电脱盐单元严重乳化原因及对策 causes of serious emulsification in electro-desalting unit and countermeasures.pdfVIP

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电脱盐单元严重乳化原因及对策 causes of serious emulsification in electro-desalting unit and countermeasures

201 6年第46卷第11期 炼油技术与工程PETROLEUMREFINERY 电脱盐单元严重乳化原因及对策 孙艳,李江,孟伟 (中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司研究院,新疆乌鲁木齐830019) 摘要:中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司Ⅲ套常减压装置在加工高酸重质原油过程中,电脱盐单 元乳化异常严重,脱后盐含量持续不合格,严重影响后续装置正常运行。从原油性质变化、生产工艺条件、破乳剂选型 等角度分析了严重乳化的原因,提出了如下措施:(1)加强原油罐区管理,延长原油沉降时间,通过加注低温破乳剂。将 脱盐脱水工序尽量前移,以减轻电脱盐单元压力;(2)优化换热网络,提高脱盐温度。对于高酸值高密度管输原油,将 脱盐温度提到130~135℃以上,才能保证较好的脱盐脱水效果;(3)根据原油性质变化及时进行破乳剂筛选。 关键词:常减压装置电脱盐乳化高酸原油破乳剂 2015年6_7月,中国石油天然气股份有限果,减少乳化状况,不得不加大破乳剂注量,由原 公司乌鲁木齐石化分公司加工的管输原油性质变 来的50一60斗g/g增加到l10斗g/g以上,但并不 化较大,有逐渐变重趋势,装置在加工高酸值、高 能从根本上解决乳化现状。 密度的管输混合原油过程中出现了电脱盐单元严 从现场看样管来看,电脱盐一级、二级第5根 重乳化,脱后含盐持续不合格等问题,严重影响炼 看样管切水大量带油。电脱盐罐内有厚厚的一层 油厂及下游净化水厂的安全运行。下文分析了加 乳化层,装置不得不停止注水,恶化了脱盐状况。 工过程中造成电脱盐单元严重乳化的原因,提出 因此,要想彻底解决脱后含盐问题,必须首先解决 解决措施,保证了装置正常运行。 现场乳化问题,恢复注水,进而解决脱后含盐问题。 1 电脱盐单元乳化状况 2 电脱盐单元严重乳化原因 随着装置加工的原油劣质化加剧,电脱盐单 2.1原油性质发生变化 元运行工况不断恶化,脱后原油含盐、含水量高, 针对现场出现的问题,首先对原油性质变化 电脱盐罐存在厚厚的乳化层,油水界位不清楚。 进行了分析,虽然造成现场严重乳化的原因有多 表1是6_7月电脱盐脱后含盐含量数据。 种,但原油性质恶化,极有可能是电脱盐单元运行 裹1 2015年6—7月脱后盐含量 恶化的原因之一。表2是装置在电脱盐单元乳化 1 after in to TableSaltcontent June 期间加工的原油性质。从表2可知,自2015年6 desalting of2015 July mg/L 月后,装置加工的管输混合原油密度明显增大, 采样时间 检测结果 3·5月,密度平均为869.6 kg/m3,而61月密 加 l5一 一 7.8 度平均为899.1 kg/m3,酸值由3—5月的1.7 一 7.7 一 6.0 mgKOH/g增加为3.0mgKOH/g,增加近一倍。高 一 8.3 酸原油不仅含

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