磨床伺服系统加工尺寸失控故障的分析及排除 fault analysis of grinder servo system machining dimension lose control and measures to solve it.pdfVIP

磨床伺服系统加工尺寸失控故障的分析及排除 fault analysis of grinder servo system machining dimension lose control and measures to solve it.pdf

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磨床伺服系统加工尺寸失控故障的分析及排除 fault analysis of grinder servo system machining dimension lose control and measures to solve it

数控技术 磨床伺服系统加工尺寸失控故障的分析及排除 简立明 (湖南衡阳财经工业职业技术学院,湖南衡阳 421001) [摘要]介绍3MZl35磨床加工尺寸失控故障的分析及排除,并提出要排查机加工行业设备的伺服系统故障, 首先要有。机电一体化”意识。 关键词伺服进给系统加工尺寸失控故障分析排除 1磨床控制系统 量,发现进给系统未精确地按设定的“补偿量”进行 补偿,实际“补偿量”比设定的“补偿量”要小。由 3MZl35磨床主要用于磨削专用轴承芯轴双滚道,于受“补偿量”的范围及“快趋量限值”的限制,要 加工精度高达半径o.5弘m,生产效率高。其传动系统由 多次进行“补偿量”的计算和设定,并多次进行不同 机械、液压和电气3部分组成。该磨床采用无心式布局 “补偿量”的“+补偿”,才能使工件尺寸接近工艺 型式,砂轮固定。工件进给,工件和修整器布置在砂轮 尺寸要求。这样不仅生产效率大大降低,更严重的 两边。为满足专用轴承的加工,采用双伺服系统,以完 是,尺寸很难把握,造成一些工件报废。 成对2片砂轮R的同步修整。整个系统的构成如图1所 示,其中纵向系统的作用是控制进给尺寸及保证2片砂 4故障分析及排除 轮R的同步修整;横向系统的作用是控制沟距。 初步分析,原因可能是纵向伺服电机异常,于是 换用1台,但情况没有改善,说明纵向伺服电机没有 问题。 接着从磨床操作方面找原因。由于进给机构在原 点位置和光进位置之间可以进行连续点动的手动进、 退操作,于是采用丝表测量工件拖板手动进、退时的 实际值,并与人机界面上的显示值进行对比,对比情 况见表1。为了对比,还测量了横向修整拖板的情况, 见表2。由表2可知,修整拖板的尺寸控制正常,多次 测量均无累积误差,只存在传动间隙o.080mm。而由 表1可知,工件拖板的实际进给值比显示值小,有累 积误差,并且没有定量的规律可寻。本着“先易后 圈1伺服控制及机械传动的系统构成图 难”,尽量减少停机维修时间的原则,先从维修量小 的方面分析排查故障。 2磨床加工尺寸控制 表1工件拖板的实际测■值与显示值对比表 一 加工尺寸是由操作工通过人机界面中的“进给参数设 置画面”和“控制参数设置画面”设置相关的加工参数。 手工测量时,发现工件尺寸与工艺要求有差距时,先计算 出d(d=工件实际尺寸一工艺要求尺寸),再将“控制参 数设置画面”的“补偿量”设置为d,然后操作“调整 画面”中的“+补偿”或“一补偿”进行调整(尺寸偏 大,则要求加大进给量,所以要进行“+补偿”;反之则 要进行“一补偿”),从而达到工艺要求的尺寸。 3故障现象 操作工发现该磨床加工的每个工件尺寸都偏大, 设置“补偿量”并进行“+补偿”操作后,再次测 (1)如果是进给机构的滚珠丝杆磨损,那么根据手

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