阳化分公司实现氨尿平衡技术改造总结-山西兰花科技创业股份有限公司.PDF

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阳化分公司实现氨尿平衡技术改造总结 成海瑞 郭志俊 (山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司) 摘 要:阳化转产尿素五年来,氨尿不平衡、液氨盈余的问题长期困扰着企业。这了解 决这个问题,我们组织技术及管理人员进行了课题调研和项目攻关,通过针对性的实施各项 小改小革措施,并且从尿素系统优化工艺操作手段和改善设备性能方面加以完善,从而在刚 刚进入的2012 年实现了氨尿平衡,各项消耗指标均有所下降,达到了增产降耗增效的预期 目标。 关键词:技术改造;优化操作;氨尿平衡 2006 年7 月,生产了32 多年碳酸氢铵的阳化在加入兰花3 年后,成功实现扩能调产的 预定目标,产品变成了高附加值的尿素。但是,转产五年来,虽然合成氨及尿素产能不断提 高,但氨尿不平衡的问题仍然困扰着阳化,盈氨数量逐年递增,给企业安全、环保、节能及 效益带来的了较大的负面影响。针对造成氨尿不平衡的原因,阳化分公司组织技术及管理人 员进行了课题调研和项目攻关,进行了相应改造,从而在刚刚进入的2012 年实现了氨尿平 衡,取得了实质性的效果。 一、问题的提出 阳化分公司年产100kt/a 水溶液全循环法尿素装置2006 年投产。由于当初脱碳及尿素装 置设计能力偏小,随着后来 8.13 配套项目合成氨装置能力的不断提升,造成连续几年液氨 富余,到2008 年和2009 年合成氨产量分别达到83626 吨和85198 吨,尿素产量仅为113044 吨和118490 吨,而外销液氨分别达到12079 吨和15214 吨。氨尿不平衡给企业安全、环保、 节能及效益带来了很大的影响,主要表现在: 1、安全方面:由于液氨不能及时转化成尿素产品,造成作为危险化学品的液氨在储存、 装卸、运输等环节的压力加大,再加上车辆、运输及道路环节不能由我方直接掌控,安全风 险无法全面预防和控制。 2 、环保方面:由于脱碳装置原设计能力小,为保证净化气指标,只好加大脱碳液循环 量,从而被迫降低高闪压力来保证原料气CO2 纯度,使进入尿素系统的CO2 气量长期不足, 造成高闪后大量的CO2 气体进入变压吸附装置白白放空,对环境造成污染。 3、效益方面:根据近几年液氨和尿素综合成本和市场价格情况分析,每外售1t 液氨约 亏损210 元,而销售1t 尿素可盈利150~200 元。 二、技术改造措施 针对液氨富余及氨尿不平衡带来的问题,公司组织相关技术及管理人员通过原因分析、 课题调研和项目考察,逐步对尿素高、中、低压装置、脱碳装置等进行局部改造和优化操作, 在充分利用原有设备的基础上完成了装置的整体挖潜改造工作,使尿素装置年产达到 160kt/a 的生产能力,实现了液氨无盈余的氨尿平衡改造目标。主要改造方案和措施如下: (一)脱碳及醇化系统 对脱碳真解风机的进出口管线进行改造,使尿素原料气 CO2 纯度(加氧后)由 96%升 高至97% 以上,提高了尿塔的CO2 转化率。对醇化系统环隙自调伐进行改造,使脱碳净化 1 气中CO2 由原来的0.3%提高至0.5%,减小脱碳液循环量,提高高闪压力,低闪后尿素原料 气量明显增加,满足了实现氨尿平衡对CO2 气量的需求。 (二)尿素高压系统 3 尿素合成塔(27m ,以下简称尿塔)采用新型高效内件球帽式塔板专利技术。球帽式 塔板采用气室型原理,使气体与液体在气室处分离,对气体通道增加阻力以减少气液间的速 度差,从而降低返混作用,同时根据液流在塔壁有滞流现象,气室在塔板四周布置密一些, 3 改善液流的湍动状况,达到高效吸收的目的。改造后尿塔在生产强度达到19.5ur/m ·d 时, CO2 转化率仍保持在63%~65%。另将尿塔出口P4 伐通径由DN25mm 改为DN32mm,开 度由原来的80%下降到70%左右,消除了由于P4 阀开度过大容易造成阀芯偏磨和拉断的安 全隐患,满足了尿素产量增加的需要。 (三)尿素中压

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