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330 MW机组汽轮机通流改造的优化设计.pdf
第36卷 第 1期 华 电技术 Vo1.36 No.1
2014年 1月 HuadianTechnology Jan.2014
330MW机组汽轮机通流改造的优化设计
孔凡平,朱宝森
(华电潍坊发电有限公司,山东 潍坊 261204)
摘 要:在330MW机组汽轮机通流改造设计中,从调节级面积、末级叶片选择、背压优化、缸体结构形式、进抽汽密封、轴承
及推拉装置、供热改造方面进行了优化设计。从实际效果来看,达到了改造所需要的目标,提高了机组的安全及经济性。
关键词:汽轮机;通流改造 ;优化设计;效果
中图分类号:TK267 文献标志码 :B 文章编号:1674—1951(2014)ol一0029—40
现的法兰螺栓断裂、内缸裂纹、汽缸跑偏、2轴承轴
1 基本情况
振大、轴封漏汽等影响机组安全性和经济性的问题。
某电厂 1汽轮机是某汽轮机厂生产的D42型亚 2.2 通流改造的原则
临界、中间再热、双缸双排汽、凝汽式300MW汽轮机, (1)用先进的、成熟的技术措施进行技术改造,
机组经济I生较差,煤耗偏高。考核性热力试验结果显 以提高机组的安全可靠性和经济性。
示,机组热耗率高达8600kJ/(kW ·h),与制造厂提 (2)机组外形尺寸不变,旋转方向不变。
供的设计热耗率保证值7954kJ/(kW ·h)相差较大, (3)主汽门、调门现有位置不变,各轴承座安装
缸效率偏低,造成汽轮机热耗率偏高,机组能耗高。 现有位置不变。
随着企业节能减排压力的增大,通过对汽轮机 (4)与发电机的连接方式和位置不变。
本体通流改造的调查研究,该电厂决定利用机组大 (5)改造后汽轮发电机组的轴向推力方向不变
修的机会对汽轮机三缸进行彻底改造,进一步降低 且不大于原设计值。
机组能耗,以确保达到上级公司下达的节能减排 (6)机组的基础不动,改造后基础负载基本不
目标。 变,设备满足现场安装要求。
(7)设计、制造、检验和改造后有关运行指标符
2 改造的基本要求
合国家 (或国际)相关标准的要求。
2.1 通流改造的 目标
3 优化设计的方案
(1)通过对汽轮机进行通流改造,能使机组缸
效率得到显著提升,在汽轮机热耗保证 (THA)工况 3.1 汽轮机调节级喷嘴
下高压缸效率达到 86.47%,中压缸效率达 到 从汽轮机制造厂的设计来看,此次汽轮机通流
92.65%,低压缸效率达到89.63%。 改造调节级面积较原调节级减少 2—3m 。调节级
(2)通过对汽轮机进行供热改造,使机组具备 面积的减少,有利于低负荷时调节级效率的提高。
长期连续供热能力,中压排汽压力供热抽汽量可达 从调节级分配的焓降分析来看,调节级所分配的功
到400t/h,工业用汽量可达 70t/h。 率为 15MW,约 占整机功率的4.5%,该级前、后压
(3)通过对汽轮机通流改造,THA工况下热耗 力为 15.807,12.692MPa。
率降到7935kJ/(kW ·h)以下。
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