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磨床伺服系统加工尺寸失控故障的分析及排除 fault analysis of grinder servo system machining dimension lose control and measures to solve it
数控技术
磨床伺服系统加工尺寸失控故障的分析及排除
简立明
(湖南衡阳财经工业职业技术学院,湖南衡阳 421001)
[摘要]介绍3MZl35磨床加工尺寸失控故障的分析及排除,并提出要排查机加工行业设备的伺服系统故障,
首先要有。机电一体化”意识。
关键词伺服进给系统加工尺寸失控故障分析排除
1磨床控制系统 量,发现进给系统未精确地按设定的“补偿量”进行
补偿,实际“补偿量”比设定的“补偿量”要小。由
3MZl35磨床主要用于磨削专用轴承芯轴双滚道,于受“补偿量”的范围及“快趋量限值”的限制,要
加工精度高达半径o.5弘m,生产效率高。其传动系统由 多次进行“补偿量”的计算和设定,并多次进行不同
机械、液压和电气3部分组成。该磨床采用无心式布局 “补偿量”的“+补偿”,才能使工件尺寸接近工艺
型式,砂轮固定。工件进给,工件和修整器布置在砂轮 尺寸要求。这样不仅生产效率大大降低,更严重的
两边。为满足专用轴承的加工,采用双伺服系统,以完 是,尺寸很难把握,造成一些工件报废。
成对2片砂轮R的同步修整。整个系统的构成如图1所
示,其中纵向系统的作用是控制进给尺寸及保证2片砂 4故障分析及排除
轮R的同步修整;横向系统的作用是控制沟距。
初步分析,原因可能是纵向伺服电机异常,于是
换用1台,但情况没有改善,说明纵向伺服电机没有
问题。
接着从磨床操作方面找原因。由于进给机构在原
点位置和光进位置之间可以进行连续点动的手动进、
退操作,于是采用丝表测量工件拖板手动进、退时的
实际值,并与人机界面上的显示值进行对比,对比情
况见表1。为了对比,还测量了横向修整拖板的情况,
见表2。由表2可知,修整拖板的尺寸控制正常,多次
测量均无累积误差,只存在传动间隙o.080mm。而由
表1可知,工件拖板的实际进给值比显示值小,有累
积误差,并且没有定量的规律可寻。本着“先易后
圈1伺服控制及机械传动的系统构成图 难”,尽量减少停机维修时间的原则,先从维修量小
的方面分析排查故障。
2磨床加工尺寸控制
表1工件拖板的实际测■值与显示值对比表 一
加工尺寸是由操作工通过人机界面中的“进给参数设
置画面”和“控制参数设置画面”设置相关的加工参数。
手工测量时,发现工件尺寸与工艺要求有差距时,先计算
出d(d=工件实际尺寸一工艺要求尺寸),再将“控制参
数设置画面”的“补偿量”设置为d,然后操作“调整
画面”中的“+补偿”或“一补偿”进行调整(尺寸偏
大,则要求加大进给量,所以要进行“+补偿”;反之则
要进行“一补偿”),从而达到工艺要求的尺寸。
3故障现象
操作工发现该磨床加工的每个工件尺寸都偏大,
设置“补偿量”并进行“+补偿”操作后,再次测 (1)如果是进给机构的滚珠丝杆磨损,那么根据手
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