减小振动筛与基础平台共振的几个试验性方案.docVIP

减小振动筛与基础平台共振的几个试验性方案.doc

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减小振动筛与基础平台共振的几个试验性方案   摘 要:在工作过程中,振动筛利用激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获得振动,从而实现物流传输。但是振动筛的振动有可能会引发平台的振动,从而导致共振现象的发生,对厂房的安全性造成影响。为了减小平台振动,尝试采取了调整振动筛激振力、改变振动筛与基础平台的连接方式、增加二次减振装置等一系列试验性方案,为以后解决同类型振动筛出现与建筑物共振提供了实际工程经验。   关键词:振动筛;楼板;振动;试验性方案   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.03.203   1 概述   振动筛广泛应用于煤炭、电力、冶金等行业,是一类为解决湿粘物料深度筛分而研发的筛分设备。该类设备结构特点见图1。   振动筛主要由筛箱、筛板、激振器和底托组成,筛箱是由高强度螺栓连接的封闭空间金属结构,其与底托采用弹性支撑装置连接。激振器?槎猿撇贾迷谏赶淞讲喟迳系钠?心结构,通过挠性装置与轴连接。通过调整配重块的数量及相互的夹角,实现振幅的调整。物料通过筛板时,电机通过挠性联轴器带动偏心轴旋转,使筛板产生振动,迫使筛板上的物料产生跳动及向前运动,由于筛面带有倾斜角度,从而完成运输和筛分。   通常来说,振动筛在工作过程中引起环境振动的振幅和能量都比较小,但其振动具有反复性和持久性,使其楼板始终承受着持续的交变荷载。如果楼板和振动筛自有频率接近,则会产生共振,形成较大振幅,对建筑物结构造成较大的损坏,存在严重安全隐患。   印度某燃煤电站项目采用GFS2876高幅振动筛,设备共两台(以下称为A、B筛),布置在碎煤机室12.5米平台上,出力为1500T/H,筛下物料粒度≯30mm。碎煤机室采用钢筋混凝土框架结构,混凝土强度设计等级为C30,钢筋均为FE500 TMT。建筑场地类别为II类,抗震设防烈度为7度,设计基本加速度为0.10g。   振动筛调试过程中发现,碎煤机室12.5米层楼板区域产生间断性振动, 人站立在平台上能感受到明显的振动,无法忍受。其中振动较大区域为两台设备之间的楼板,A、B振动筛单独运行以及同时运行时,均存在较大振动现象。该振动无明显规律,且随着振动筛负荷的变化而变化。用便携式振动检测仪检测:两台振动筛中心区域最大振动值为0.8mm,在附近混凝土立柱侧基础楼板振动值很小,为0.01mm至0.02mm间。   2 试验方案   根据动力学理论,如果改变振动,可以从两方面入手,一个是改变设备对结构施加的激振力,另一个是改变结构对特定激励的响应,即结构自身的动力特性。   首先从第一方面考虑,改变设备对结构施加的激振力。按照厂家说明书要求,拆除振动筛的偏心配重,拆除方法为:每台振动筛的每个振动轴两端均匀拆除偏心配重。A筛的每个振动轴两端均拆除3块配重,共计拆除24块;B筛的每个振动轴两端均拆除2块配重,共计拆除16块;再一次检测发现效果并不明显:单独启动A筛中心区域基础楼板最大振动值为0.54mm;单独启动B侧,基础中心楼板最大振动值为0.55mm;AB两台振动筛同时启动,基础中心楼板的振动降至0.7mm。   由于按照说明书中的改变激振器减少振动的方案不奏效,接下来再从第二方面尝试改变结构对特定激励的响应。在两振动筛中间楼板处切割了一条长缝,深度40-50mm。启动振动筛后发现振动基本无变化。   两种方案基本没有效果,经过研究,决定采取一系列试验性措施,以期解决问题。   第一步,延长A振动筛设备底座。目前振动筛底座坐落在混凝土平台上,底座支架槽钢端部距离另外一根350×1100结构梁尚有一段距离。现将设备底座用相同型号槽钢延长至该结构梁上,使该结构梁分担更多的载荷。延长之后,经检测振动筛平台振动反而增大,甚至12.5米层平台北侧,以前振动不大的负压吸尘系统的风机基础也产生较大振动。   考虑到底座延长较多,刚性不足,在底座与振动筛之间增加了连接梁进行加固,见图2。   改造完之后,检测发现结果与加固之前基本相同,无明显变化。 第三步,考虑到由于本次延长的支架与平台之间存在间隙,连接不可靠,因此将靠近延长侧350×1100结构梁内的钢筋清理出来,用连接件将支架与钢筋进行焊接,并灌浆处理。改造完成后测得楼板最大振动为0.54mm,比以前稍有改善。   第四步,将未改造的B侧振动筛设备支座与基础埋件焊缝切开,让底座支架自由放置在平台上,完成后观察效果,基本没有变化。   后来,又尝试采用间隔转动电机的方案,第一、第三个筛轴电机启动,第二、第四个筛轴电机不启动,以减少振动筛激振力,结果振动筛内出现堵煤现象。   由于多次试验性方案的实施没有效果,聘请相关振动学方面的专业机构对振动筛进行理论分析,检查结构的安全性,并提出意见。  

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