2016年降本增效保生存实施方案教案.docx

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曙光煤矿2016年“降本提效、保生存”实施方案根据集团公司职代会、党委工作会议工作及3月11日集团公司安全生产经营管控会议上王董事长、范总经理讲话精神要求,我矿结合矿井具体情况,制定了曙光煤矿2016年“降本提效、保生存”工作实施方案。从“原煤板块”、“精煤板块”、“后勤板块”三个板块提高认识、转变观念,严谨分析论证、积极采取措施,确定了我矿今年的“降本提效、保生存”实施方案。通过此方案的实施,2016年全年预计增收节支目标为3783.46万元。一、原煤板块原煤板块预计可增收节支2872.38万元。1、总结经验教训,加强回采工作面地质预测预报,准确预判地质构造,提高煤质、保正常生产。经过论证测算,通过对1222、1233回采工作采取对应措施后,较原施工组织,可增收节支235.71万元。⑴对今年在生产的主采面1222、配采面1233,在原有地质探测方法的基础上,由集团公司地测处推荐,采取“槽波地震”手段,进一步精确分析1222、1233两个回采面的地质变化,并辅之巷探等手段,对大的地质构造采取“甩、绕”等措施,达到提高煤质、稳定正常生产目的,具体为:①1222工作面运输巷无炭柱,采取巷道挑顶找煤层的办法。采取的具体措施及时间节点:3月初开始在1222运输巷1340米—1410米段挑顶67.5米,平均挑顶厚度2米,挑顶宽度4.7米,3月底已实施完成。生产组织及煤质方面:挑顶后,较原推进方式,该段回采日推进度由3刀/圆班提升到5刀/圆班,日推进度由2.4米提升到4米,日产量由1602吨提升到2670吨,回采推进期间生产效率提升了66.7%;经测算,预计能多出毛煤5000吨,少出矸石8000吨,精煤回收由19%调高到23%,多洗精煤1150吨。增收及费用节支情况:根据设备参数及矿井生产实际,结合往年经验数据,经详细测算,实施挑顶后,精煤增产增收51.75万元,节约洗煤加工费13.8万元。(少洗毛煤3000吨,动筛排矸按8%计算后,原煤量为2760吨,加工费按50元/吨原煤计,精煤平均价格按450元/吨计算);节省运输电费1.36万元;可节约截齿、刮板等材料配件费用13.21万元。综上所述,1222工作面运输巷采取挑顶工艺后,可增收节支80.12万元,剔除施工绕巷费用11.48万元,经济效益较原推进方式,预计可增收节支68.64万元。②1222工作面落差为5米的断层,采取施工绕巷甩断层的措施。采取的具体措施及时间节点:针对1222工作面材料巷790米处,落差为5米的F22-5断层,我矿计划于9月初开始施工绕巷过该变化,施工绕巷90米(其中等巷40米,辅助材料巷50米),于10月底完成。生产组织及煤质方面:施工绕巷后,较原推进方式,该段回采日推进度由3刀/圆班提升到6刀/圆班,日推进度由2.4米提升到4.8米,日产量由1602吨提升到2328吨,生产效率提升了45.3%;经测算,预计可少出矸石1.2万吨,精煤回收率由24%提升到28%。费用节支情况:根据设备参数及矿井生产实际,结合往年经验数据,经详细测算,施工绕道后,节省洗煤加工费用18万元(1.2万吨矸石其中约70%矸石通过动筛排走,其余约30%进入原煤,所以少洗原煤0.36万吨,加工费按50元/吨原煤计);节省运输电费5.1万元;材料、配件费用可由13元/吨降低到8元/吨,吨煤节约5元,预计可节约相关费用24.8万元(其中节约截止、刮板节约7.1万元)。综上所述,1222工作面材料巷采取施工绕巷甩变化措施后,可节约费用支出共计47.9万元,剔除施工绕巷费用15.3万元及工作面27个支架回收安装费用13.5万元(回收安装费用按照5000元/架估算),经济效益较原推进方式,可节支19.1万元。③1233工作面落差为5米的陷落柱,采取施工绕巷甩断层的措施。采取的具体措施及时间节点:对F1233-1陷落柱,我矿计划于2016年12月在1233材料巷开始施工绕巷,绕巷施工共计83米(其中等巷20米,辅助材料巷63米),于2017年2月完成。生产组织及煤质方面:施工绕巷后,较原推进方式,该段回采日推进度由4刀/圆班提升到10刀/圆班,日推进度由2.4米提升到6米,日产量由1702吨提升到2369吨,生产效率提升了39.2%;预计少出矸石0.4万吨;精煤产率由24%提升到28%。费用节支情况:根据设备参数及矿井生产实际,结合往年经验数据,经详细测算,施工绕道后,节约洗煤加工费用6万元(0.4万吨矸石其中约70%矸石通过动筛排走,其余约30%进入原煤,所以少洗原煤0.12万吨,加工费按50元/吨原煤计);预计节省运输电费1.71万元;材料、配件费用39.75万元(其中节约截齿、刮板消耗节约11.91万元)。综上所述,对1233工作面陷落柱采取施工绕巷过变化措施,可节约费用支出47.46万元,剔除施工

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