2006年啤酒厂见习报告.docVIP

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2006年啤酒厂见习报告

见习总结 转眼间,我来到金威啤酒的大家庭已经有一年多了。首先感谢各位领导给我一个机会,让我成为金威啤酒(东莞)有限公司的一员。在公司宽松融洽的工作氛围,积极向上的企业文化中,我不断地收获着成长的喜悦。 2005年4月22日——2005年9月27日,在公司人事部的安排下,到金威啤酒(汕头)有限公司酿造车间实习。实习期间,对啤酒酿造的整个生产流程有了一个大致的了解后,我的定岗岗位是原料和糖化工序。 从原料进仓、出仓、粉碎,到糊化、糖化、过滤、煮沸、回旋沉淀等工序,通过车间师傅的耐心教导下,我逐渐对各个工序的操作、注意点、设备的保养、现场情况等慢慢熟悉起来,逐步积累了一些生产经验——原料是否合格,进仓号的选择;原料出仓是否顺畅,立仓锥底手动阀的开度是否合适,除杂除尘设备运转是否正常; 粉碎时调浆水流速有无异常,粉碎完毕顶水量是否充足,粉碎设备运转过程有无异响;糊化时大米糊锅是否严重,是否正常升温;糖化碘检是否符合要求;过滤能否流畅;煮沸有无涌泡,锅内压力是否在控制范围之内,煮沸终了浓度是否合格;回旋沉淀过程麦汁中热凝固物的分离效果如何等等。 从2005年9月27日至今,我在金威啤酒(东莞)有限公司酿造车间的原料、糖化这两个工序工作。从刚开始对车间现场设备布置、管道走向、阀门安装位置的了解,到后来电脑操作界面的熟悉,各个控制点的学习等。从10月31日车间的第一次投料至今,车间共生产麦汁573批。在生产的过程中,在关注各工序各控制点的参数,运转状态的同时,我感触较深的有以下三点: 1、对相对重要、主观因素较强的步骤作必要的心理确认或沟通确认。 (1)糊化、糖化辅料配备、添加确认; (2)酒花配备、添加进酒花罐以及煮沸过程中及时添加确认; (3)氯化锌配备、添加确认; (4)糖化碘检确认; (5)过滤槽排糟板的挂钩、脱钩,排糟确认; (6)麦汁管路CIP确认; (7)麦汁杀菌、麦汁充氧、麦汁冷却温度确认; (8)麦汁批号与1号、2号麦糟罐进罐阀门选择确认; (9)冰水数量是否达到要求确认。 2、如何在简单重复,似乎有些枯燥无味的生产操作中获得满足感?那就是在平常的生产操作中多留心、细观察、重积累、掌握生产常见的排障方法,学习的过程也是获得成长乐趣的过程。 (1)原料出仓部分,主要掌握如何处理原料立仓锥底出现结块;大米、麦芽脉冲除尘器内布袋灰尘、去石机振动筛的定期清理;原料出仓一旦出现堵料要如何处理等等? (2)原料粉碎部分,注意点主要是粉碎机调浆水流速是否正常;粉碎刚启动是原料下料是否顺畅、现场有没有跑冒滴漏;停产后重新生产前三台粉碎机都要试水粉碎,看是否正常;供原料粉碎的3号热水泵一旦出现故障应如何应急(打开连接各泵之间的手动阀,用1、2号热水泵供应)等等。 (3)糖化部分,主要是过滤槽假如耕刀上升到549mm但接近开关检测不到应如何应急(可人为用金属靠近接近开关);煮沸锅二次蒸汽装置“冷麦汁温度调节阀”开启不正常如何处理(检查气管,现场与控制室调试开度看阀是否有动作)等等。 (4)二次蒸汽回收装置、物料管路、特别是酒花添加管路,应定期手动CIP清洗,以避免设备内部出现结垢堵塞等等。 3、通过车间领导、同事的共同努力,多提合理化建议,不断完善糖化工序的硬件及软件,使糖化工序的工作能够更好的完成。到目前为止,糖化工序完善的地方有: (1)煮沸锅、沉淀槽CIP程序的修正、完善(原因——清洗时压力达不到,清洗效果不好);增加弱麦汁罐、糖浆罐CIP程序;修正酒花添加的程序;麦汁冷却程序的修正(顶水完毕与冰水泵停止同步);修正低压动态煮沸程序(间歇加热蒸汽阀开度100%时容易造成煮沸锅溢锅;现改为60%的开度);修正煮沸锅泵送麦汁到沉淀槽顶水程序(改为脉冲式冲水,顶水量1吨左右,原先为3吨左右,排除了原先怀疑麦汁冷却薄板进水可能);增加了灵奕糖化程序与哈夫曼过滤槽程序过滤配方号的信号连接;糖浆程序实现自动添加;酿造水制备热水实现自动,修正热水自动制备的限制液位;完善了热凝固物罐液位显示。 (2)酒花罐增加了排污管;酒花罐添加管路的改造;热凝固物罐CIP回流管的改造(回流管太细,导致CIP回流时间超长);冷凝水收集罐增加了排气罐(直接连接到室外);糊化、糖化、煮沸锅增加了冷凝水排放管;原料粉碎供水管道改造(实现了单独供水,避免粉碎调浆水流速的波动);麦糟暂存箱内麦糟推进螺旋及箱内结构的改造;麦汁暂存罐风帽改造;糖化部分阀门接近开关改造;调整了麦糟暂存箱料位探头的位置(原先的位置经常显示不到空位)。 (3)更换了糖化CIP蒸汽加热调节阀(阀芯关不严,漏蒸汽);麦汁管路的CIP回管安装了电导仪;二次蒸汽回收装置增加了一个液位探头(用于CIP二次蒸汽回收装置时作为液位判断);更换了酒花添加泵、麦汁冷却薄板前后泵;糖化一楼安装了内线电话(方便现场人员与控制

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