汽机-1号机大修阶段性总结.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
汽机-1号机大修阶段性总结

大唐鲁北公司1号机大修阶段性总结 标准项目完成情况及对比2号机同期进度完成情况 汽机专业标准项目62项,已完成38项,其中汽轮机本体已开始扣缸,下一步主要工作为汽轮机轴系找中心,比去年提前3天进行,调速系统设备基本检修完成,之后主要工作是是EH油、主机油滤油工作,管阀、辅机所有标准项目已基本完成,剩余主要工作为凝汽器灌水查漏工作,水泵专业剩余循环水泵、闭式泵、凝结水泵找中心工作未完成正在进行。 非标项目完成情况及对比2号机同期进度完成情况 汽机专业非标项目总共27项,已完成25项,还有2项未完成,分别为: 1号机金属检测保温工程,已经恢复保温工程的3/4,预计3天后全部完工;1号机循环水泵转子修复工程预计两天后完成。 技改、重大检修项目完成情况及对比2号机同期进度完成情况 技改项目5项,1、2号机真空泵工作液加装制冷装置已完成;1号汽轮机4号轴承改可倾瓦已完成; 1号机开式水泵改造:开式水泵已经安装就位,基础已经灌浆完成,中心调整完毕,正在进行管道阀门的安装; 供热系统改造:焊口正在进行热处理,操作平台制作完成,热工仪表管铺设完毕,支吊架安装就位,减温水管阀门复装就位;1号汽轮机油档改造管路正在安装,油挡正在安装; 发现的缺陷及处理情况 1、汽轮机前轴承箱(1瓦)前扬2.35mm,#2轴承箱(2、3瓦)前扬0.86mm,#3轴承箱(4瓦)后扬0.65mm,严重超标,通过调整轴承箱底部调整螺钉使轴承箱扬度达到标准值。 2、#1~#4瓦油挡间隙偏大,且油挡积碳严重,更换气密性油挡处理。#5~#9瓦油挡修理达到合格值。 3、推力轴承解体后发现推力瓦块表面有划痕,推力盘工作面有一道微小划痕,约为0.05mm深,无影响。测量8次推力间隙都为0.11mm,小于设计值(0.25~0.35mm),已调整到0.28丝。 4、高压缸防提升装置间隙超标,设计值:0.10mm,实测:左:0.30mm右:0.20mm;调整到合格值。 5、低压转子正向末级隔板根部共有3处裂纹,裂纹长约有3mm,厂家现场补焊处理。 6、低压转子叶片、低压隔板上有盐垢和铁锈,高压水冲洗处理。 7、高、中压转子叶片围带有部分类似焊渣等颗粒,此颗粒为基建锅炉吹管时没有吹扫干净导致,打磨处理。 8、解体9号瓦时,发现下瓦悬空,上瓦左前部分乌金破碎,破碎面积40mm*30mm,更换新备用瓦。 9、修前解对轮后各轴瓦扬度:#1瓦前扬0.69mm/m;#2瓦前扬0.66mm/m;#3瓦前扬0.55mm/m;#4瓦后扬0.12mm/m;#5瓦前扬0.085mm/m;#6瓦后扬0.09mm/m;#7瓦后扬0.155mm/m;#8瓦后扬0.75mm/m,通过调整轴承箱扬度达到标准值。 10、吊出低压外缸后发现内缸短接波纹管变形严重,更换新膨胀节处理,已定货。 11、中低压连通管螺栓部分咬死,已用火焊割除,更换备用新螺栓。 12、经过轴系中心复查,各对轮中心偏差较大,主要是高低偏差;高主对轮主油泵比高压转子低0.53mm,高中压转子对轮中压比高压转子低0.52mm,中压转子比低压转子低0.57mm,发电机转子对轮比低压转子低0.32mm;调整好轴承箱后重新调整重心。 13、修前对轮连接前晃动正常。中低对轮:中对轮0.02mm,低对轮0.01mm。低电对轮:低对轮0.04mm,电对轮0.05mm。 14、密封瓦间隙超标。汽侧密封瓦内径450.34mm,密封瓦处轴颈449.90mm,密封瓦间隙0.44mm。励侧密封瓦内径450.32mm,密封瓦处轴颈449.87mm,密封瓦间隙0.45mm,更换备用新密封瓦。 15、各瓦油档洼窝与轴承中心偏差较大,具体数据如下通过调整汽缸来调整油挡洼窝至合格值。 16、高压隔板第2级有气孔,中压隔板第10级叶顶汽封磨损,中压第12级隔板一圈磨损,返厂处理;中压缸前轴封体共11圈汽封磨损,更换备用新汽封。 17、高压缸通流间隙超标准值上限约1 mm;中压缸通流间隙比标准值下限小约1 mm;低压缸正向通流间隙比标准值下限小约2mm。 措施:调整#1、#2、#3轴承箱水平扬度,调好后,复测高、中、低压缸通流间隙,根据两次测量数据汇总后研究制定转子调整量。 氢侧回油箱拆人孔门后,检查自动补油门、排油门密封良好,浮球完整无破损,连杆灵活无卡涩,清理油箱内壁及密封面后封闭人孔门; 刮片式过滤器解体后发现发现刮片及过滤器底部油垢及杂物较多,清理后更换密封件,现设备已恢复; 密封油冷油器水室揭上盖后,发现存在结垢现象,冷却水管内壁轻微污泥附着、无结垢,清理结垢并使用高压水冲洗后管束可见金属光泽;在下水室布置照明,通过上水室观察所有管束无堵塞;下水室隔板完好; 蓄能器压力检查数据为:泵出口蓄能器0MPa、A高压蓄能器7 MPa、B高压蓄能器6.2 MPa、C高压蓄能器7.5 MPa

文档评论(0)

yaocen + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档