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降低HKM231型往复式隔膜泵故障率QC成果
汽机检修分公司辅机一班QC小组
2005-1-15
小组概况
1、小组简介:
组建时间
1989.1.8
注册号
2004-037
小组类型
现场型
注册时间
2004.3.17
受TQC教育情况
均获TQC证书
小组荣誉
92年获公司QC二等奖
多次荣获分公司QC成果一二等奖
2、人员简介:
人员情况
姓名
性别
年龄
学历
小组职务
岗位
组内分工
高宝山
男
41
高中
组长
班长
组织、协调
刘猛
男
31
大专
副组长
副班长
组织、协调
王晨
男
30
大学
组员
技术员
策划、实施
荣保军
男
42
大学
组员
技术员
策划、实施
薛正磊
男
35
初中
组员
专责
具体实施
周力斌
男
26
中技
组员
骨干
具体实施
张志红
女
31
中技
组员
骨干
测量记录
二、选题理由
加氨泵是从氨罐中往除盐水中加氨,用来调节锅炉给水的PH值,中和给水中游离的CO2及H2CO3,防止发电厂汽水系统设备管道腐蚀的重要设备。汽水系统一旦失去加氨保护,势必造成给水中CO2含量增加,造成系统设备、管路的腐蚀加剧,尤其会造成锅炉高温高压水冷壁管路的大面积腐蚀,引起爆管等恶性事故发生。化学归属汽机分公司后,对其转动设备的跟踪治理,便成为辅机一班一项重要任务,三四期水处理两台加氨泵,一台已经报废,经分公司同意后,更换为原化学遗存的HKM231型往复式隔膜计量泵,安装投运后,泵频发出现渗油漏氨、周期性振动且伴有噪声、上药量小无法调整等缺陷,一周内发生六次缺陷,对此,分公司领导及辅机一班十分重视,辅机一班QC小组主动出击,决定以此为课题,进行QC现场攻关,查清设备存在的问题,彻底消除氨泵振动泄漏,确保氨泵的正常运转
公司方针: 优质、可靠、创新、高效
公司要求: 设备安全、经济运行
分公司目标:设备完好率100%
2004年QC课题确定为:《降低HKM231型氨泵故障率》 设备消缺率100%
2004年QC课题确定为:
《降低HKM231型氨泵故障率》
设备问题点:HKM231型氨泵故障率高!
设备问题点:
多次发生震动噪音、漏油漏
氨、无法调整氨浓度等缺陷
小组目标: 氨泵完好率100%
氨泵投入率100%
三、现状调查
氨泵柱塞运动剖面图
氨泵柱塞运动剖面图
氨泵安装投运后,一周六次缺陷统计:
主要是泵缸体部分及出口管路异常振动,且伴有很大的噪声,属间歇、周期式振动
主要是泵缸体部分及出口管
路异常振动,且伴有很大的
噪声,属间歇、周期式振动
1. 振动异常1次:
(一直未能消除)
调节螺杆调至最大上药量,仍达不到额定供氨量要求。
调节螺杆调至最大上药量,
仍达不到额定供氨量要求。
2、上药量太小2次:
(2次未能消除)
主要是泵的出入口逆止阀
主要是泵的出入口逆止阀
与泵体连接丝扣处漏氨液
和调节旋钮处往外渗油。
3、 渗漏严重3次:
(3次均未能消除) 、
故障缺陷饼分图:
四、确定目标
目标值确定:氨泵故障率1次/月
故障率
8 6次/周
8
6
6
4
4
2 1次/月
2
0
0
现状 目标
2、目标值论证:
氨泵为HKM231型往复式隔膜泵,属柱塞泵。在确定目标前,我们QC小组认真分析现状,并对HKM231型氨泵说明书等有关资料进行认真的学习,弄清了该泵运行的原理及结构,且有JYM-1型液动隔膜计量泵的检修经验,小组有从事辅机水泵工作多年的老师傅,技术实力雄厚;有分公司正确领导,班组的高度重视,修配分公司的密切配合,我们认为1次/月故障率目标是可以实现的。
五、原因分析
我们从人、机、料、法四方面进行分析,列出因果图如下:
1、检修工艺差、安装质量不佳,造成胶圈损坏人
1、检修工艺差、安装质量不佳,造成胶圈损坏
人
2、检修人员责任心差,安装胶圈不到位
2、检修人员责任心差,安装胶圈不到位
1、传动零件松动或严重磨损
2、吸入高度过高或吸入管漏气抽空
3、吸入管径太小或被异物堵塞抽空
4、柱塞与缸体配合不好或有铸造缺陷 ☆
5、进出口逆止阀控制球跳动产生振动
6、隔膜变形、供油不稳或缺油运行
振动异常原因
振动异常原因
氨 泵 故 障 率 高
氨 泵 故 障 率 高
1、进出口管道局部阻塞或泄漏
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