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某火电厂FGD脱硫系统效率不高原因分析及处理
湖 南 电 力
第33卷第 1期 HUNANELECTRICPOWER 2013年2月
doi:10.3969/j.issn.1008-0198.2013.O1.013
某火电厂FGD脱硫系统效率不高
原因分析及处理
杨小玲 ,周艳明 。曲立涛 ,陶莉
(1.湖南湘电锅炉压力容器检验 中心有限公司,湖南 长沙410007;
2.湖南省电力公司科学研究院.湖南 长沙410007)
摘 要:某火电厂 3机组脱硫 系统出现效率低和吸收塔浆液 pH值无法提高的现象.分
析认为该系统2台搅拌器停运,浆液扰动强度下降,导致脱硫塔浆液致盲是造成系统脱
硫效率下降的主要原因。通过对2台浆液搅拌器置换吸收塔浆液,使系统脱硫效率达到
了设计要求。
关键词:FGD系统;脱硫效率;石灰石活性;原因分析;处理
中图分类号:X773 文献标识码 :B 文章编号2013
石灰石一石膏湿法脱硫工艺因其技术成熟、脱 计值为 1150931Nm /h。
硫效率高而广泛应用于我国燃煤火电厂烟气脱硫。
在实际运行中,由于燃煤供应等问题,燃煤中硫份 1 故障简介
含量远超过设计值.再加上吸收剂、工艺水品质不 该电厂 3机组脱硫系统运行期间.在线仪表
稳定,设备故障多等原因,机组配套的烟气脱硫装 如pH计、石灰石浆池密度计等陆续出现示值不准
置在实际运行中存在脱硫效率低,净烟气达不到环 现象。另外,进入吸收塔浆液池底部的氧化空气管
保排放要求 ¨]。 网断裂脱落。
某电厂 3机组 (300MW)脱硫系统由湖南永 2011年 2月中旬 1搅拌器因轴承故障而停运。
清环保集团承建.采用意大利 idreco石灰石/石膏 由于在线仪表示值不准,实际操作中运行人员主要
湿法脱硫技术,2008年底通过 168h试运行。该系 以脱硫效率为参照依据.采用间歇方式向吸收塔供
统未设置 GGH。锅炉来的原烟气 由烟道引出,经 给石灰石浆液。机组高负荷人 口S0,浓度高于设计
值时,采用加入脱硫添加剂的方式以保证脱硫效
增压风机增压后进人吸收塔。烟气脱硫采用石灰石
率。3月上旬,3搅拌器因密封漏浆停运,3机组吸
一 石膏湿法烟气脱硫技术,烟气中sO,与石灰石浆
收塔仅有2台搅拌器运行。3月 28日凌晨,吸收
液反应后生成的亚硫酸钙 ,就地用空气强制氧化为
塔供浆管道堵塞,供浆不足,塔 内浆液pH值急剧
石膏,石膏经一级脱水,真空皮带过滤后外运。分
降低,脱硫效率大幅下降,机组脱硫系统在负荷
离的水经滤液回收泵送至各系统再利用。脱硫净化
250—300MW、人 口SO,浓度2000mg/Nm (标态
后的烟气,由除雾器除去水雾后,再接入主烟道经
干烟气,6%O,)时,净烟气SO,排放超标,28日
烟囱排人大气 。
l9时供浆管道疏通后,连续供浆20h以上,吸收
吸收塔塔 内上部设置 3层喷淋,除雾器设在喷
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