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磷酸三乙酯装置存在的问题分析及整改措施2010714
磷酸三乙酯装置存在的问题分析及整改措施
一、磷酸三乙酯生产运行的特点
根据三乙酯原辅料及产品的物料特性,磷酸三乙酯装置的生产特点应遵循以下原则:
1、系统内物料停留时间要短。
2、系统要达到零泄漏。
3、运行温度尽量低。
4、物料的质、量要连续、稳定,调节幅度要小。
5、装置运行要满负荷运行。
对应以上原则,经过调试验证本套装置存在以下问题:
1、酯化系统:管路长、设备多,系统保有液量大;三级酯化串联使用且用热水对物料提温不尽合理。
2、脱醇系统:
⑴脱醇塔设计为填料、精馏塔十分不合理,操作弹性小,难控制,对质量提升不大,但造成系统运行温度高副反应加剧,得不偿失。用降膜蒸发器,设备简单、操作方便既可以满足需要。
⑵设备多(6台冷凝器)、管路长,增加漏点及停留时间。
3、精馏系统:先脱轻,后脱重,再脱轻,设备多、管路长,保有液量大,反复升降温,能耗大、副反应多,严重不合理。
4、釜残系统,原设计工艺物料回收率低、损耗大,能耗高、副反应多。
针对以上问题,制定整改方案,方案分两步:(见附表)
二、建议
经前期试车验证及统计计算,在保证流程打通的情况下,系统保有液量约计46m3,折到投料约计30T乙醇、13.6T氧磷,费用约计32.8万元,调试期间如按每天一级酯化投12釜料计,每天消耗费用约计17.8万元(不计能源消耗)。试车投入很高,因此我们必须对装置进行初步完善,经评定验证后方可在进行投料试车,通过初步完善后,我们有能力使生产达到连续运行,出合格产品。但装置的经济性指标还需要在试车过程中进行不断的调试、摸索,同时结合试车中再次暴露出的问题进行彻底的整改。
为了能够保证装置尽快转入连续、稳定生产,尽快达到经济运行指标降低试车投入,建议能够请吉化或其它同行业的“生产”技术人员来现场指导或者其它合作方式,缩短生产调试过程。
磷化工车间
二〇一三年七月十五日附表一:磷酸三乙酯装置初步改造方案
序号 存在问题 原因分析 整改或工艺调整措施 整改投入 时间节点 责任人 一、 酯化系统 1 设计方案不合理 三级酯化串联运行,用热水提温,管路增加,泄漏量增加(吸潮增加副反应),提温的设计理念错误,副反应产物增加 二级、三级酯化并级、并联使用,取消三级酯化提温热水系统,改夹套循环水为冷冻盐水 0.05万元 7月21日 现场维修 2 管线材质不适用 FRPP管路易变形、焊口处易裂,泄漏量大,运行时空气吸入量大,物料水分高,副反应产物多 将FRPP管线改为PPR热熔管 7万元 8月15日 外协施工单位 3 管路长 管路长,增加系统保有液量、物料输送时间长、焊口及连接点多,泄漏量大 1、将本入口管线原设计水平段约3m,缩短至1m,泵移至釜下,用型钢做泵底座地面插筋浇筑。 1万元 8月1日(管路配置附到第2项) 设备移位由现场维修,配管外协施工单位 2、采出输送管路就近、合理原则 4 仪控腐蚀、计量不准 因为液位计、流量计材质选型不对(316L)腐蚀、安装位置不合适(流量计装在调节阀后,进釜前)等原因造成计量不准,导致配比失调,造成副反应产物增加。 原316L材质转子流量计更换为衬四氟的,共7块,重新提申购计划,增加现场玻璃管流量计双重对照(已经订货)。 0.5万元 订货周期最快1个月,8月25日 经营部协调采购,现场仪表安装 二、 脱醇系统 1 脱醇塔设计不合理 精馏段设计多余,由于塔高物料未采出即被冷凝,被动的提高釜底温及进料温度,增加了副反应产物 精馏段填料去除,去掉两段塔节(3m),将脱醇冷凝器从五楼移至四楼(总体高度降低约6m) 设备吊装、整改9天,管路整改3天,合计12天 施工单位 2 冷却器设计过多 设备多、管路长、连接点多,泄漏点多,增加真空机组负荷及物料副反应产物 冷凝器去掉两台,余四台,一台通循环水,三台通冷冻盐水。 2 管路问题 原订购衬四氟管线,可能因制作过程没有考虑真空及高温条件,运行过程内衬脱落。临时PP管线不能长期运行,变形、软化。 更换为搪瓷管线(已经订货,预计7月20日发货) (到货更换2天时间)7月30日 维修
附表一:磷酸三乙酯装置初步改造方案(续表)
序号 存在问题 原因分析 整改或工艺调整措施 整改投入 时间节点 责任人 三、 精馏系统 1 设计方案不合理 先脱轻,后脱重,再脱轻,设备多、管路长,保有液量大,反复升降温,能耗大、副反应多 改为先脱重,后脱轻两步完成 已经完成 现场维修 2 反复升降温、能耗高、副反应多 通过改造后,物料先经二级精馏,运行温度度高,塔顶90℃,然后降温冷凝至25℃,再送到一级精馏升温
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