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A修论文课题1A吸收塔搅拌器无机封改善总结
吸收塔搅拌器无机封改善总结
神华国华孟津发电有限责任 周文森
概况
神华国华孟电公司一期工程2×600MW火力发电机组安装石灰石—石膏法烟气脱硫装置(FGD),不设置增压风机、GGH和旁路烟道。
脱硫吸收塔采用喷淋塔,一炉一塔,处理烟气量1900000Nm3/h(设计煤质,湿烟气,O2=6%)、吸收塔后烟气量2016000Nm3/h,处理烟气SO2浓度1360ppmv(3886mg/ Nm3)。
吸收塔为钢制空塔,内壁采用玻璃鳞片树脂衬里。每台吸收塔配置6台CHEMINEER产搅拌器,原厂生产的机封单价为8万元左右,原厂搅拌器机械密封寿命从当前使用情况来看,基本在半年以内,每次备件及人工费用估计约为8.5万元,一年单台备件及人工费用合计17万元左右。
经调研当前国内已有公司根据搅拌器永磁驱动技术,结合传统机械密封结构搅拌机的优点和市场需求,以磁力传动结构替代机械密封结构,研发出了无泄漏磁力传动搅拌机,并已成功投用市场。此种机封的最大优点就是日常维护简单(五年内基本免维护)。遂对其进行深入调研,拟采购一台磁力传动搅拌器试用。
二、设备情况
1.原设备结构图及相关参数:
搅拌器参数如下表:
序号 项 目 单 位 改造前数据 备注 1 搅拌器型号 -40(台型式 侧进式 驱动 皮带 安装功率 kw 5 电机转速 r/min 6 搅拌轴转速 r/min 7 轴密封及停止设备 单端面机封 8 轴材料 254SMO 9 轴直径、长度 mm x835 10 叶片数量/类型 3/轴流桨 11 叶片直径 mm 12 叶片材料 SAF2507 2.新式磁力传动搅拌器结构图
产品结构:无泄漏磁力传动搅拌机主要由减速机、连接体、磁力传动器、轴承体、密封桶、滑动轴承、搅拌轴、桨叶等部件组成。其中磁力传动器由内、外磁转子及隔离套组成,是该产品的核心部件之一。桨叶、搅拌轴与内磁转子连为一体,通过轴承支撑组成工作件,为设备从动件;外磁转子与减速机连为一体组成动力件,为设备主动件;从动件和主动件被隔离套完全隔离。
工作原理:无泄漏磁力传动搅拌机整机安装在脱硫吸收塔(或事故浆液池等装置)上,运行时通过设备主动件驱动从动件来实现桨叶的旋转搅拌。其搅拌效果主要取决于搅拌机数量、安装角度、分布和桨叶结构等因素。
3.各参数对比:
比较项 永磁驱动无机封方式 其它厂家(包括进口商) 1.驱动连接形式 磁力传动、软连接 刚性连接 2.轴封形式 无轴封 机械密封 3.泄漏程度 无泄漏 泄露量5ml/h以上 4.轴承类型 滑动轴承 滚动轴承 5.外部管路 冷却水回路 机封冲洗回路,冷却水回路 6.联轴器对中要求 支架连接,无需对中 需调整对中 7.振动/噪声 小/低 较大/较高 9.产品结构 紧凑 有机封,结构较复杂 10.有无过载保护 有 有 11.可否在线检修 可以 可以 12.驱动连接方式 直联(垂直、平行) 直联(平行)、皮带轮联接 13.轴支撑位数 2位支撑,运行更平稳 1位支撑 14.检修专用工具 无需 需 15.检修周期 ≥3年 ≤2年 14.性 价 比 高
三、现场改造情况
因设备订购前已要求厂家测量原有搅拌器的基础安装位置和尺寸,按照测量结果,设计加工搅拌器的支架、塔体配对法兰。故设备安装只需要将原搅拌器拆下,直接替换即可。循环冷却水利用原搅拌器的机封冲洗水,但需在管路上增设压力表两块,来监视冷却水压力为0.2~0.6Mpa(我厂脱硫工艺水压力在吸收塔搅拌器处可达0.5Mpa左右)。
四:改造后情况:
目前已改造完成一个月,各项性能指标正常,一个月内未发生任何异常。
五、结论
为期一个月的试运,尚不能对其做详细的安全经济指标评价,后续专业将继续对其各项参数、设备检修记录与其他搅拌器做详细比对,全面评估及安全经济性。
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