浅议应用QC理论消除高站台墙清水混凝土裂纹缺陷.docVIP

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浅议应用QC理论消除高站台墙清水混凝土裂纹缺陷

浅议应用QC理论消除高站台墙清水混凝土裂纹缺陷摘要:针对清水混凝土旅客高站台墙在预制过程中出现的裂纹问题,运用了QC品质控制理论对末端因素进行分析,逐一验证找出主要原因,制定对策消除裂纹缺陷。 关键词:清水混凝土 ,旅客高站台墙 , QC品质控制理论,制定对策 Abstract: based on the water concrete passenger platform in high wall prefabricated crack problems appeared in the process, using a theory of QC quality control end factors were analyzed one by one to find out the main reason for validation, establishing countermeasure to eliminate crack defects. Keywords: water concrete, and the passenger high platform wall, QC quality control theory, establishing countermeasure 中图分类号:TU37文献标识码:A 文章编号: 随着铁路客运水平不断的提升,高站台已经逐步成为客站主流站台,高站台与车厢地板在同一水平面,很大程度上方便了旅客进出车厢。但由于该站台采用站台墙为清水混凝土,所以在预制施工中控制好清水混凝土的外观质量为站台的品质的提升起着至关重要的作用。而在实际施工中发现清水混凝土裂纹为主要的外观质量缺陷。为了消除此缺陷,我们成立了专项质量控制小组,运用QC品质控制理论,有针对性的进行了逐步的末端原因分析,并解决了清水混凝土裂纹的外观质量缺陷,下面将我们的质量改进过程逐一阐述仅供大家参考。 一、现状调查 首先进行现状调查。质量控制小组对已经预制完毕的钢筋混凝土高站台墙出现裂纹的情况进行了统计,发现有13.7%的站台墙出现了不同程度的裂纹,合格率仅为86.30%。 二:高站台墙出现裂纹原因的初步分析 质量小组通过人、机、料、法、环五个方面逐一对高站台墙出现裂纹原因的进行初步分析,得出以下结论: 1、人员因素:对清水混凝土预制工程认识不足,各班组之间协作不好,以及监管人员认识不足。造成施工过程管控不严。 2、机械因素:混凝土搅拌机进水量控制误差较大,水灰比及坍落度控制不严格。造成混凝土质量无法保证。 3、物料因素:砂石料级配较不合理,原材料检验频次不足。造成混凝土质量无法保证。 4、施工方法因素:混凝土施工不规范,振捣不均匀等。造成施工过程中混凝土出现不合格品。 5、环境因素:由于地处西北,昼夜温差大,夜间风力较大。造成混凝土在凝结过程中产生失水过快或者表面张力过大。 三、对初步分析得出的原因进行逐一分析 质量控制小组为了找出产生裂纹的主要原因确,确定每30节站台墙为一个批次,对人、机、料、法、环五个影响产品合格率的因素进行验证分析。 1、对影响产品质量的人员因素进行验证 对清水混凝土预制工程认识不足,各班组之间协作不好,以及监管人员认识不足。 、对所有现场作业人员进行了强化教育,提出了以单体质量的提高提高整体质量的规划及理由.制定了相应的单体考核办法; 、小组对各班组人员进行调整让所有人员尽量从事自己比较熟悉的班组,其中包括钢筋班、混凝土班、模板班组,尤其是混凝土班组挑选经验丰富的人员进行施工; 、小组增加监管人员,由原来的2人增加到3人,进行巡检。 在完成30节站台墙预制后进行数据采集。数据显示有3节出现裂纹,合格率为90%。现状没有的得到明显改变,人员的认识不足及协调监管不是造成混凝土裂纹的主要原因。 2、对影响产品质量的机械因素进行验证 小组组织人员对混凝土搅拌机的时间继电器进行校验,提高的混凝土搅拌机的进水量精确度并排有经验的工人专人操作搅拌机,以便准确控制混凝土的坍落度。防止混凝土坍落度过大而产生沉降裂纹。在完成30节站台墙预制后进行数据采集。数据显示有2节出现裂纹,合格率为93.33%。现状得到明显改变,混凝土搅拌式进水量不准确是造成混凝土裂纹的主要原因。 3、对影响产品质量的材料因素进行验证 小组组织人员对现场原材料进行检测,检测结果为合格。并委托实验室重新更换混凝土配合比,调整级配,以便增加混凝土的和易性。增强混凝土的质量均匀、成型密实性。在完成30节站台墙预制后进行数据采集。数据显示有2节出现裂纹,合格率为93.33%。现状未得到明显改变,混凝土级配不合

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