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分析锅炉蒸发器吊挂管爆裂原因.pdf
Academ ic
学术
的气孔、夹渣、未焊透、内部裂纹的位 波检验,达到JB/152—81 《钢制压力容 在相应位置上产生缺陷。
置等缺 陷。但直径在 0.2mm以下的显微 器对焊缝超声波探伤》标准 II级合格。
气孔、显微裂纹和微小的未焊透等缺陷 其探伤原理为探伤时,高频脉冲发生器 参考文献:
不易用 x射线探伤法探测到。该产品经 的产生的高频脉冲加在探头的压 电晶片 [1]马志刚,孙灵群,谭兆强 .浅析
100%X射线探伤达到JB1152— 81 锅《炉 上使之产生超声波,超声波通过探伤面 锅炉、压力容器的焊接质量控制 [J].山
和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》 的耦合剂进入工件,传播过程中,遇到 东械,2011(4).
标准 II级为合格品。 缺陷和工件底面便会产生反射回波,探 [2]马鸣,张亚奇,李春光 .低温钢
3.2超声波检测 头的压 电晶片将反射波转变为 电信号, 制压力容器焊接工艺综述 [J].机械制造
本产 品的重要位置焊缝需进行超声 经接受放大加到示波管的垂直偏转板上, 文摘 一 焊接分册,2011(6).
分析锅炉蒸发器 吊挂管爆裂原因
苏立敏 张锡武
(225200 扬州诚德铜管有限公司 江苏 扬州)
摘 要:锅炉蒸发器在众多化工厂中往往都会得到重用 ,然而近年来其吊挂管却频繁出现一些爆裂事故 ,对众多用户造成了一定
的干扰。本文以某化工厂锅炉蒸发器的吊挂管为例 ,通过对其进行理化试验检验、力学测定、电镜金相扫描等等 ,分析其爆裂的
主要原因 ,并提出合理的解决措施。
关 键词
1.我厂锅炉蒸发器 吊挂管爆裂事故 足标准要求。
概述 2.3力学分析
我厂锅炉蒸发器 吊挂管主要用于运 在A管爆裂处附近取高温和室温段
输二级除氧水,外部富含着温度高达900 的试样,并在B管 的正常段处取样,分
摄 氏度的氮气,其水压控制在0.5帕斯卡。 别进行拉伸试验,并将结果与质量证明
该设备在我厂使用 5年正常运行 良好, 书中的标准要求值进行对比,A管断口高
某天突然出现了吊挂管爆裂事故。出现 温段 的强度 以及伸长率和标准值相 比,
爆裂的吊挂管是 72根中的第 17根,位 均低于标准值,室温段和B管正常段的
于锅炉出口的位置,其他 吊挂管运行仍 指标则符合标准值 的规定。由对 比结果
然正常。但是整个锅炉循环却出现 了严 可知,没有受到高温影响的吊挂管段处 图 1 断 口形貌示意图
重的设备事故,所 以我厂的相关工作人 的力学性能均符合质量标准,蒸发器吊 2.4.3腐蚀产物
员对出现爆裂的吊挂管进行了失效分析, 挂管受到高温影响的位置其力学性能已 对A管爆裂 口处内壁、室温区内壁、
探讨其爆裂原因。 经无法达到标准。 B管内壁进行取样,分别编号为A11、
2.吊挂管爆裂原因分析 2.4金相分析 A一13和B,采用 x光衍射仪对其进行物
2.1取样观察 2.4.1显微组织 相分析,选用铜靶,电压设计为4O干伏,
锅炉 吊挂管的材质是 200,其规格为 从A管和 B管上分别取合适的金相 电流设计为4O毫安,A—l1号分析出的物
~~38ramx6ram。其宏观形貌如下图1所示。 试样,其中,A管的试样标记为高温段试 相主要包括铁、四氧化三铁、三氧化二
管径方向的爆 口并没有非常明显的变形, 样A一2号,室温段标记为 A一3号,对其 铁以及氧化亚铁;A一13以及B试样分析
其 内壁 的腐蚀垢层却是清晰可见的,并 进行金相组织观察发现,A一2号管内表现 出的物相则是碳酸钙、四氧化三铁、氟
表现出了明显的疏松,此处炉管壁厚被 为腐蚀产物,外表面表现为针状的铁素 磷酸钙、Mg3si2o5(OH)4。
腐蚀较为严重,只剩下不到 3毫米。观 体 以及珠光体 ,
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