对气体氮化中排气工序的改进.PDF

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对气体氮化中排气工序的改进

圈 .量..-处里 嘲 黪 麟 对气体氮化中排气工序的改进 河南郑州 1084信箱热表处理厂 (450005) 李继 良 毛 吉占 我公司一直采用RN井式气体氮化炉进行零件的氮 化处理,在操作 中,有一个必不可少的工序——排气。 排气的主要功用是防止渗氮时氨气分解时与空气接触而 产生爆炸性气体,以及防止被处理的零件及支架的表面 氧化。由此可见,排气质量的好坏直接影响着安全和产 品质量。 1.排气操作步骤 气体氮化排气的操作步骤一般如下: (1)将处理的零件装妥后将炉盖封好,开始通入氨 气体渗氮炉简图 气,其流量是正常工作的2倍以上,尽可能多 1.氨气罐 2.于燥箱 3、8.热电偶 4.氨压力表 (2)当氨气分解率为 “零”时,表明气体 已经排 5.流量计 6.进气管 7.备用管 9.排气管 尽 。 10.废气管 11冒泡瓶 l2.渗氮罐 分解率为 “零”,表明无残余窄气,排出气体 100% 内,此图为 表示直观,将氨气罐画出。 为氨气。在实际操作中,一般当排出气体90%以 为氨 (2)该设备采用电信号反应氨分解率测试,在该图 气时,便进行升温操作。在升温过程中,继续通入氨气 , 中末 圆出。 分解率逐渐上升 ,保证分解率在70%左 。 (3)冒泡瓶内所放溶液为油。 2.常规操作的缺点 (4)10号管通到热处理厂房顶部。 以上排气操作存在以下缺点: (5)炉膛尺寸为,7,450mm×650mm。 (1)排气周期长,一般在2h左右。 在该设备备用管处 (见图示序号7处)接一个旋片 (2)排气过程要求氨气流量比正常 rl作时大许多, 式真空泵,型号为zx一8,极限真空度为6×10 Pa,安 消耗气源多,一般需4~5m。 置真卒压力表 (型号为YTXC150)和阀门。 (3)氨气比空气轻,仔 排气不彻底的问题,炉内 理论上排气操作将炉内气体排出90%即可,这时可 个别角落存在残余卒气,影响后续氮化质量。 认为炉内空气体积为原状态的10%、根据道尔顿分压定 (4)如遇炉膛密封 严,氨气会泄漏剑工作现场, 律:混合气体的总压等于各组分单独存在于混合气体的 即使立即停止修复设备,弥散在牛产现场的氨气也会影 温度、体积条件_卜所产牛的压力总和。可见,当炉内压 响操作者的健康。 强为大气压的 10%时,就表示炉内气体为原状态 的 3.改进方法 10%,就可满足排气要求。 我们对现有设备进行了改造,增加一+个真空泵,以 标准大气压为0.1MPa,可见,当压力表 ≤0.OlMPa “抽”代 “排”。设备简图如附图所示。 时,即表示排气结束。 需要注意的是: 4.改进后操作步骤 , (1)按安全生产规定,氨气罐实际放在一单独房 增加了一个真空泵后,再排气操作步骤如下: 2009年第 21期 热处 锻 铸造 参磊 工~Jp/T WWW.m etalworking7950.com HeatTreatmentL垫处.里豳

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