某铜精渣磨矿干排系统的改造.pdfVIP

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SerialNo.541 现 代 矿 业 总第541期 May.2014 M0DERN MINING 2014年 5月第5期 某铜精渣磨矿干排系统的改造 宋 涛 高清寿 孙晓光 (1.烟台鹏晖铜业有限公司;2.烟台中鼎环保科技有限公司) 摘 要 某铜冶炼公司引入高频振动脱水筛,与旋流器和压滤机一起构成新的干排系统,既解 决了磨机排矿的脱水问题 ,实现 了精炼炉渣的开路磨矿 ,又提高了磨机 的处理量 ,降低 了干排产品 的水分,取得 了良好的技术经济指标。 关键词 精炼炉渣 磨矿 脱水筛 干排 某铜冶炼公司采用富氧侧吹熔池熔炼工艺,对 预分级。+3mm粒级经分铜机分选出颗粒铜后经 于铜精炼过程中产生的炉渣,前期主要采用闭路破 皮带运输机返 回球磨机再磨,一3mm粒级的矿浆泵 碎一筛分生产工艺,将其破碎至粒度为一20mm的 人 4,200mm标准旋流器分级。旋流器沉砂返 回球 小颗粒物料,然后返 回富氧侧吹炉熔炼。由于这部 磨机再磨,溢流给入4,3000mm×3500mm缓冲罐, 分物料粒度较粗,在熔炼过程中熔化速度较慢,使得 经板框 压滤机 压滤 干排,得到含水 18%左右、 炉渣发黏,造成侧吹炉渣的含铜量上升,增加了熔炼 一 0.074mm粒级含量大于90%的产品。 费用。另外,为了降低不利影响,每次配人料量很 精炼炉渣密度大,硬度高,并且其中超过 20%的 少,又造成了含铜 中间品的积压 。为此,该公司决定 铜以金属铜状态存在。由于铜金属延展性好、难磨, 采用磨矿的方法处理精渣,以降低其入炉粒度 。生 磨矿过程中形成的铜颗粒在磨机与旋流器之间形成 产初期采用闭路磨矿加压滤干排的生产流程 ,精渣 恶性循环,给生产带来 了极其不利的影响,主要体现 中的含铜量在 20%左右,并且几乎全部以金属铜状 在:①铜密度大,用旋流器分级时,即使很细的铜颗粒 态存在,密度大且难磨,金属铜颗粒在磨机和旋流器 所受的离心力也较大,很容易进人沉砂返回球磨机再 之间形成恶性循环,大大降低了磨机的处理量。本 磨,大量的细粒铜在磨矿分级流程中循环,降低了磨 文拟采用高频振动脱水筛对=f排系统进行改造。 机的磨矿效率;②返砂量的增加还经常造成旋流器的 1 原磨矿干排流程存在的问题 沉砂嘴堵塞,致使粒径较大的铜颗粒发生短路随溢流 受车间场地限制,生产初期采用 闭路磨矿一压 进入缓冲罐,大量的铜颗粒沉积后很容易堵塞压滤 滤干排的工艺流程,即旋流器沉砂返回球磨机再磨, 泵;③磨机排矿端浆槽沉积严重,如不及时清理,不但 溢流送板框压滤机过滤。具体流程见图1。 可能堵塞渣浆泵,甚至会持续恶化磨矿工艺,造成磨 精炼炉渣 矿不能连续进行,实际生产中需要安排专人及时清理 浆槽中沉积的铜颗粒,增加了工人劳动强度。 2 磨矿干排系统的改造 球磨排矿经过4,3mm的圆筒筛预分级后,其细 度已达到冶炼的人炉要求,此时采用开路磨矿可 以 避免金属铜的恶性循环,提高磨机的生产能力。但 开

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