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改进控制逻辑实现runback功能 improving control logic, realizing runback function

改进控制逻辑实现RU 魏 刚 (塞鸡第二发电有限责任公霹,陕西宝鸡 7210045) [摘 RUNBACK功能成功实现。 [关键词]RUNBACK功能;300MW机组;改进 中图分类号:TK323文献标识码:B文章编号:l008—4835(2006)04一OOl8一03 随着我国电力事业的不断发震进步,目蔫2∞ Mw及以上机组采用DcS分散控制系统,多数实现了功能。开创了西北地区300 CCS系统控翩,大大提高了发电企业的自动化水平, 能全部投运的先河。 减轻了运行人员的操作量,提高了机组和电网运行的 1 安全性和稳定性。但是,RUNBACK功能(部分辅机 故障自动减负荷功熊)作为CCS系统一壤重要内容, 改进 由于其所处理的运行工况极其恶劣,机组参数波动幅 度大,调节参数多,调节时闯攘对较短,涉及的热力设 通过对现场运行数据的分析和多次试验,在吃透 原设计控制策略和意图的基础上,结合宝二机组实际 备和热控系统面广,调节过程复杂,使得许多电厂难以 正常投入运行。当正常运行中发生单台辅机(送风税、 情况,我们对原设计中不够完善秘不合事宜的逻辑进 引风机、一次风机、空预器、给水泵)跳闸时,只能通过 行了以下改进(以下将RUNBACK简称RB)。 运行人员手动进行调整挽救,丽在这些工况下,人工调 整的强度和难度都很大,经常造成机组非计划追停,极 1。1 RB产生条件的改进 大地降低了机缀运行的稳定性和安全性,甚至危及电 原逻辑设计中只有在LDC自动方式下RB信号 网的稳定。 才能发出,健RB发生露又将LDC方式巍动切除,导 宝鸡第二发电有限责任公司300Mw机组控制 致RB信号无法保持,RB功能无法实现。根据鬟二运 行方式,在源逻辑中或入TF(汽枧鼹隧)方式,这样在 采愿美国西屋公司的WDpF—ll型系统。RUN基ACK 功能在建厂初期一直不能投入运行。由于辅机设备缺 陷较多,经常发生单德风机和单台给水泵跳闸事故。 生RB工况时RB信号酌保持。 特别是单侧送风机跳阐和绘水泵跳阆事故,手动处理 难度很大,造成多次机组迫停事故,使厂里蒙受了极大 1.2负荷调整方式的改进 鹊损失。为此,2001年电厂与西=l艺电力建设调试整工 凌予TF方式只调压力,不谪受蔫。在RB发生 研究所密切合作,结合宝二机组的实际状况和运行经 时,为快减负荷又不使机组超压,原逻辑修改为以负荷 验,对WDpF—lI型系统RUNBACK控制系统和福关为主调整,溉力赣动调整麓控耧策略。 控制系统的控制策略进行了改进。并在2001年5月 ~7胃分剐在2、3、4号视组全部成功实现了送风机1.3调节囱动切手动的改进 (FDF)、引风桃(IDF)、一次风机(PAF)、空预器根据实际情况,在攀侧辕枧跳阐工琵下,机组的谗 @急热怂鬟熊鉴丽雨丽丽丽 万方数据 鬓我恭交流懑 多参数将波动都很大(如炉膛压力、汽包水位、风压 表l 一次风枧R8(PAFA} 等),覆原设计中为保证叁动调节的质量,对寅漤调节 的参数偏差都有要求,当超如时将自动切手动。这在 正常工况时有其作用,但在RB工况下将导致视组参 数失控,RB功能失败。在兼顾正常工况和事故处理不 同要求的前提下,将原逻辑中“自动偏差大切手动”改 为“偏差大且无RB信号发出才切手动”,“手动自动切 手动”逻辑不变。这样,RB情况下,自动调节装置能够 不断对参数进行粗诱。这对RB功能翡实现至关羹 要。 1.4引风机超驰逻辑优化 原设计中单侧送风机跳闸后丑p联关逡行引风机的 静叶,并进行超驰控制,超驰爨定为20%~30%,不麓 适

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