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横向稳定杆异响问题的分析与解决.pdf
生 产 侵 侵
横向稳定杆异响问题的分析与解决
在某车型横 向稳定杆安装位置 的初始设计时,由于考虑不周而导致车辆行驶于扭 曲路面时
出现异响。本文主要通过查找 问题、检测零件及对横 向稳定杆安装位置设计的分析与试验 ,确
定了横 向稳定杆的安装位置初始设计缺陷产生的原因和解决办法。
■ 上汽通用五菱汽车股份有限公司 聂仁态
1问题发生
某车辆在扭曲路面行驶时前部左、右横向稳定杆
处发生异响,见图1。
前大梁 支承杆支架
图1异响位置
2 问题调查
调查 了经过扭 曲路后产生异响的13辆车 ,测量
扭矩后发现异晌车的稳定杆紧固扭矩值全部衰减到设
计值 的40%,即从21—25N ·m衰减到8~15N ·m, 零件装配后用1个螺栓紧固,因安装孔为长圆孔,故
见表 1。 压块上端卡位不能起到限制稳定杆受冲击力的作用 ,
异响为稳定杆压块碰撞支撑杆支架的声音。经检 所 以稳定杆压块运动导致扭矩迅速衰减 ,见图2。
查后发现,稳定杆压块尺寸与设计要求一致;支撑杆 b.紧固扭矩 :该零件装配后用 1个螺栓紧固,
支架尺寸与设计要求一致。 装配扭矩为21—25N ·m ,且有橡胶轴承支撑 。这
种结构其紧固扭矩非常容易衰减 ,由于紧固扭矩
3设计分析
21~25N ·m产生的夹紧力过小,在受稳定杆冲击
a.稳定杆压块 :一端有长孔,另一端为平面。该 力的情况下压块将会移动。
201o年第11期 汽车工 艺与材 料 ATM 133
生 产 琐 橡
要求ab。
实际装配状态:
a=61.4±O.2±1.25-1.-0.25=59.7~63.1mm(M8
螺栓 )
b=64.5—2.6=61.9mm
即在螺栓松动 (扭矩衰减后 )的情况下,压块移
动时两零件将发生干涉,异响就不可避免。因此,该
(a)稳定杆压块
设计存在2个问题 :一是零件尺寸不合理 ;二是紧固
扭矩值设计的不合理。
4试验
a.将稳定杆压块螺栓的紧固扭矩由目前的21~25
N ·m提高~J12535N ·m ,异响车辆明显减少,但
异晌还存在。说明提高紧固扭矩可以提高压块的夹紧
力,见表2。
(b)稳定杆压块装配
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