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品保部1月份总结报告书
尊敬的叶总及各位同仁:
大家好!我现代表品保部对11月份的工作作以下汇报:
一、人:
1、人员流动率:
月份 总人数 离职人数 新进人数 目标流动率 实际流动率 1 19 2 0 7% 10.53% 二、机:
月份 检测仪器总数 新增数量 维修数量 损坏数量 1 13 0 1 0
三、物、料:
正常。
五、规:
1.所有产品扳料后移交须由扳料IPQC进行签名后方可移交下一工段。
2.所有进仓产品打包后须经由FQC盖章后方可进仓,如未盖章移交仓库可不收货处理。
3.正在运行尾件检验,保证进仓模具必须是OK。方便业务,生产,品保掌握产品的品质。
4.重新规定外发物料的检验流程:要求进出物料必须按照最新流程执行!
5.要求和阳专线FQC段重新安排品保对进出仓的物料进行管控。
6.对各工段的不良进行使用不良看板进行管控。
六、法:
1.要求压铸严格按照锌料的配比7:3进行加料生产,现场品保进行管控!
2.IQC进料检验依工程提供非林片对牛角系列产品进行冲孔确认。避免产生冲错现象。
3.对制程检验人员进行培训:针对不良需按照正常的后工艺试加工处理,确认不良后工艺无法加工改善后。需立即要求制程改善!
4.为更好的方便物料正常移交与管理,对制程中产品的检验状态与产品的加工状态进行标示。
七、环:
正常。
八、品质状况:
1、来料检验品质状况:
月份 进料总批数 OK批数 特采批数 NG批数 目标不合格率 实际不合格率 1 152 96 2 54 10% 36%
11月份进料批次不合格率较10月份上升3.3%,由以上图表分析,本月进料合格率较低三家协力商为:弘明27.78%、宏达46.30%、源联48.39%。
弘明:1.冲孔毛刺:冲孔毛刺冲孔后无法避免,内部已重新制定工艺冲孔后孔内毛刺由和阳专线加工处理。
2.冲孔垫伤:产品在冲压过程中未及时将冲模中的锌渣清理干净,导致冲孔垫伤。已要求后续冲压时弘明需在制程中管控冲伤不良,如有冲伤需弘明内部全检打磨处理。
宏达:1.修缺:扳手修披锋修缺作业员作业方法不当导致修缺,已将正确的修披锋作业指导书发放给协力商作为作业参考。
2.攻牙起凸:小壳体攻牙时产品未放平导致产品攻牙后有起凸不良。对攻牙人员进行培训要求其在产品放平后才可加工。
源联:1.粗砂痕:泰日升和阳系列产品打砂,选用砂带不当,砂轮型号太粗。
更换合适型号的砂轮。
2、IPQC制程检验状况:
月份 成型 目标良率 实际良率 实际不良率 1 98% 99.4% 0.6%
11月份压铸不良率较10月份上升了1.06%,前三项不良现象为起泡,多料,顶高不良。
一.起泡:主要是压铸粗胚调剂不到位导致压铸粗胚起泡,要求压铸组长按照压铸成型参数记录表进行作业。现场品保需定时1次/时对产品的外观进行检验,及时将不良控制在压铸。
二.多料:1.排渣后冲蚀造成产品多料:对模具的排渣位进行省模避免产品板料后多料。2.孔内多料:抽芯镶针碰缺导致产品内孔多料,对镶针抽芯进行更换。
三.顶高:主要是和阳系列产品顶针位高出,客户要求顶针印不可高出平面需控制在+0/0.25。对产品的顶针进行更换加长。
月份 后加工 目标良率 实际良率 实际不良率 1 99% 99.36% 0.64%
后加工11月份不良率较10月份上升0.49%,主要不良为和阳产品披锋、水口、问题。针对以上两项不良作以下分析:
一.披锋:由于后加工人员漏修导致产品披锋异常不良较高,对后加工作业员进行相关品质培训,并针对修披锋工序较多的产品进行分工序加工。降低产品漏加工的几率
二.水口:板料人员在板料时未及时将水口与产品分开,导致产品水口移交到后工序。要求IPQC板料品保增加巡检力度将1次/2时加大到1次/1时。
3、OQC出货检查出货合格率;
月份 检验总批数 合格批数 目标出货合格率 实际出货合格率 1 198 198 95% 100% 11月份出货合格率较10月份上升1.96%。
4、全检品质状况:
月份 检验总数 不良数 目标不良率 实际不良率 1 302523 54292 15.00% 17.95% 依协力商分析如下:
1)11月份全检不良率较10月份下降3.74%。
2)前三项不良现象分别为:起泡3%,发黄发白2%,漏铜2%。
3)电镀不良率较高前三家协力商为:
1.得利电镀DY25滑块电镀起泡,漏铜,发白发黄不良较高。已将此异常反馈给外协目前已要求电镀厂在对电镀工艺进行改良。(改善效果见12份全检日报表)
2.安力升电镀扳手,32889,32888电镀起泡,发白发黄:知悉外协现已要求电镀厂进行改善!
3.源宝电镀厂主要是Z372.18.063A电镀起泡目前已要求电镀厂
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