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国标-》应用化学脱氧剂脱氧工艺降低海水溶解氧含量,提高油田注入水质
应用化学脱氧剂脱氧工艺
降低海水溶解氧含量,提高油田注入水质
马向辉周明亮 张春光
(胜利油田有限--2-海洋石油开发公司)
摘要海水脱氧是一种技术复杂曲工艺。吼往采用机械方式,而|tC一3是一种新型脱氧 剂.其聪氧原理为亚硫酸盐与海水中氧气发生化学反牲,生成硫酸盐,从而达到脱氧的目的。 同时,生成的硫酸盐溶液化学性质稳定.注入地层后不会对地层产生不良反应而堵塞地层。脱 氧剂投加工艺于2004年7月16日改造完成并在埕岛中心二号平台试用.脱氧效果稳定,在加药 浓度80alg/L条件下,注水泵入口台氧量小于0 04mg/L,控制在指标范围内,达到预期效果。
关键词 中心二号 海水脱氧HC一3型脱氧剂 应用
埕岛中心二号平台位于埕岛油田CB25区主体部分.2000年6月海水处理、注水系统正 式投产。海水处理系统设计规模m000m3/d,由3台海水提升泵、粗滤器、2座压力斜板沉 降罐、5座细滤器及2套超重力场脱氧装置组成。海水处理系统脱氧工艺采用机械式超重力 脱氧。超重力脱氧自投产以来,逐步暴露出脱氧成本高、机组侧控难度大、润滑密封系统窜 油以及易导致天然气集输管网波动等问题,严重影响r海水的正常脱氧,进而影响到埕岛油 日I的止常注水开发。因此,有必要研制一种新型脱氧工艺.以降低脱氧成本,提高脱氧效 果,实现海水高效、稳定脱氧。
1原超重力脱氧工艺简介及存在问题
海水中氧的存在可导致注水管道及{殳备的腐蚀加剧,嗜氧细菌的滋生,反应后生成 R、(On),沉淀,堵塞管线及油层,使吸水能力下降。所以,对注入水的溶解氧指标有着严格 要求。经过实验证明埕岛油田海域海水含氧量一般为7~8ppm,含氧量随季节的变化略有不
同.而随水深的变化影响不大(见表1),根据沣人地层水溶解氧的要求,水中溶解氧含量低
于0.05ppm。目前,常用于海水脱氧的方法有三种:气提、真空和化学脱氧。此前,中心二
号海水脱氧t艺采用超重力脱氧机气提脱氧技术。
1.I超重力脱氧工艺原理 溶解在液体中的气体量与气体在系统中的分压有关。向海水中通入无氧天然气后,在脱
氧塔内气体空间,天然气形成一定的分压。当气体窄问总压1;变时,氧在气体空问的分压 低,促使海水中氧的蒸发,这就意昧着海水中氧含量降低。
1.2超重力脱氧工艺存在问题 脱氧机自投用以来,随着时间的延长,存在的问题逐步暴露出来,主要存在问题如下,
1Sl二l解,2000年6月毕业于吉林大学石浦与天然气勘查,现从事海{油气集辅管理工作。地址:山东告身、营布河口 阿仙洲镇海洋石油开发公司,邮编:257237.联系电话:(0546)8484297。
188
表I不同季节、不同层位海水溶解氧含量
采样深度/m
采样季节 测试地目
2 8 10
,、——
冬季北风风力 温度/C 3 5 3 5 3 5 j 5 3 5
6~7级 台氧璧/(%/L1 8 0 8 0 8 0 8 O S 0
眷季南风风力 温度/℃ 6 3 8 3 0 3 O 3 0
3~4级 含氧量/(wg/k) 7 7 0 7 O 7 O 6 5 6 5
————
夏季东南吼呲』』 温度/℃ 26 24 24 0.24 24
——
1—2级 占氧量/(mg/1,) 6 0 6 o 6 0 6 O 6 0
备注 取样地点:中心二号乎1
1.2.1维护工作量大
由于工况恶劣,机械密封寿命短,极易发卡渗漏,造成润滑油箱发生窜油、窜气、窜
水,使润滑油乳化变质,无法使用,造成维护工作量较大。 I.2.2机组震动大 旋转床运行中转动不平衡,钛丝网破碎损坏较快,机组震动大。
1.2.3润滑油极易发生溢油 “两站一体”的密封、润滑系统,存在两路润滑油路压力不平衡现象,导致压力波动范l目
定,润滑油极易发生溢油现象。
1.2.4脱氧成本较高
根据2003年全年的统计结果,超重力脱氧机每隔3个月就需维修一次,维修周期非常 短,每次维修需耗资10万元,且需动用平台吊机、施工船舶、吊车、卡车等,一年的维修 费川商达40,,元。润滑油平均每两个月更换一次,每次需更换CIM0润滑油400kg.折合人 民币4400元,每年单润滑油一项就达26400元。同时,超重力脱氧机耗电量、耗气量巨大, 每年所耗电能达1401600kW·h,折合人民币644736元.按3:L的气水比算,每天消耗天然气 约12000m3,折合人民币1200元,每年消耗的天然气折合人民币达438万元,使胃超晕力脱 氧机总费用约545万元。
1.2.5机组调控难度较大,严重影响了整个生产系统的稳定运行 机组调控难度较大,容易造成二级气水分离器窜气、压缩机、热媒炉进气压力波动,造
成整个天然气管网压力波动,已多次发生因窜水、窜气导致天然气压缩机停机、天然气分离
器进水等现象,严重影响r整个
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