防堵系统最新改造方案.docVIP

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防堵系统最新改造方案

散装物料料斗结堵一直是生产中常见且极难解决的老大难问题,长期以来在煤炭储运、燃煤发电厂、冶金、矿山、建材等领域频繁出现,给正常生产和检修带来很大困难,也使得生产成本不断加大。为了解决这一难题,各行业采取了多种如空气炮、振动器等等防堵措施,实践证明,这些措施可缓解结堵现象,但均不能全面从根本上解决料斗结堵问题。 在电力设计院、煤炭设计院、冶金设计院等众多专家的大力支持下,经过多年研究、实验和不懈努力,我公司成功研制出了科飞散装物料抗结堵料斗、自热自动式散装物料防堵系统和科飞复合式散装物料防堵系统。这些科研成果的诞生,从根本上解决了散装物料料斗及其落料管结堵问题,解决了困扰煤炭储运行业、燃煤发电厂、冶金矿山、建材等行业的料斗结堵问题。能够有效保障生产正常运行,降低了生产成本,大大提高了生产效率。 科飞散装物料防堵系统已申请三个专利,其中自热自动式散装物料防堵系统专利已经获得专利证书,专利号为:200920274881.0,散装物料抗结堵料斗(201020177689.2),复合式散装物料防堵系统(201020511027.4)。 以上述专利技术为依托,我们对原煤斗堵煤部分进行针对性的设计改造,最终达到完全畅通的目的。产品型号:KFZFD系统 1. 堵煤原因分析 1)煤仓结构影响 贵厂原煤斗的设计采用双出式,不规则的局部倒锥型,截面为部分圆。现场经过改造的圆锥形小煤斗设计存在缺陷,沿煤的流动方向流通截面积缩小太快,挤压力变大,煤粒与仓壁、煤粒之间的摩擦力也越来越大,煤沿壁面流动的重力分力则不变,故随着煤的流动,锥形煤斗内的等效流动动力越来越小。特别是在煤粒含水较大,煤的团聚性很强的情况下,煤在仓体内的流动就更加困难,结拱堵塞的几率就大大增加。对于锥形煤斗,仓壁半顶角越小,越利于煤粒流动。 在煤仓初设的时候,煤斗的半顶角、面积收缩率是根据设计煤种确定的。在考虑仓体容积和投资的因素外,下煤斗防堵塞的因素也一并考虑。但是,目前煤炭市场紧张的情况下,设计煤质根本无法保证,严重偏离设计煤种,再加上下雨、下雪、结冻等不可控的环境因素,煤仓频繁堵煤。 煤仓内部煤的流动状态(漏斗流流动、整体流动)不仅决定于仓体的半顶角和面积收缩率,而且更取决于煤质本身。在设计煤种情况下,煤斗内部煤的流动成整体流流动,但是在煤质发生变化(水分增加、团聚性强)后,煤斗内部煤的流动就从整体流流动状态转变成漏斗流流动。而中心流煤斗的堵塞几率要比整体流煤斗的堵塞几率大得多。 2)煤质影响 不同的煤种,其团聚性不同。比如破碎后油页岩团聚性最强、烟煤的团聚性和吸水性较无烟煤强。煤团聚性的不同直接影响了煤仓的堵煤状况。 ??? 煤水分也是影响煤仓堵煤的一个重要因素。当煤的含水量(外在水分)达到8%时,有些设计不合理的煤斗(矩形煤斗、中心流煤斗)就开始出现堵煤;当煤的含水量达到10%时堵煤比较严重;当煤的含水量达到12%时堵煤就相当严重了。水分增加会增加煤的团聚性。?? 煤的平均粒径越小,细粉多,比表面积大,表面自由焓高,颗粒间的作用力大,内力强,其宏观表现即为煤的粘结性强,比如洗中煤。 3)机组检修,存留在煤斗里的煤长时间静止不动,导致压实结堵。 4)煤闸门设计不合理。 2. 改造的必要性 从投产至今原煤仓的堵塞、棚煤现象频繁发生,尤其是使用湿度大、粘性大的燃煤、煤泥,更是堵塞严重。原煤仓的堵塞严重影响锅炉的正常运行,多次造成机组限负荷出力及锅炉燃烧不稳的情况,同时带来了巨大的检修维护工作。 通过我公司对煤斗堵煤部分的改造,堵煤现象将彻底解决,即使粘性大、湿度大的煤,甚至煤泥,也能保证畅通不堵煤。为机组的安全、可靠、经济、合理运行创造了必要条件;由于各种煤都不再结堵,这也意味着电厂对用煤的选择余地大了,某种程度上讲,对降低发电成本有积极的作用,所以,改造势在必行。 4.改造方案 拆除原圆锥形小煤斗,在给煤机与原煤斗下部之间改造,安装科飞复合式散装物料防堵系统、科飞专配的煤闸门组件及落煤管,具体步骤如下: 4.1 拆除原煤斗下部圆锥形小煤斗及与给煤机入口间的全部部件。 4.2在原圆锥形小煤斗安装处焊接科飞散装物料防堵系统的上半部分--散装物料抗结堵料斗。 4.3 使用悬吊拉杆安装防堵系统的下半部分--复合式散装物料防堵系统。 4.4 改造给煤机入口以适应专用煤闸门,煤闸门下部落煤管与给煤机焊接。 4.5 安装煤闸门,上下软连接,振动电机,气动锤。 4.5接电、调试、运行。 使用科飞散装物料防堵系统,大大增加了其轴向截面的截面积,主要特点如下: 改造后同标高的截面积增大,阻力减小通流性改善,堵煤机率减小; 科飞散装物料防堵系统下料装置流线独特,彻底改变了传统煤斗倒方锥及双曲线的形式! 控制部分,工艺性的间断式启动振打系统,从而及时清除粘接在内壁上的煤,消除了结拱源头. 5.

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