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某肠衣生产公司废水处理方案
摘要:采用初沉-二级A-O接触氧化工艺-混凝沉淀处理肠衣生产废水,在进水ρ(CODcr) ≤1500 mg/L,ρ(BOD5)=800-1000mg/g,ρ(SS)= 200~400mg/L,ρ(NH3-N)=50~80mg/L,ρ(动植物油)=20 mg/L时,含盐量(NaCl)<1%;处理后出水的ρ(CODcr)<100 mg/L,ρ(BOD5)<30 mg/L,ρ(SS)<70 mg/L,ρ(NH3-N)<15mg/L,ρ(动植物油)<15 mg/L。
某肠衣有限公司其生产废水主要来源于肠衣漂洗及腌制工序。废水处理后,出水达到《上海市综合污水排放标准》中二级排放标准。现将设计介绍如下。
1 工程设计
1.l 设计水量 处理水量:1500 m3/d 处理能力:65 m3/h(1 d以 24 h计)。1.2 设计水质 进水:pH= 7-8,ρ(CODcr) ≤1500mg/L,ρ(BOD5)=800-1000 mg/L,ρ(SS)=200-400 mg/L,ρ(NH3-N)=50~80 mg/L,ρ(动植物油)= 20 mg/L, ρ(NaCl) <1%。 出水:执行《上海市综合污水排放标准》 二级排放标准,ρ(CODcr)<100 mg/L,ρ(BOD5)<30 mg/L,ρ(SS)<70 mg/L,ρ(NH3-N)<15mg/L,ρ(动植物油)<15 mg/L。1.3 工艺流程 废水处理工艺流程见图1。
1.4 主要构筑物技术说明1.4.1集水池
来自厂区的生产废水通过厂区排水管网自流入集水池,在集水池内入口处设置机械格栅,以拦截大颗粒物质和纤维状物质,集水池中的废水由集水泵提升至调节池。集水池为1座地下式钢砼结构,有效容积53m3
1.4.2调节池 由于在肠衣生产过程中,不同时段废水中BOD5,CODcr及水量等均有很大差异,设置调节池以均和水质水量。池内设置废水泵提升废水经计量后分别输入后续而二段式A-O生化处理系统。调节池为1座地下式钢砼结构,有效容积763m3,停留时间为 12.2 h。
1.4.3 初沉池 因该污水中含有大量的不溶物,设置初沉池去除一部分悬浮物,降低BOD5,CODcr浓度,提高废水可生化性,初沉池出水自流入一段缺氧池。初沉池为4座并联运行,半地下式钢砼结构,表面负荷 q为0.77 m3/(m2·h),停留时间为 2.0 h,有效分离高度1.8m。1.4.4一级缺氧池 池内安装半软性填料,在厌氧条件及缺氧条件下,使高分子、长链、难生物降解的有机物转化为低分子。短链。较易生物降解的有机物,并去除部分CODcr,以利于废水进行后续好氧处理。池内原污水与一段好氧池回流液充分混合,同时,利用原废水有机碳源作为电子载体,将亚硝酸氮和硝酸氮转化为氮气,并通过兼氧微生物的作用将污水中的有机氮分解成氨氮,而且还可利用部分有机物和氨氮合成新的细胞物质。出水自流入一段好氧池。池内曝气起到搅拌和剥落生物膜的作用。DO的质量浓度控制在0.l-0.2mg/L。一级缺氧池为4座并联运行,半地下式钢砼结构,有效容积 729 m3,停留时间为11.6 h。1.4.5一级好氧池 一级好氧池是一种以生物膜法为主,兼有活性污泥法的生物处理装置,通过曝气风机提供功氧源,在好氧环境下,通过附着在填料上的生物膜,使废水中的有机物与池内生物膜充分接触,经微生物吸附,降解作用,使水质得到净化,废水中的氨氮,通过亚硝化、硝化菌转化为亚硝酸、硝酸盐,一级好氧池出水部分由回流泵回流至一级缺氧池,完成反硝化脱氮反应,部分自流入沉淀池,以去除剥落的生物膜和活性污泥。一级好氧池为并联4座(每座分二格)半地下式钢砼结构,有效容积共为1458m3,水力停留时间为23.3h,容积负荷为1.03kg.COD/m3,供气量为15m3/min。1.4.6二淀池 通过沉淀作用,以去剥落的生物膜和活性污泥,二沉池出水自流入二级缺氧池,二沉池为4座并联半地下式钢砼结构,表面负荷 q为0.77 m3/(m2·h),停留时间为 2.0 h,有效分离高度1.8m。1.4.7二级缺氧池
工作原理同一级缺氧池,出水自流入二级好氧池。二级缺氧池为4座并联运行,半地下式钢砼结构,有效容积365m3,水力停留时间为5.8h。
1.4.8二级好氧池
工作原理同一级好氧池,出水自流入三沉池。二级好氧池为4座(每座2格)并联运行,半地下式钢砼结构,有效容积1458m3,水力停留时间为23.3h,容积负荷为1.03kg.COD/m3,供气量为8.3m3/min。
1.4.9三沉池
工作原理同二沉池,出水自流入排放水池。二沉池为4座并联半地下式钢砼结构,表面负荷 q为0.77 m3
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