矿井提升自动化改造.pdfVIP

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2014.NO.06 JournalofHenanScienceandTechnology 机械与 自动化 矿井提升 自动化改造 张海滨 (鹤煤技师学院,河南 鹤壁 458000) 摘 要:通过现代化PLC、变频器、电子凸轮、组态软件等技术对矿井进行提升 自动化改造,使矿井提升电气可靠性提升,抗干 扰、过程可视性增强,生产效率增加。增变频器后较传统TKD电气系统节能约 20%左右,提高了企业效益。 关键词 :电子凸轮 :变频器:矿井提升 ;组态应用 中图分类号:TD633 文献标识码:A 文章编号:1003—5168(2014)11-0152—02 矿井提升机是矿井生产的重要设备之一 .担负着提升矿 物 、生产物资、作业人员及设备的重要任务 ,是矿井生产的咽喉 其电控系统的技术性能和可靠性直接影响矿井的安全生产。以 前我国矿用交流提升机多为TKD型,其控制核心采用继电器、 接触器等组成的串电阻有触点控制系统。这种控制设备有触点 多、接线复杂、可靠差、维护性不高、能耗大等无法解决的缺点。 采用PLC、变频器、电子凸轮 、组态软件等新技术控制系统,具有 可靠 、准确、抗干扰能力强 、节能、可视性高、易于维护等优点,很 好地解决了TKD控制系统无法克服的弊端。 图 1 矿井提升原理 图 改进方案仅对 电气控制系统进行改进。保留TKD型电气系 1 提升系统 统原提升电动机、减速箱、卷筒等机械部件。为进一步提高系统 1.1 提升 PLC 可靠性 ,原TKD型电气系统作为改进方案的安全备份两者同时 提升PLC是该子系统的核心电子器件之一。主要功能:接 存在,通过选择开关切换 ,原TKD型电气系统每周做一次一级 受控制面板命令来控制交流接触器 、变频器 ,驱动电动机运行; 保养。原理图如图1所示。提升系统由三个子系统组成:(1)提升 点亮相应工作状态指示灯:接受进程开关、旋转编码器、制动 系统;(2)制动系统;(3)控制及监控系统。i个子系统互相独立 PLC信息;向PC、制动PLC、提升触摸屏传输信息。 且又有联系,当其中一个子系统出现故障时,另一个子系统并不 1.2 主电路 受影响。系统先启动制动子系统,给制动PLC发送就绪信号,提 如图2所示 ,PLC控制交流接触器 KM0、KM1、KM2、KM3 升子系统收到就绪信号后开始启动 (紧急提升工作模式除外)。 线圈。PLC控制KM0得电时,主体电路准备工作。KM1得电电动 当制动系统与提升系统同时动作时,制动系统优先,进一步提高 机变频运行,运行速度 由PLC控制的变频器决定。当变频器输出 系统可靠性 电流频率为49—50HZ时,变频器就起不到省电效果。PLC控制 KM1交流接触器线圈失电,KM2交流接触器线圈得电。KM1常 串口,可用于远端设备控制及监控数据采集;可选集中式机箱, 发展 ,隧道里程不断增加.地理环境 、人文环境等因素影响隧道 提高集成度 ;与多家同类设备实现互联互通,适应大规模联网监 机 电设施的安全。如何确保无人值守的隧道配 电机房机 电设施 控。 安全 ,成为设计者、建设者急切考虑问题。高速公路机电设计者 (2)系统组成:以数码编解码器为核心,光缆为传输通道,

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