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快速拆卸C750型煤气离心
鼓风机隔板,极大缩短
检修工期,保证职工安全
武钢能动公司燃气厂三加压站C750离心鼓风机,系陕西鼓风机厂生产的单吸入多级双支撑,电动机直联拖动的离心鼓风机。共计安装了5台。煤气鼓风机的主要工艺参数:
焦炉煤气鼓风机型号:C750—1.286/1.061
进口介质: 焦炉煤气 进口流量: 750m3/min
进口压力:0.104Mpa(绝) 出口压力:0.1261 Mpa(绝)
升压能力:22kpa 进口介质密度: 0.4284kg/m3
主轴转速:2980r/min 所需功率: 351Kw
额定出气量:4500 m3/小时/台
实际出气量:3000 m3/小时/台
总管网用气量:120000—150000 m3
主管网工作压力:23~26 kpa
因为燃气厂担负着整个武钢厂区的生产用气和生活用气。为保证系统用量和管网压力,设有三个煤气加压站,要求管网压力保持在23 kpa 左右,因加压站分布远,煤气管线长,用户多,用量不平衡,日供气量波动大,在保证用量的情况下,管网压力只能由运行人员调节挡风门来控制。且焦炉煤气鼓风机都是采用离心鼓风机调节流量和系统管网压力,设计选型时,离心鼓风机必须按所需的最大风量设计,通常留有较大富裕量。由于电机不可调,只能通过调节调节翻板的开度(0-900)来控制风量和平衡系统压力。鼓风机正常运行时,有时调节翻板的角度只有30~40%,风量比设计的最大风量小得很多,很多情况下风机都是在低负荷下运行。机组回流室的隔板是以铸铁制成,采用无叶扩压器,以止口嵌入机壳中,将各级叶轮分隔并构成连续的流道。
问题的提出
由于风机长期在低负荷下运行,机组输送的介质又为焦炉煤气,由于种种原因,介质中富含杂质和煤焦沥青(Pitch)。电子工业出版社出版的《工业生产安全知识手册》对沥青的理化性质介绍如下:黑色液体、半固体或固体。主要成分是沥青质和树脂,此外,还含有高沸点矿物油及少量的氧、硫、氮的化合物。比重一般在1.15~1.25。不溶于水。具有粘结性、抗水性和防腐性。一俟机组停运检修,杂质、焦油凝固,充斥于机组内腔各部,尤其以嵌入机壳的三块隔板最为严重。检修起来又必须将他们都拿出铲干净,有时,检修人员用尽了办法均不能取出隔板,迫不得已,只好用10T吊车强行起吊,时有成功,但往往是造成起吊钢绳崩丝也不一定能取出,因而造成极大的安全隐患。
原因分析
焦油,俗称“沥青油”。粘度大,化学性能稳定,属焦化厂生产中的副产品,在我厂回收煤气的过程中根本无法清除。所以从源头堵住不可行。是否能从机组的结构、工艺上着手。C750装配简图如下:
由上可以看出,共有大小三块隔板需要取出。因为配合间隙小(0.8----1.2mm),且跨距(直径2.1M)大。机组运行时,回收的焦炉煤气温度较高,焦油呈液态渗入配合缝隙中,停运检修时,相要取出的隔板与机壳就会有相对运动。正如同一个典型的液粘传动。其原理基于牛顿内磨擦定律,内容大致如下(图2 )
V A
F
δ
O
图2 流体内磨擦模型
在两块平行放置且间隙δ很小的平板之间,充满动力粘度为μ的油液,当下板固定,上板以速度V平行于下板运动时,则板间流体(油膜)受到剪切。当速度不太高时,流体相邻层间的流动状态可以看作是相互平行移动的层流,粘附在下板表面的流体分子的速度为零,粘附在上板表面上的流体分子速度为V,其间变化规律为一直线,此时为了保持上板恒定的运动速度V,则所需的力F与板的面积A、流体的动力粘度μ及速度梯度V/δ(或剪切率)成正比。即
F= μA=μA
τ==μ (1)
由此可见,油膜的切应力τ与油液的动力粘度μ和剪切速度V均成正比,而与油膜的厚度δ成反比。这就是牛顿内磨擦定律,它揭示了流体运动中各因素的内在关系。如将其应用于我们的C750机组是否可行呢?
对策及措施
基于上述定律,我们对机组结构进行改良,首先从扩大油膜δ之厚度入手,也就是必须增加隔板与底座的配合间隙,处理方法如下:
隔板清除干净后,在隔板凸台处(上图示)分三段,每段长25-----80等距离均匀打磨下去3----8mm,从而增加油膜厚度,减小剪应力。
其二、停机时,立即往机壳内通蒸汽,压力小于5MPa,温度低于200℃,时间不得低于16小时,检验机体温度以手感发烫,约60----70℃为佳。示意图如下:
其三制作专用工具,利用轨道钢,约1.5米长,两根拉杆,以螺帽固定在机座上.形式拉马,用螺旋32T千斤顶下压一边,另一边挂上一个3T拉葫
芦,示意图如下:
万一遇到特殊的情可此方法应急。所需作用力大小由螺旋千斤顶调节。
效果
通过这种方法,我们一举攻克C750机组流道隔板不易取出的难题,既缩短了检修同期,保证了生产,同时也
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