co2气提法尿素装置高压管线腐蚀原因分析 corrosion analysis of high-pressure pipelines in urea plant of co2 gas-stripping process.pdfVIP

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co2气提法尿素装置高压管线腐蚀原因分析 corrosion analysis of high-pressure pipelines in urea plant of co2 gas-stripping process

INPETROCHEMICALINDUSTRY 失效黼寿撇 石油化工腐蚀与防护CORROSION&PROTECTION 2016年第33卷第2期 CO,气提法尿素装置高压管线腐蚀原因分析 宋文明 (中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化肥厂,黑龙江大庆163714) 摘要:对CO,气提法尿素装置316L—Mod材质高压系统管线的弯头及部分直管内壁的腐蚀坑 洞进行了原因分析和研究。对试样进行宏观检查、化学成分分析、拉伸试验、晶间腐蚀试验、点腐 蚀试验、金相分析、能谱分析和衍射分析等检测.并对检验结果和尿素甲铵溶液腐蚀机理进行了讨 论。从腐蚀速率和腐蚀坑的分布、形貌及表面腐蚀产物等方面进一步分析,对比尿素装置新旧气 提塔设备结构的差异,结合1976年至今气提塔设备及管线实际运行工况,最终得出结论:尿素高 压管线腐蚀为长期在尿素和甲铵介质中服役发生的电化学腐蚀,局部腐蚀坑起始于点蚀,同时管 线内介质的流速增加和气液夹带现象,加剧了介质对管壁的冲刷腐蚀,进一步破坏管内壁氧化物 保护层,最终导致管内壁出现局部腐蚀坑。 关键词:尿素装置高压管线弯头腐蚀原因分析 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公 表1 管线主要工艺参数 司化肥厂尿素装置是20世纪70年代从荷兰 STAMICARBON公司引进的CO:气提法尿素生产 工艺技术,于1976年建成投产,2005年通过引进 荷兰STAMICARBON公司的并联中压技术对尿 素装置进行了扩能改造,使装置的生产能力由原 165~l75 14.5 t.IJ:,lI!(,,Nil、.垛豢硎…铵 620 300 设计1 t/d提高至2 t/d,生产能力提高至 1.3弯头及直管尺寸 0.759 Mt/a。 45度弯头R=4D,长约890mm,直管长约 305 尿素高压系统管线自建厂投用以来从未更换 mm。 过,自2011年开始,高压系统管线检测陆续发现 腐蚀减薄和腐蚀坑问题,从历次检修情况看,气相 2腐蚀原因分析 管线比液相管线腐蚀严重。所以,该文对尿素高 2.1 宏观检查 压气提塔201C至高压甲铵冷凝器202C的气相直管与弯管内壁宏观形貌和测厚部位见图1。 高压管线的弯头(WTl)及部分直管进行了腐蚀 原因分析。 1 工艺概况 1.1设备及管线工艺流程 图1 直管与弯管内壁宏观形貌测厚部位 气提塔(201C)是直立管壳式加热器,合成塔 内外壁宏观检查,外壁未见有明显的腐蚀迹 (201D)反应液在温度180—185℃下进人气提塔 象,而内壁母材腐蚀较严重,有大面积腐蚀,有局部 上部,经装在上部的液体分布器均匀地流入列管 腐蚀。局部腐蚀形貌不一,有呈点状、有呈坑状,还 内,并以膜状沿管壁向下流动;CO:气体从气提塔 底部进入,向上流入管束,将合成反应液中的NH, 和CO,分离出来,并从气提塔顶部离开,沿此高作者简介:宋文明(1981一),丁程师,大学本科学历,2004 压管线进入高压甲铵冷凝器(202C)顶部。 年毕业于辽宁石油化工大学过程装备与控制工程专业,现 1.2管线主要技术参数 管线主要T艺参数见表1。 petr

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