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35吨链条炉掺烧污泥试验.doc.doc

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35吨链条炉掺烧污泥试验.doc

35吨/小时链条锅炉掺烧城市污泥试验 城市污泥是污水处理过程的产物,经过污水处理厂沉淀、浓缩、压滤等工艺后,成含水量80%左右的胶状泥块。污泥中含有大量有毒、有害物质,随意排放将严重影响环境。污泥处置应遵循减量化、无害化、资源化的原则,许多单位选择了用热电厂锅炉焚烧的方式。 污泥焚烧分直接焚烧和干化后焚烧两种方式。直接焚烧虽然有设备简单、投资省等优点,但因湿污泥(水份80%)含水过高,干燥过程需大量吸热,所含热值无法利用,且在燃料中比率不能过高(一般低于10%),否则将影响锅炉运行。干化后焚烧投资较大,系统也较复杂,但干化后的污泥有1500-2000千卡/千克的热值,小型锅炉中试验时,掺烧率30%的情况下,锅炉仍能正常运行。为了解干化污泥在电站锅炉掺烧特点,市城区污水处理厂和慈溪热电厂合作,在35吨/小时链条锅炉上进行了掺烧试验。 一、基本情况及数据 1.锅炉参数 锅炉型号: UG-35/3.82-M19 锅炉额定出力: 35吨/小时 主蒸汽温度: 450℃ 主蒸汽压力: 3.82MPa 锅炉设计煤种:淮南大通烟煤 C H O N S W A V Qd 55.5% 3.72% 10.35% 0.99% 0.99% 10.0% 18.45% 32% 5107Kcal/kg 燃煤颗粒度:最大≤40mm 0~3mm颗粒比列:30% 2.污泥及燃料分析 污泥工业分析 W(水份) A(灰份) V(挥发份) C(固定碳) Qd(低位热值) 30% 45% 15% 10% 1500Kcal/kg 锅炉燃用煤种:神木未煤 燃煤工业分析(6.18进厂煤) W(水份) A(灰份) V(挥发份) C(固定碳) Qd(低位热值) 28.8% 10.33% 27.37% 38.45% 4806Kcal/kg 污泥掺混量:6.44吨 燃煤掺混量:26吨 污泥掺烧比:19.85% 3.掺烧数据及曲线 掺烧时段:2010年6月18日23:00——6月19日15:00 掺烧物重量:32.44吨 掺烧期间产汽:125吨。 对比时段:2010年6月19日23:00——6月20日15:00 耗煤量:29 产汽量:132吨 锅炉给水温度:105℃ 掺烧时间及对比时间锅炉运行曲线如图1、图2: 图1 图2 二、数据分析 1.锅炉效率 1)掺烧燃料特性近似按燃煤与污泥特性加权平均计算,如下表: W A V C Qd 29.04% 16.56% 24.91% 32.80% 4150Kcal/kg 实际数据可能因燃煤与污泥部分成分间的物理、化学作用有略有差异,在此予以忽略。 2)锅炉给水焓(查表):443kj/kg(4.0MPa,105℃) 锅炉主蒸汽焓(查表):3232kj/kg(3.0mpA,400℃) 3)掺烧时段锅炉效率: (3232-443)X125X103/32.44X103X4150X4.1868=61.85% 4)对比时段锅炉效率: (3232-443)X132X103/29X103X4806X4.1868=63.31% 2.节煤量计算 掺烧时段和对比时段锅炉负荷基本接近,在对比时段,耗煤29吨,产汽132吨,汽煤比4.552。以此推算,在掺烧时段,若用纯煤,产汽125吨,需耗煤27.46吨,而实际用掺烧燃料32.44吨,其中燃煤26吨,则节煤:1.46吨。 污泥低位热值相当于燃煤的31.2%,在掺烧时段的工况下,锅炉效率相应下降,每吨污泥实际可取代0.23吨燃煤。 三、锅炉运行状况观察 1.在掺状时段,燃料着火点位于煤闸门后0.3米以内,与平时略偏远,但不明显。 2.火焰颜色近麦黄色,亮度与平时基本相当。 3.烟囱烟色与平时无异,林格曼黑度0-0.5级。 4.除尘器出水较平时稍浓。 5.煤渣呈片状,深褐色,色泽较平时深,煤渣体积较平时增加一倍。 6.因煤层不平,局部有少量红火。 四、试验的局限性及部分问题 1.由于锅炉负荷较低,最大负荷仅为12吨/小时,对较高负荷下掺烧数据尚无法确定。 2.因试验时间仅16小时,掺烧对锅炉运行的远期影响未知,特别是混合物硫分高达2%,对排放指标有较大影响。 3.因没有针对污泥的专用分析设备,污泥工业分析数据可能存在一定的误差,掺烧物工业分析数据由污泥和燃煤数据加权平均所得,也存在误差。 五、结论 1.城市污泥干化至30%的水分后,按20%的比列和神木未煤掺和,在35吨/小时链条锅炉5-12吨/小时负荷下,可以稳定燃烧。 2.污泥热值为试验时所用燃煤的31.2%,但由于掺混后偏离锅炉设计煤种较多,锅炉效率下降,在试验工况下,每吨污泥仅相当于0.23吨燃煤。 3.若进行商业化掺烧,应注意掺混的均匀度,同时加强环保设施运行管理,保证SO2等污染物达标排放,同时应对二恶英

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