锅炉对流管胀口断裂原因分析与处理.docVIP

锅炉对流管胀口断裂原因分析与处理.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
锅炉对流管胀口断裂原因分析与处理

WGC30/2.45-400型锅炉对流管胀口断裂原因分析及处理 保山市综合技术检测中心 张永鸿 曹平波 杨金龙 摘要:本文针对保山某糖厂一台WGC30/2.45-400型改造锅炉对流管胀口断裂缺陷,通过结构、宏观、金相、化学元素、断口显微形貌、应力等多方面的检验分析,查找出缺陷的产生原因,制定出相应的处理方案,并跟踪验证处理后的实际效果。通过此项工作,发现了该类型锅炉在扩容改造中容易被忽视的膨胀问题,以及由此会带来对流管胀口断裂的严重后果,为今后同类型锅炉扩容改造提供了重要的参考实例。 关键词:锅炉 对流管 胀口断裂 分析处理 一、基本情况 锅炉型号:WGC30/2.45-400 额定蒸发量:30t/h 过热蒸汽温度:400℃ 对流管:钢号20G,Ф51×3.5mm 该锅炉为保山某糖厂的在用锅炉,结构形式为双锅筒横置式炉排炉,膨胀方式为下胀式(即上锅筒为支承锅筒,下锅筒活动),原额定蒸发量为20t/h,2004年通过增加对流管束长度(增长2.5m)进行扩容改造增至30t/h 。运行2个榨季(实际运行时间约2000多小时)后,停炉进行内部检验时,发现共有6根最前排对流管(凝渣管)与下锅筒胀接位置有环向裂纹产生,裂纹位置均位于管下方,裂纹距胀口扳边处距离基本相同(约30mm),裂纹附近管壁厚度未见明显减薄。 随后进行了割管取样,以便进行下一步的检验分析。 (锅炉对流管断裂位置、形貌及设计图见图1、图2) 图1 图2 二、检验分析 检测依据: JB/T 9619-1999《工业锅炉胀接技术条件》 GB/T 13299-1991《钢的显微组织评定方法》 GB/T 14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》 GB/T 11344-2005《接触式超声波脉冲回波法测厚》 DL/T674—1999《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准》 检测用主要设备: 欧波同 405M 卧式金相显微镜, 编号:JS0055 设备自检合格 Spectro 定量光谱仪 编号:JS0106 设备检定合格 钢直尺(0~150mm) 编号:JS0086 设备检定合格 MX-5 测厚仪 编号:JS002 设备检定合格 (一)结构分析 经查阅扩容改造资料及现场检查发现,该锅炉2004年改造时将全部对流管加长了2.5m,但是并没有重新进行膨胀计算,也未采取任何处理措施;而且最前一排对流管(凝渣管)间砌有异形砖隔烟墙并与炉膛后墙浇筑连接固定。因此锅炉膨胀收缩时的变形量较改造前有所增加,炉墙又在很大程度上限制了对流管和下锅筒的自由变形。 (二)宏观分析 管子均断裂于胀接过渡位置,裂纹沿环向延伸约 1/3~1/2 圈,管内外表面无明显腐蚀痕迹,详见图3。 宏观检查及体视显微观察发现,除主裂纹及次生的几条小裂纹外,管子外壁其余部位未见其他裂纹。断口部位由外壁至内的大部分区域表面氧化严重呈灰黑色,靠内圈约 1/10 壁厚区域内表面光亮为最后断裂区,部分区域存在锈蚀痕迹,详见图4。 图3 胀接管环向裂纹 图4 体视显微镜下断口形貌 (三)金相分析 取管样断口断面管壁及裂纹尖端位置进行金相检验,裂纹尖端部位金相表明裂纹从外壁开始,呈沿晶和穿晶混合向内壁发展;断口附近区域及裂纹尖端部位金相组织均为正常的铁素体+珠光体。见图5、6。 图5 图6 (四)化学元素分析 利用 Spectro 定量光谱仪,按《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》对该管样品进元素分析,分析结果表明该样品所检元素含量符合GB5310-1999对20G成分含量的要求。 样品元素含量: C 0.24%, Si 0.23%, Mn 0.55%, S 0.024%, P 0.017% 备注:GB 5310-1999中对20G元素含量的规定为: C 0.17~0.24%,Si 0.17~0.37%,Mn 0.35~0.65%,S、P ≤0.030% (五)断口显微形貌分析 利用扫描电子显微镜对试样断口断面进行分析,结果表明断口大部分表面氧化严重(图7),靠内壁的最后断裂区(图4中白色区域)呈等轴和拉长的韧窝形态,与20G受拉应力断裂特征一致(图8)。 图7 图8 (六)应力分析 根据设计资料及运行条件,用有限元分析软件ALGOR对断裂对流管处进行建模分析。 首先,通过SolidWork

文档评论(0)

xxj1658888 + 关注
实名认证
文档贡献者

教师资格证持证人

该用户很懒,什么也没介绍

领域认证该用户于2024年04月12日上传了教师资格证

1亿VIP精品文档

相关文档