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国产300MW枧组汽轮机通流部分改造技术措施及效果分析.pdf
学术
改造前后THA试验值对比表 通流部分改造完成后 ,公司对机组进行了
T~ MCR工 高加工 性能考核试验,试验表明,THA工况下改造后高
340.5 320
主汽压力 MPa 16.8O 16.67 压缸效率、中压缸效率低压缸效率都达到 了相
主汽温度 C 538 538 应 的标准 。l号汽轮机通流改造后修正热耗为
主汽流量 t/h l046.2 831.1
高压缸效率 % 87.70 84.48 7841.8kJ/kwh。经过初步计算,改造所用投
中压缸效率 % 93.04 92.96
资在两年内即可全部收回。
低压缸效率 % 89.1O 89.52
热耗率 kJ/kW·h 7842.1 8113.1 改造完成后,每年节约标准煤大约为5.52
援圣 g : 3.O7 2.6O 吨,按照相同的s0 、NO等排放率,则每年可
离设计值等问题。 出现固体颗粒侵蚀。 以减少 SO0.21万吨,减少 NO 排放 549.4吨,
2.1经济性差 (3)#1汽轮机的轴颈磨损严重,由于油膜 改造后大气污染物排放大幅降低,环保效益显
(1)汽轮机的叶片多采用直叶片。机组的 形成不好,转予动平衡不稳定,导致轴承性能 著。系统不明泄漏量 (外漏流量 )明显减少 ,
叶片大部分都是采用落后的直叶片,叶片级效 和安全性下降。 大约 占满负荷时主蒸汽流量的0.3%,热力系统
率 比较低;末级叶片采用双拉金成组,绕流损 (4)该型汽轮机末级叶片,抗震性能差, 的严密性有所增强。并且在改造后 #1机组连续
失较大。 顶部出现严重水蚀 问题。 运行 72小时各项参数 良好 ,前面所述的叶顶叶
(2)汽轮机通流部分的蒸汽泄漏严重。由 3.主要改造技术措施
片水蚀严重、叶片裂纹、汽轮机推力轴承承受
于设计不合理 ,动叶叶顶齿数少,问隙大,造 3.1通流部分改进 能力差等问题。
成叶顶蒸汽漏气严重。这也是导致汽轮机经济 (1)采用最新的A/BT新型叶片替换原有
性能差的主要一l^原l因一。 一一~一~ 的高中低压缸的部分叶片,进一步提高效率 , 参考文献:
2.2环保压力大 减少_二次流损失。 [1]张泉 .韶电300MW汽轮机组通流部分改
300~/的机组存在效 率低,污染排放多的 (2)更换整体高压内缸和新型斜撑低压 内 造研究 [D].华南理工大学 ,2012.
M堑一07 9
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