了对凝汽器铜管进行酸洗镀膜的处理措施,彻底清除了凝汽器内的沉积物,降低了凝汽器端差,提高了机组的 效率,降低了发电成本。 关键词:凝汽器;清洗;端差;酸洗;镀膜;经济性 264.1+1 中图分类号:TK 文献标志码:B 文章编号:1674—1951(2012}03—0010—02 由表1可以看出:。2机组在真空系统严密性合 1凝汽器设备概况 格的基础上,凝汽器端差由2006年的2.68℃上升到 新疆华电红雁池发电有限责任公司。2汽轮机 2010年的8.90cC,说明凝汽器中的蒸汽与循环水热 为北京重型电机厂生产的200MW超高压、中间再 交换系数随着使用年限增加而增大并呈上升趋势。 热、单轴三缸、双排汽供热抽汽式汽轮机,机组型号 3凝汽器端差升高的原因分析 为N(C)200/160—12.75/535/535。机组热力系统 共设有8段抽汽,分别供给3台高压加热器、1台除 3.1高浓缩倍率运行 氧器和4台低压加热器。凝汽器为北京重型电机厂 根据补水水质情况,2008年循环水药剂厂家进 生产的单壳体对分流双流程表面式凝汽器,可单独 行了动、静态循环水性能试验,确定循环水浓缩倍率 进行半面清洗;管子为铜合金管,用淡水冷却,型号 为N一11300。 于原水水源缺水,塔池水位低无法排水,使得机组在 高于5.0的浓缩倍率下运行(见表3),导致碳酸钙 2凝汽器存在的问题 在铜管内析出结垢。2010年9月,在。2机组停机 2010年5月2013,新疆华电红雁池发电有限 进行汽封改造时,对凝汽器铜管进行抽管检查,铜管 责任公司。2机组在负荷200.48MW时,循环水进 内结垢厚度为0.50mm。据有关资料介绍,冷却水 水温度为28.6oC,循环水出水温度为37.07℃,排管内壁污垢层厚度达0.15mm时,会使总的传热系 气温度为49.31℃时,真空度下降速度仅为76 数下降29%,当污垢层厚度达0.30mm时,总的传 Pa/min,凝汽器端差为12.24℃,凝汽器排汽压力为 热系数会下降45%。 11.9 kPa,与机组额定工况设计背压(5.3kPa)相差3.2塔池水浊度增大 6.6 kPa,严重影响了机组的经济性。对存在问题的 2009年夏季,由于原水水源缺水,塔池超浓缩 同期设备的运行参数进行了对比,见表1。 倍率后未及时排污,造成塔池内循环水质变差,浊度 表1机组运行数据(5月) 增加,塔池内

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