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垫片呲开热油喷出
垫片呲开热油喷出
1988年7月9日8时50分,哈尔滨炼油厂催化车间发生一起人身事故。该车间副主任被热油烫伤,面积达70%。
当日8时30分,催化车间副主任在参加交接班中,得知靠换热器内侧的油浆过滤器堵塞,改投用外侧的过滤器,但内侧过滤器的隔断阀尚未关闭。见接班工人尚未换上工作服,为尽快处理好堵塞的过滤器,就亲自去关隔断阀。当他站在靠外侧过滤器处伸手去关里侧过滤器的下游阀时,刚关了几圈,外侧过滤器的垫片突然呲开,365的热油喷出,随即自燃,副主任受伤倒地。
事故原因
(1)外侧过滤器的垫片压得过偏。
(2)所用缠绕垫片开焊。
(3)过滤器法兰是平口的。
(4)所用过滤器尚未热紧。
52. 系统停电 主风机烧损
1988年10月25日,长岭炼油化工厂发生一起催化装置1#主风机电机烧坏事故。直接经济损失0.65万元。
当日10月52分,岳阳巴陵变电所误操作引起母差保护动作,配该厂巴岭线的504开关跳闸。巴岭线失压后,该厂1#发电机供6kVI段母线,复合电压过流保护启动,4秒钟后跳闸,全厂6kVI段系统供电电源中断,催化装置1#主风机惰转。动力站在1#发电机跳闸后,手动停掉510线路开关,合主6kV母线200分段开关,全厂6kVI段系统恢复供电。本机过流休护虽然动作了,但行程开关未跳开,致使1#主风机电机继续处于带负荷带励磁异步运行状态,转子线圈迅速过热,起动鼠笼(兼作槽楔)受热膨胀崩开,刮坏定子线圈。定子线圈相间短路后,催化裂化高压配电室1#进线开关过流保护动作跳闸。
事故原因 外部系统事故,突然停电,恢复供电时,1#主风机电机受到非同周期冲击并带励磁运行近1分钟,致使转子启动鼠笼过热崩坏,刮坏子线圈,造成定子线圈相间短路。
防范措施
(1)将各装置高压配电室的电容储能硅整流盘改为镉镍电池直流盘,提高事故时继电保护的可靠动作。
(2)加强职工技术培训,提高应付突然停电事故能力。
53. 主吊防护盖脱销 重物落下伤人
1989年5月5日,锦西炼油厂检修二车间起重作业组,进行二套催化再生器中吊稀相管作业。由于起吊钢丝绳滑脱,稀相管段下落。此时一焊工违章进入再生器内,在起吊物下搭跳上拆卸把线,重物下落时砸断搭跳,造成人随跳板从25.9m处坠落掉进烧焦罐底而死。
造成钢绳及吊物滑落的原因,是由于主吊的迎门滑轮防护盖脱销所致。
教训
(1)在施工现场虽已经设置围栏,禁止无关人员进入再生器内,但未设人监护。焊工违章在末通知任何人的情况下进入再生器。
(2)作业前应认真检查施工机具,各滑轮组的受力方向应与钢丝绳一致。
54. 暖气漏电源短路 操作乱被迫停工
1990年1月22日l时40分,哈尔滨炼油厂催化裂化装置发生被迫非计划停工4天事故。
1月20日零时30分,催化车间反应操作工发现所有控制仪表突然失灵,立即通知仪表工处理。仪表工判断是控制仪表电源出了故障,马上到外面的仪表稳压电源室查看。打开门后,见室内已充满蒸汽,知道发生了暖气泄漏,导致电源短路。当即关闭了在室外的进汽阀门,并通知维护电工来处理电气事故。因室内潮气过大,电工用将近一个半小时才恢复仪表的电源。此后,装置在困难状况下维持运行。至22日1时40分,因催化剂无法正常流化而被迫停工。
事故原因
(1)装置控制仪表稳压电源室内有一组翅片式暖气,催化仪表班错误地把暖气回水阀关闭,长达一年多。充满凝结水的暖气在经过无数次水击的作用下,翅片内的有缝管芯沿缝裂开约长30cm的一个口子,大量蒸汽喷出,使仪表电源在湿汽的作用下短路,以致装置控制全部失灵。
(2)装置控制仪表失电后造成装置生产大幅度波动,流化困难,装置被迫停工。
55. 盲目拆人孔 热剂烫伤人
1990年2月12日15时35分,抚顺石化公司石油二厂催化装置在停工检修过程中,由于车间有关领导在盲201刚刚装好,主风还没有切除的情况下,就允许工程公司工人拆卸三旋人孔门。造成灼热的催化剂喷出,将在场的6名工人烫伤,其中2人重伤。
56. 关阀变开阀 烟机遭损坏
1990年9月23日,石家庄炼油厂催化裂化装置反应器-再生器正在烘衬里过程中.主风机岗位操作员巡检时发现烟机入口平板闸阀有一小段开度约90mm,便向车间设备工程师反映。在得知不应打开后,操作员立即回去关闭千板闸阀。由于误操作反而使平板闸打开约二分之一,致使烟机在无润滑油状态下转动约5分钟。经拆机检查,轴流风机的径向轴瓦和推力瓦磨损,烟机二轴套产生纵向裂纹,烟机和风机叶片顶尖有轻度磨损,推力主盘推力面有磨损,烟机转子和壳体下半部密封齿轮磨倒,盘车器离合齿轮磨出6mm的沟。直接经济损失约18万元。
事故原因
(1)厂和车间忽视安全生产,对开工烘衬里期间其他设备有何要求没有明确规定。
(2)车间领导对严板闸阀的重要性认识不足,在烘衬里过程中,没有采取必要的措施以防误操作,没挂
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