浅议六西格玛在减少制丝烟叶造碎方面应用.docVIP

浅议六西格玛在减少制丝烟叶造碎方面应用.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
浅议六西格玛在减少制丝烟叶造碎方面应用

浅议六西格玛在减少制丝烟叶造碎方面应用中图分类号:TP29 文献标识码:A 文章编号:1003-2738(2012)05-0335-01 摘要:2011年国家局成立了九大课题之一:成本控制即时化课题,课题研究主要内容之一为减少烟叶加工过程中造碎,将烟叶加工提升到一个新的高度。如何在有限的空间里进一步挖潜是当今烟草工作者努力的方向之一。在成本控制上水平方面,我们针对生产消耗指标,从关注结果向过程控制转变,对工艺节点消耗进行实时监控,确保完成烟叶消耗指标。本次试验的目的是在保证内在品质的前提下,改善烟叶的物理特性和吸味特点,有效降低烟支成本。 关键词:造碎;FMEA;响应优化器;降耗 一、减少制丝烟叶造碎流程能力分析和原因分析 (一)数据来源可靠性分析 我们首先制定了数据来源可靠性分析方案,样品数量13,甲乙两个生产班叶片加料操作工每人对每个样品称量两次。运用量具 RR 研究 - 方差分析法说明测量系统是有能力的,可信赖的。 (二)目标可行性分析 从6-9月份数据可以看出,新石家庄(软)牌号批次叶片加料筛分烟沫重量均值22.3公斤,历史数据检测最好条件下可达到15公斤,17.3公斤以下的数据占总比例的14%,由此为我们把叶片加料筛分量降低到17.3公斤的目标的可实现性提供了依据,批次可节约原料5公斤。 (三)原因分析 绘制从投料到叶片加料筛分详细流程图,运用因果矩阵,按照流程输出重要程度筛选,将得分高的流程步骤制作IPO图,确定流程步骤中的输入和输出变量,对28个输入因子进行FMEA分析,进一步找出关键因子。运用柏拉图对关键原因进行筛选,找到切片工序导料板倾斜角度大;真空回潮工序抽空温度、增湿温度低,保温时间短;松垛工序拨辊转速高和拨辊耙钉密度大;松散回潮工序热风温度和出口含水率设定低八项原因。 二、改进措施 (一)对导料板的改进。 在现有导料板的基础上,根据力学原理对导料装置角度进行测算,减少烟片由翻料臂下落到导料板的落差,从而减少烟片与导料板间产生的冲击力带来的造碎。安装时对导料板位置及角度进行了多次调试,将导料板角度调整到最佳位置。 效果验证:通过调整导料装置,叶片加料前烟末筛分量降低0.5公斤。 (二)对真空回潮的改进 1.对真空回潮工序进行了全因子加三个中心点的DOE试验设计,按照标准序依次进行了实施。 去除中心点和三项交互作用对模型进行优化,优化后的模型回归效果更好。在残差诊断中,残差图和残差对于各自变量的散点图是正常的,看不出有弯曲的趋势,并得出了相应的回归方程 。Y=-1202.44+78.235*抽空温度(℃)+18.5967*增湿温度(℃)+1.47833*保温时间(s) -1.19*抽空温度(℃)*增湿温度(℃)+0.013*抽空温度(℃)*保温时间(s) -0.0246667*增湿温度(℃)*保温时间(s) 2.使用响应优化器工具,寻找到因子最佳组合(抽空温度11℃,增湿温度68℃,保温时间235s),使叶片加料筛分量最低达到19.44公斤,降低2.36公斤。从点预测和区间预测结果看拟合值为19.44,95%的预测区间为(19.1987, 19.6822),与响应优化器计算结果完全一致,说明目标完全可以实现 3.效果验证:通过寻找真空回潮因子最佳组合,叶片加料前烟末筛分量降低2.2 公斤。 (三)对松垛机的改进 1.对松垛机工序进行了全因子加三个中心点的DOE试验设计,按照标准序依次进行了实施。去除中心点和二阶交互作用对模型进行优化,优化后的模型回归效果更好。在残差诊断中,残差图和残差对于各自变量的散点图是正常的,看不出有弯曲的趋势,并得出了相应的回归方程 。Y=19.8621-0.68*去除耙钉排数+0.046*电机频率(HZ) 2.使用响应优化器工具,寻找到因子最佳组合(去除耙钉排数3排,电机频率为35HZ),使叶片加料筛分量最低达到19.43公斤,降低2.37公斤。从点预测和区间预测结果看拟合值为19.43,95%的预测区间为(19.2082, 19.6561),与响应优化器计算结果完全一致,说明目标完全可以实现 3.效果验证:通过寻找松垛机因子最佳组合,叶片加料前烟末筛分量降低2.1公斤。 (四)对松散回潮的改进 1.对松散回潮工序进行了全因子加三个中心点的DOE试验设计,按照标准序依次进行了实施。 去除中心点对模型进行优化,优化后的模型回归效果更好。在残差诊断中,残差图和残差对于各自变量的散点图是正常的,看不出有弯曲的趋势,并得出了相应的回归方程 。Y=419.265-5.21375*循环热风温度-19.32*出口含水率设定+0.2525*循环热风温度*出口含水率设定 2.使用响应优化器工具,寻找到因子

文档评论(0)

linsspace + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档