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兴澄3200m~3高炉31个月生产实践

兴澄3200m3高炉31个月生产实践 陈志焕,黄海涛,樊建业 (兴澄特种钢铁有限公司二炼铁分厂,江阴 214429) 摘 要:回顾总结兴澄3200m3大高炉开炉31个月以来的生产情况,查找生产过程中的成绩与不足,固化成功的经验及汲取失败的教训,找出解决问题的方法。为进一步提升大高炉技术经济指标及生产效率,努力去探索优化操作和管理水平。 关 键 词:生产;质量;管理;优化 1 前言 兴澄特钢在2002年前无高炉炼铁生产的特钢企业,2002年~2009年9月有450×2+530×l共3座小高炉生产。2009年9月底第一座全国产化装备的3200m3高炉投产,但仍然无自己炼焦生产,高炉、烧结、球团、石灰窑及喷煤5条生产线员工428名,平均年龄28岁。原燃料全部外供,对一个年轻炼铁企业,高炉扩容升级带来了诸多的考验。通过2年多的努力探索,操作技能和管理能力稳步提高,高炉生产稳步发展,无炉况较大失常情况出现,高炉技术经济指标长期稳定在较高水平。 2 兴澄3200m3高炉生产发展情况 2.1 高炉配套情况 兴澄特种钢铁有限公司3200m3高炉于2009年9月25日投产。高炉设置4个铁口,32个风口,单烧高炉煤气,煤气及助燃空气双预热,采用具有专利技术的旋切顶燃式热风炉,炉底—炉缸采用微孔碳砖+陶瓷杯结构,炉缸2段及炉腰、炉身中下部6~9段采用铜冷却壁,炉底水冷管、风口大中套与冷却壁采用软水密闭循环,风口小套为工业水开路循环,皮带运料和串罐无料钟炉顶,炉前液压开口机和泥炮,重力除尘+布袋干法煤气除尘净化系统,TRT余压发电系统、汽动鼓风机、底滤法水冲渣系统及烧结分级入炉等新工艺、新技术等全部国产化。 2.2 高炉生产发展状况 兴澄大高炉操作人员年轻,没有任何大高炉操作经验,起点相对国内其他大型钢厂低很多;操作从530m3小高炉直接到3200m3的大高炉,跨度甚大;虽然在同行专家的指导下,快速掌握大高炉操作的技术,高炉经济技术指标持续提升,但由于操作经验欠缺,与国内兄弟单位同级别高炉比较,兴澄大高炉不管在操作还是经济技术指标方面还存在诸多差异。为此,我们一直在努力寻求优化高炉操作的方法。以下就高炉投产以来(2009.10~2012.4)的生产操作实践做简要回顾总结。 2.2.1 生产指标情况 高炉2009.10~2012.4利用系数、入炉焦比、煤比及燃料比变化趋势如图1、图2。 从以上图表趋势中看出,高炉在生产中突出一个“稳”字,无论是生产能力或是生产燃料消耗,都力争稳定提升,使高炉生产得到稳步发展,31个月以来无炉况失常情况出现。2009年12月份之后,系数稳定在2.35~2.50t/m3*d的水平,焦比及煤比指标稳步提升,分别维持在300~320kg/t及165~175kg/t的水平,燃料比维持在510~520kg/t水平。2011年12月后,高炉系数进一步提高,平均达到2.50t/m3*d以上,焦比295~305kg/t,燃料比505~510kg/t。2011年4月高炉计划年修3天,当月高炉利用系数降低较多。 2.2.2 生产条件变化情况 由于没有自己的矿山以及自己的焦化厂,造成入炉品位及焦碳质量不稳定,通过烧结混匀料场的扩容改造,换堆时间由4天延长到7天,并预配入一定比例预换堆混匀料,降低烧结换堆引起烧结质量波动的幅度;焦炭采用船上直供高炉矿槽,减少倒运过程中的破损;同时严格控制T/H值,加强筛面的清理,减少粉末入炉等一系列强化管理措施,将原燃料波动幅度控制在较小范围内。高炉2009.10~2012.4入炉品位、焦碳强度、风温及富氧率变化趋势如图3、图4所示。 焦炭结构中捣固焦使用比例高,造成整体焦炭指标表观上升,高炉使用捣固焦比例根据炉况稳定顺行状况逐步提高,变化趋势如图5;入炉品位2011年11月份前维持在59.0%以上,后因矿石价格因素的影响,兴澄高炉对入炉料结构做出比较大的调整,大幅度提高生矿使用比例,造成入炉品位呈现明显下降趋势,综合入炉品位平均下降1.2%,但由于提高操作水平改善煤气利用,并未造成燃料比升高;富氧率逐步提高,维持在3.0~4.0%,尽可能发挥热风炉潜力,保证送风温度在1200±10℃范围。 2.2.3 生产操作控制变化情况 煤气利用率直接表征高炉冶炼吨铁燃料消耗水平,在兴澄3200m3高炉生产过程中,一直将提高煤气利用率作为主要课题进行研究,一直追求低硅冶炼,[Si]控制在0.35~0.40%,严格控制硅偏差在0.12以内。在原燃料质量逐步下降的不利因素下,通过操作制度的优化,煤气利用率由44.5%提高到49.5~50.5%,保证燃料比不升高。煤气利用率变化情况如图6。铁水中[Si]及硅偏差变化情况如图7。 炭冶炼强度整体控制在0.70~0.75 t/(m3.d),综合冶炼强度控制在1.10~1.20 t/(

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