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300MW供热机组真空低停机故障的分析处理.pdfVIP

300MW供热机组真空低停机故障的分析处理.pdf

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300MW供热机组真空低停机故障的分析处理.pdf

第l O卷( 2008年第9期) 电力安全技术 J 羔 禚 300朋 W伊 熟 机 组 真 宝 低 停 机 够 本 的 罗 析 处 理 许永红.魏富云 ( 兴泰发 电有限责任公司,河北邢台054000) 邢 台国泰 10号机组( 300 MW) 采用东方汽轮机 判断低压缸后轴封处声音可 能为汽封汽流声,决定 厂生产的C30 0 /22 7.6 - 16.7 /0 .55 /537 /53 7型( 合 继续观察。 缸) 亚临界、中间再热、两缸两排汽、采暖抽汽凝汽 15:30 ,机组负荷降至 180MW,凝汽器真空为 式汽轮机 ,于2005年10月投运 。2006-06- 27 ,10 86 .3 k_Pa 。 号机组运行中真空较 以前有所偏低,在高负荷 时不 16 :20 ,将汽封供汽压力由100 kPa调高至165 得不启动备用真空泵 ,保持2台泵运行。当日23:10, kPa 后,真空升至87 .46 kPa ;将负荷升至300 MW 真空突然下降,只得减负荷维持运行,检修人 员对 后,真空降至86 .9 kPa 。检查低压缸后轴封处异音 系统设备进行检查处理但无效,最终机组被迫停运 。 仍未消 除,机组维持此状态运行,检修人员对 10号 机真空系统进行查漏。 1 真空突降事故经过 23:10,凝汽器真空突降,负荷迅速 由300MW 故障发生前,10号机组带负荷300MW,汽封 降至30 MW,真空降至83 kPa左右波动,真空泵 投入 自动运行方式,1台真空泵和2台循环水泵投入 电流升高 。调高汽封供汽压力至200 kPa ,真空基 运行 。 本没有变化,维持现状运行 。在汽封供汽压力逐渐 2006—06—27T 13:50,凝汽器真空由89kPa 缓 提高过程中,始终没有看到端部汽封有冒汽现 象。 慢降低至85.6kPa ,备用真空泵联启后无效。检查 停运1台真空泵后,在运真空泵 电流从250 A升至 发现低压缸后轴封处( 即发电机侧4号轴瓦处) 有异 262 A( 正常运行时真空泵 电流为2 10 A左右) 。解列 音( 尖细、不均匀) ;检查循环水系统、凝结水系统、 小汽轮机后,真空无明显变化。做凝汽器水位变化 真空抽气系统未发现异常;检查各瓦振、轴振 、轴 ( 升高、降低) 试验,真空也无明显变化。经请示调 承温度 以及轴承回油温度等均正常。降负荷至凝汽 度,机组停运 以消除故障。 器真空恢复并维持在87kPa( 低于87kPa ,凝汽器 28 日02 :27 ,汽轮机打闸,发电机解列。 真空低报警并联启备用真空泵;低于81 kPa ,凝汽 03 :09,转子静止,投入连续盘车,盘车 电流为 器真空低主机保护动作停机) 。经仔细倾听、分析, 2l A,大轴晃度为2 .7丝( 1丝约为0 .01 r nm) ,惰 l l l 囊 ■l l l ※※l _ 鬟囊l 囊囊囊l l l 囊l ※l I 囊鼍鼍x 囊囊l 鬟l l 誓l l 囊l ※l l 囊l 囊鼍※l l 鼍l l l l l l 囊※豢豢l l l l 囊囊※囊l l 蕞囊l 囊囊l l 囊纛l l ※l 20mm,使进油 口靠近转动油盆 的内壁 ;同时改变 5结束语 进油管 的安装位置,使管口截面与管口中心线垂直 通过上述改进和处理后,水导转动油盆严重甩 ( 如图l 所示) 。这样

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