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330MW锅炉水冷壁爆管的原因分析及防范措施.pdf
第 3 8卷 第 8期 华电技术 Vol . 38 No .
2016年 8月 Huadian Technology Aug . 2016
330MW 锅炉水冷壁爆管的原因分析及防范措施
刘拥军
(华电国际十里泉发电厂,山 东 枣 庄 277103)
摘要:水冷壁是锅炉的主要蒸发受热面。一旦发生水冷壁爆管而导致停炉,就直接影响发电、供热任务,因此掌握水冷
壁爆管原因及预防是极其必要的。针对锅炉水冷壁管发生爆管事故进行原因分析,提出了改进防范措施。
关键词:锅炉;爆管;事故分析;防范措施
中图分类号:TM 621.2 文献标志码:B 文章编号:1674 - 1951 (2016)08 -0059 - 02
所示),漏点周围无吹灰器。第 1 漏点位于从东往
1 设备概况
西数标高42 m 前墙处,第 22根水冷壁管东侧密封
华电国际十里泉发电厂(以下简称十里泉电 板焊缝部位(如图3 所示),漏点周围浇注料脱落。
厂)#6机组配套哈尔滨锅炉厂生产的HG - 1021/ 其他3 处漏点分别为:从东往西数第20根水冷壁管
18.2 -Y M 9 型亚临界压力一次中间再热自然循环 1个漏点(如图4 所示),漏点尺寸较小、有凹坑、呈
汽包锅炉,锅炉为单炉脸、四角布置摆动式燃烧器、 针状漏点,为水冷壁第1漏点冲刷所致;另从东往西
切向燃烧,固态除渣、平衡通风。该锅炉再热器由墙 数第9,10根壁式再热器弯管有2 处不同程度漏点
式辐射再热器(又称壁式再热器)、后屏再热器、末 (如图4、图5 所示),漏点部位管壁减薄,第 8根壁
级再热器3 个主要部分组成。壁式再热器布置在水
式再热管子吹损减薄严重,其他水冷壁管及再热器
冷壁前墙和水冷壁侧墙靠近前墙的部分,高为 管经测厚未发现减薄超标现象。
19 872 m m ,距离分隔屏下边缘4 267 m m 。壁式再热
器在水冷壁前墙布置有234根水冷壁管,水冷壁两
侧墙各布置93根水冷壁管。前墙壁式再热器从标
高42 146 m m 处水冷壁弯管通孔穿入炉内,以管中
心节距50. 8 m m 沿水冷壁表面密排布置,该机组于
1996年投产运行[1]。
2 事件经过
2016 - 04-13 T 09:00,机组协调控制系统(CCS )
图1 泄漏点现场
方式运行正常,无其他重大操作。#6机组:负荷,250
M W ;主蒸汽压力,13. 1 MPa ;再热蒸汽压力,3.01 MPa ; 水冷
主蒸汽温度,537.7 °C ;再热蒸汽温度,533.9 °C ;主蒸汽 壁管
流量,760.36 t/h ;给水压力,15. 8 MPa ;给水流量,705.4
t/h 。汽压、汽温无超压、超温情况。
上午09:00,巡检人员发现,在锅炉本体东南方
向38. 0 m 与44. 2 m 之间,#6炉前墙壁式再热器入
口联箱炉衣处发现有蒸汽外泄并伴有泄漏声音,附
近看火孔处有明显泄漏声,拆除炉衣后发现锅炉42 图2 各泄漏部位示意
m 层前墙水冷壁通孔弯管处有渗漏。汇报中调申请 4 事故调查取证
停机处理,2016 -04 - 14 T 00:21机组解列停运。
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