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固定式液压罐口清理机在宣钢的设计.pdf

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固定式液压罐口清理机在宣钢的设计.pdf

Academ ic 学术 固定式液压罐 口清理机在宣钢的设计 河北钢铁集团宣钢公司炼钢厂 一苏雅爱 摘要 : 分析了宣钢2500m3高炉与 150t炉区转炉 因及后果 .通过设计使用固定式液压罐口清理机 ,解决了罐口结 渣现象 .降低铁水损失 ,保证生产顺行。 1.项 目背景 常生产,降低铁水返罐处理损失 ,提高经济效益 。 4.主机说明 宣钢两座 2500m3高炉炼铁的铁水全部供给 3.总体布置与主要技术方案 固定式全液压铁水罐 口清理专用设备,主 两座 150t转炉炼钢,因炼钢 150t炉 区接铁能 在炼钢 150T炉区4个折罐间各上一台罐口 要用于解决钢厂因铁水罐 口结盖,导致罐 内剩 力与高炉供铁 能力不匹配 ,存在阶段性压铁罐 清理机,重点处理罐嘴结渣,确保罐内铁水全 余铁水不易倒尽的问题;减少因之而产生 的消 问题,而炼铁厂修罐间距高炉较远,铁罐不能 部倒净 ,以保证铁罐罐容,满足高炉、炼钢正 耗,实现节能减排,加快铁水供给节奏,达到 及时进修罐间处理结渣,造成铁水罐积渣结盖 , 常生产及铁水罐的循环处理。 提高经济效益 的目的。其采用全液压传动使构 罐容变小,增加了兑铁次数,严重时造成蹲罐, 若是将设备置于站 内的空地,就可 以随时 造布置方便、灵活 ,反应迅速、工作平稳,高 严重影响炼铁、炼钢的正常生产和正常的铁路 对处于正工作位有结盖 的铁水罐进行处理,也 效率、低噪声、使用寿命长 ,液压传动已在机 运输 ,且罐 口结渣仅靠人工无法处理,必须采 可 以在站 内预工作位对罐 口进行处理 ,做到有 械行业得到了极为广泛的应用。主要结构介绍 用专用设备进行清理。 的放矢,准确快速,实时高效,这样就解决了 如下: 2.项目实施的必要性和有利条件 因罐 口结盖导致的铁水残留问题。 4.1.固定基座 炼铁厂共有 5座高炉,配备两个修罐间。 另外,站 内运输车来往频繁,且空 间极其 固定基座是设备 的基础,作为工作臂回转 旧区配两部 75T天车,共有铁罐62个,正常运 有限,若是移动式清理机 ,在作业过程 中势必 平台的支承,由矩形空心型钢焊接而成,外形 行使用48个;新 区配两 部 140T天车,共有铁 影响到运输设备 的正常运行,扰乱正常 的生产 尺寸约为 1.7×1.7×2.3m(长 ×宽 ×高)。 罐 102个,正常运行使用70个。实际生产主要 秩序,一旦行走装置出现故障,则将给生产造 受现场空间的限制 ,通过加高基座 的高度来减 存在 以下问题: 成极大的负面影响。而 固定式清理机则不会因 4Z作臂的体积,以利于非工作状态下的停放 , 2.1.新 区修 罐 问距 高炉较 远 (距 高炉 为正常的清理工作和 自身的故障影响到运输设 不影响运输车的正常工作。 5km,往返 需100分钟),运输不能满足每趟进 备 的正常运行。再者,铁水罐倾翻属于定点作 固定基座位置 由图 l所示尺寸进行固定。 修罐间处理铁罐的要求。铁罐积渣得不到及时 业,可用定点设备对其进行处理,这样更及时 , 距隔温板 1600mm,梯子宽度800me,安全通道 处理,铁罐结腮、结盖,造成剩铁 ,致使罐容 便捷。为此,将罐口清理设备设计为固定装置 尺寸为800mm。工人作业 区域尺寸为 21 ,固 减少,影响高炉出净及炼钢的正常生产节奏。 较为合理、高效。固定装置无需移动主机位置, 定基座所 占面积约为2.89m2,固定基座前沿距 2.2.炼钢 150t折罐间倒铁方式为倾翻式, 只要将其安置于合理位置,转动平台,通过液 铁水倾倒口有宽度为 1900mm的作业带,对工人 倒铁过程罐嘴易积渣造成铁水喷溅,若喷溅严 压油缸调整工作臂的方 向和角度,便能完成对

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