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生产部第季度工作总结
2011年生产部第二季度工作总结 2011年二季度工作总体按2011年工作计划进行,结合2011年二季度具体工作计划,在第一季度工作的基础上展开。具体总结如下 继续做好生产的宏观调度工作 二季度松香、歧化松香市场波动频繁,价格时起时落,需求相比去年疲软,生产不是那么连贯,尤其是歧化。所以常需要与销售、收购部门信息沟通,科学、灵活调度生产,做到三部门高度统一,实现公司利益最大化。同时还需视原料情况及时调整产量及切换原料(云南松、思茅松)。二季度整个生产调度环节顺利进行,紧紧围绕公司的生产计划生产 为了进一步提高得率,一季度做了大量基础数据摸底工作,二季度对这些数据进行分析,并逐步采取改进措施 首先严格控制熔解配比,确定关键参数含油率,太高,影响产量,太低,澄清效果不好,中层脂液排放量大。就云南松和思茅松而言,综合考虑得率和产量的平衡点,基本上确定最佳含油率。并加强生产过程控制,固化下来每天对一级蒸馏前净脂液进行含油检测,及时送达熔解和蒸馏岗位。同时,继续倡导“技术量化管理”理念,并且做到一旦定型后,便以流程形式固化,做到标准化。以便在技术管理这块做到量化、标准化,进入一个良性发展管理轨道 落实一季度提出的为提高得率的改进措施 如改进完成熔解后真空过滤,缩短了时间。因是封闭过滤,解决了原来敞开过滤时经常有脂液溅出,松节油挥发的现象,过滤这块地方也清洁卫生多了。熔解松节油的计量、一级蒸馏进料的计量装量已安装完毕。基本上做到计量准确,便于生产控制 浅色歧化松香(加钠色号4﹟以内)的生产试验 二季度做了二批浅色歧化松香试验。第一批做26斧,4﹟以内11斧,占42.3%,第二批共做21斧,4﹟以内15斧,占71.4%。通过对比,基本上摸清了浅色歧化松香的生产工艺参数和条件及原料的控制。下一步通过再调整工艺,根据客户需求,争取4﹟以内产品达到批次生产的80%。为销售拓展客户提供技术支持。 完成歧化回流冲料保护装置的安装及实验 基本摸清了使用该装置前后的利弊,根据客户需求会灵活调度该装置的使用。做到成本最低化。 进一步完善各种生产检测记录的定稿,并印刷成册 如松脂检测记录,松香检测原始记录。锅炉用煤记录,歧化过程样送检单,歧化成品样检测记录,松脂检测送检单等。以前这些都是用电脑打印、复印使用,不便于管理、查询,而且成本高。 加强督促车间安全、文明生产工作 加强车间现场管理工作;采取生产例会,现场跟员工沟通及集会等多种形式。目前,车间的劳动纪律、现场卫生及员工精神面貌有所改善。但还存在一些不到位的现象。如个别员工还存在责任心不强,上班打瞌睡的现象 针对得率问题,提出对车间内进行得率考核,并拟写考核方案,同时,废除原先考核产量的方案 此建议已被公司采用,经过两批次的生产盘底得率的统计,已初现成效 继续做产品售后服务工作 二季度通过走访有质量争议的客户,了解了各自的产品检测方法,并进行沟通,清除了误解,也便于指导以后自己的工作 做好催化剂回收采购的管理工作 催化剂的活性,节点用量,建立详细台账,以便成本的控制 完成一项实用新型专利初稿,准备申报。 完成所有松香工艺改进中试设备的到位,安装进行中。 与合作单位进行氢化松香新工艺的研究开发工作,已出小样,后续工作进行中。 整个二季度工作总结如上。部分完成了二季度的工作计划,有计划的部分没做到位的,没计划的也做了部分。二季度工作在公司领导的大力支持下,总体来讲有成效,但也存在不少问题,如管理还不够到位,考虑问题还不够周到、严谨等。二季度承诺的工作没完成的,我愿接受公司和各部门的监督,接受自罚承诺 * *
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