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1108-1-07 多喷嘴对置式水煤浆气化技术设计总结 - 洁净煤技术研究所
1.概况
多喷嘴对置式水煤浆气化技术,是我国具有自主知识产
权的大型水煤浆气化技术。自投产以来,以其技术成熟可靠
、碳转化率高、消耗低、有效气成分高、运行周期长、适于
大型化等优势,迅速成为煤气化行业的主流技术之一。
东华工程科技股份有限公司参与了盈德气体合成气项目
、江苏华昌原料结构调整技术改造项目一二期、合肥化工基
地二期30万吨/年合成气制乙二醇等多个项目的多喷嘴对置
式水煤浆气化装置的设计,其中若干项目已经开车运行。
本报告结合多喷嘴对置式气化技术在设计过程中遇到的
问题及业主反馈的信息,就多喷嘴对置式水煤浆气化装置的
一些设计方面的经验和问题进行分析和总结。
1 . 工艺流程
主 2 . 气化控制
要 3 . 设备
内
4 . 其他
容
1 捞渣机/沉渣池设计
捞渣机故障一般可以在24小时内排除,因此可以将捞渣
机设计为可以互为备用,单台捞渣机渣池容积可以容纳2台锁
斗的排渣量。当一台炉子的捞渣机出现故障时,可手动将进故
障捞渣机的锁斗排渣管道的三通阀一侧盲板导盲,另一侧盲板
导通,将该炉锁斗中的渣水排至另一台炉捞渣机的渣池中。此
方案既可以解决捞渣机故障时锁斗的排渣问题,又可以一定程
度的减小沉渣池的容积。同时,锁斗泄压管线和锁斗冲洗水罐
的溢流管线也可以切换至备用捞渣机。
对于老厂改造的项目,原先厂区没有足够的地方设置沉渣
池的话,采用捞渣机互备的设计方案,也可以不单独设置沉渣
池,停车后煤浆管线冲洗水和地坪冲洗水可经地沟排往渣水处
理工段。目前,该方案已在多个项目中应用。
2 现场操作部分阀门执行机构选择
目前,随着煤化工项目大型化,煤气化装置工艺管道往往
相对较大,而且,在开停车阶段,系统往往存在较大的压差。
因此,针对管径或压差较大、人工不易操作、开停车经常需要
操作的阀门,可以将阀门的执行机构设计为电动或者液动的形
式,现场设置操作柱,就地操作,以减少阀门开关时间并大大
降低操作人员的工作强度。
此类阀门包括大煤浆槽的放料阀、大煤浆槽联通管线的切
断阀、洗涤塔合成气出口至下游的切断阀、气化炉合成气出口
至开工抽引器的切断阀、黑水过滤器进出口切断阀、激冷水泵
进出口切断阀、除氧水泵出口切断阀等。
1 . 工艺流程
主 2 . 气化控制
要 3 . 设备
内
4 . 其他
容
1 水循环建立方式改进
在开车阶段,气化炉激冷室黑水通过减压阀减压后排至澄
清槽,同时,澄清槽中的灰水进入灰水槽,再由低压灰水泵送
至蒸发热水塔,经过换热之后由高压灰水泵送至水洗塔,最后
通过黑水循环泵送至气化炉完成水循环。
但是,在开车阶段,系统压力一般不是很稳定,会导致气
化炉激冷室的液位波动。针对这一工况,可以采用在激冷室黑
水排往澄清槽的管道上设置一道液位控制阀,液位信号取自气
化炉液位,以此来控制激冷室的液位,可以维持气化炉激冷室
液位在开车阶段的稳定。
2 气化炉/旋风分离器/洗涤塔至蒸发热水塔黑水减压方式改进
气化炉、旋风分离器及洗涤塔产生的黑水经过减压送至
蒸发热水塔,便于回收灰水和热量。气化炉及洗涤塔产生的
黑水(温度约240℃)溶解有大量酸性气体,在减压过程中
各组分在气相中的分压迅速降低,黑水大量汽化,形成气液
两相,流速急剧增大,对减压阀阀体及阀内件冲蚀磨损严重
;并且黑水中含有固体颗粒,对减压阀产生冲刷磨蚀,使阀
门操作工况异常恶劣。
2 气化炉/旋风分离器/洗涤塔至蒸发热水塔黑水减压优化
气化炉及洗涤塔黑水减压送至蒸发热水塔进行闪蒸,由
于压差较高,该阀运行时振动较大,磨蚀严重,容易损坏。
因此在管道上增加一级减压阀,在保证一级减压后的黑水不
出现闪蒸的
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