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刮料装置在圆筒混合机中应用及改造

刮料装置在圆筒混合机中应用及改造[摘 要]介绍烧结厂圆筒混合机在使用过程中刮料设备出现的问题,及通过改造解决问题和效果。 [关键词]重力刮刀、粘料、烧结厂 1 前言 圆筒混合机是烧结系统的重要设备之一,主要用于将粉矿、燃料、熔剂按一定比例混合,形成散状的颗粒物送入炉前进行烧结。圆筒混合机倾角为2.29?,物料处理能力为1050t/h,自投产以来,混合筒体粘料严重,我厂利用检修时间对混合机进行了刮料技术设计、优化改造,取得了较好的效果。最初采用螺旋刮料装置的形式(见图1),经过三年多时间的生产使用,出现了一些问题,有待进一步改进。 图1 螺旋刮料的装配形式 2 螺旋刮料装置出现的问题 2.1 横梁存在问题 横梁出现了严重的下弯,下弯量在300mm~400mm。若继续使用,有可能出现横梁断裂,必造成混合机无法运转,长时间停机的重大设备事故。 2.2 螺旋刮刀存在问题 螺旋刮刀由于所处的环境很差,粉尘量、湿度大,温度高,腐蚀性强,轴承座经常抱死。刮刀与刮刀之间联接的部分,既是联轴器和轴承座,没有刮板,这段筒体物料结块后,直接磨损。并且在端部的这组刮刀距离筒体断面较近,筒体存在死角,粘料特别快,造成底座、轴承座磨损,刮刀无法正常运行,达不到刮料效果。再者石灰粉加水混合后富有粘性,使混合料易粘于刮刀体,每组刮刀重量平均可达1.5吨,从而增加了横梁的负载。同时每组刮刀整体尺寸为3.754m,更换难度较大,因此不得不多次长时间停机花大量的人力、物力来更换刮刀组以及挖料,这样影响了生产,降低了设备的作业率。 2.3 驱动装置存在问题 由于螺旋刮刀运转不畅,摆线针轮减速机载荷大,低速轴长期受三角皮带的牵引,内部的轴承始终承受单侧力,使轴承单侧长期挤压磨损大、变形大,造成轴承使用寿命不长,减速机经常抱死。 3 改造方案 针对螺旋刮料装置存在的问题,我厂技术人员结合实际进行以下三个方面的优化改造。 3.1 横梁结构的优化改造 对横梁的截面结构进行优化,考虑工字梁的结构形式,对比如下图所示: 图2 横梁截面结构(改造前) 图3横梁截面结构(改造后) 由于横梁跨度大,达到21.174m,为确保安全,固需对其两种结构形式处于满载情况进行应力对比分析。横梁可看成一个两端固定的简支梁,改造前刮刀组总重2.82t,横梁自重7.26t,横梁及刮刀上最大可能积料重7.34t。由于横梁的角度为2.29?,则可以简化为水平,同时刮刀均布于横梁,且自重远小于横梁和积料的重量和,固可以把横梁上所受载荷简化成为平均载荷,应力分析简图如下: 图4 横梁应力分析简图 查钢的弹性模量 (出自《机械设计手册》第一版第一卷第四篇4-55页) 改造后刮刀组总重1.89t,横梁自重8.14t,横梁及刮刀上最大可能积料重6.4t: 查A3钢板厚为4~20时,  ;(出自《机械设计手册》第一版第一卷第三篇3-51页) 根据国家和有关部门的设计规范或设备规程中的规定选用 ;(出自《机械设计手册》第一版第一卷第四篇4-77页) 式中: —平均载荷(N/m);   、 —A、B两点弯矩(N.mm); —横梁的跨度(mm); —最大剪力(N); 、 —A、B两点的支座反力(N); —材料所受的应力(N/mm2); —最大弯矩(N.mm); —抗弯截面系数(mm3); —极限强度(N/mm2);     —屈服点(N/mm2); —许用应力(N/mm2);      -安全系数; -最大挠度(mm);    —惯性矩(mm3); —弹性模量(N/mm2); B、b、H、h—见图2、图3(mm); 从上述计算中可以看出横梁在中点处最大可下挠28.12mm,于是我们在横梁的制作过程中要求起拱60mm。 由于横梁的总长达到23.4m,给运输造成了一定的难度,所以最初设计决定采取把横梁分两段运输,现场插口对接、剖口堆焊的方案(见图5),则横梁中间的加强板没有办法对接,横梁不能形成一体,刚性差,这是造成横梁大幅度下弯的主要原因之一。在同样的前提情况下,如今的横梁也是分两段运输,但采用现场岔口对接、剖口堆焊的方法(见图6),务必保证工字梁的焊接,同时在大梁的对接处用厚度为20mm的A3钢板焊制抱箍,这样就保证了横梁的整体性。通过以上方案处理后,在安装以及使用过程中未出现下扰,从而解决了这个问题。 图5插口对接图   图6岔口对接图 3.2 螺旋刮刀改造 鉴于螺旋刮刀存在的问题,我厂技术人员通过多方面考虑决定采用吊挂式重力刮刀(见图8)替代螺旋刮刀(见图7),依靠刮刀自身的重量,在筒体的带动下,

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