转动设备组年度总结2005..docVIP

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转动设备组年度总结2005.

转动设备组年度总结 二OO五年即将过去,在这一年中,为了更好的服务于生产,确保生产装置的稳定运行,我们学习先进的设备管理经验,利用科学的管理技术,将设备的故障消灭在萌芽状态。尤其是西区苯酚车间在扩量改造后,由于新的工艺,各种工艺参数均在摸索阶段,设备的维修工作量大,针对以上问题我们加强巡检力度,及时发现问题及时解决。同时在此期间,我们又迎来了二苯酚车间的扩能改造的前期准备,为了顺利地实施二苯酚车间2007年的改造任务,我们提前对装置进行了规划,装置内部分设备进行了移位工作。在上半年我们还完善了事业部装置的设备档案,对设备管理制度进行了修订。为了更好地做好设备管理工作,我们有必要对这一年来的转动设备管理工作进行总结,以促进我们以良好的管理、高超的技能、优良的服务来做好明年的设备管理工作。 做好日常的管理工作,加强巡检,掌握设备的第一手资料,将设备故障消灭在萌芽状态。 设备的日常管理工作是一切设备管理的基础,该项工作的好坏,将直接关系到其他设备管理工作的成败;为此,我们在日常设备管理主要抓了以下几方面: 关键机组的特护管理 尽管本年度设备管理工作任务量较大,但我们从没放松对关键机组的特护管理,在按规定进行巡检的前提下,每月定期召开特护会,分析解决关键机组运转中产生的问题, 201JA是我部二苯酚车间氧化空气压缩机,最近由于水质问题,级间冷却器结垢严重,其气侧由于是铝制翅片,翅片间有腐蚀现象,这样就造成了气体不能得到有效的冷却,二级气体出口温度较高(达47℃,报警55℃),针对这种情况,我们对201JA冷却水系统进行了改造,将入口冷却水管线增加过滤网,有效地降低了级间冷却器的结垢和污物堵塞现象,另外,我们准备对二苯酚车间级间冷却器订购一个备台,一旦出现问题,及时进行更换。同时我们还加强了关键机组的巡检次数,确保了机组的安全稳定运行。PC1A/B是我部一苯酚车间氧化空气压缩机,PC-1A于11月14日16:300左右,由于二级振动联琐停机,后经对仪表系统检查,未发现问题,并于17:00开机,投入正常运行。分析本次停机原因, 由于前一段时间机组一直处于最小负荷运转,在此情况下,压缩机的运行处于不稳定状态,工艺用气量一旦波动很容易造成机组喘振而停机,针对这种情况,我们调整了机组的操作,在最小负荷运转时将出口排放阀打开,使机组运行跳过不稳定区域,防止喘振的发生。PC-1B机组的运行情况,其振动值为:A点12um,B点:8um,自机组轴瓦更新后,其振值比历史机组最高振值记录(A点:25um,B点:20um)均低一倍以上,此机组现在应是在历史最好状态下运行,前一段时间车间反应机组油位下降较快,且机组出口空气带油,分析原因可能是由于油压过高造成(最高压力达2.5kg/cm2要求压力为1.5 kg/cm2)

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