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减少B、G型动静盘G1线生产人员的QC报告 ——机加科 动静盘组 2014年 机加科QC成果报告书: 在当前公司人员紧缺的情况下,减少生产线的人员,既可降低生产成本,提高生产性和公司利润,也可缓解人事科招人困难的问题,有效的保证正常的生产秩序。 1.【选定理由】 2.【现状及目标】 现状:动静盘G1生产线每班现有9人进行作业(早中晚3个班共27人)。 每班作业人员 目标:将每班作业人员由9人缩减到7人(3个班共减6人)。 目标 目标 OK OK 4.【QC小组成员】 方武毅(QC组长) 卢魁(组员) 李大虎(组员) 杨晓林(改善人员) 李少鹏(组员) 张利斌(改善人员) 小组口号: 2014年 5月5—6日 2014年 5月6—30日 2014年 6月1—20日 2014年 6月21—7月15日 2014年 7月15— 9月30日 课题选定 小组成立 目标制定 调查分析 进行对策 效果确认 计划 实绩 5.【活动计划】 产线平衡表目标:77700 ÷600=130秒/件 瓶颈工位 G1线 各工位人员作业量统计表(现状) 秒/件 工位 刻 号 小MC2# 4台粗MC 2台精MC 2台粗MC MT3#、4# 压力机 4台精MC 研磨 检毛坯 滚光 清洗 检验A 检验B 目标 130秒 动静盘G1线PDS问题点汇总 个 工位 刻 号 小MC2# 4台粗MC 2台精MC 2台粗MC MT3#、4# 压力机 4台精MC 研磨 检毛坯 滚光 清洗 检验A 检验B :动作 :安全 :6S :品质 :等待 :搬运 30 30 32 30 30 31 33 30 30 6.【鱼刺分析图】 降低动静盘G1线生产人员的要因分析 人 设 备 作业方法 人员分工是否合理 是否按照标准作业执行 作业方法是否完善 是否按要求操作 设备运转是否正常 4.检验检测工件手动节拍长 环 境 生产线光线是否充足 地面是否有油污 3.人员运送部件的浪费 5.检验放置工件搬运浪费 2. 工件的搬运方式不合理 1.作业区域布局不合理 设备间距大 摆放不合理 夹具故障 设备老化 文件不完善 人员不理解 重复搬运 动作浪费 行走时间长 重复搬运 作业不熟练 灯管故障 设备漏油 序号 调查项目 要因分析 对策 PDCA1 作业区域 布局不合理 我们对人员的作业进行确认,发现作业中存在很大一部分搬运和动作浪费;导致生产节拍变长,导致成本增加,产品利润降低。 我们对工位的布局进行了改善调整来减少这些浪费。 PDCA2 工件的搬运方式不合理 生产线工件全部用周转盒进行周转,存在很大的重复搬运浪费。 去掉周转盒,将滑道改为钣金流利条滑道;工件可直接放在滑道上滑动,测量时也可以直接在滑道上测量,这样每套工件可节省4秒的搬运时间。 PDCA3 人员运送部件 的浪费 检验B人员工作量共分为两部分:①用周转车给磷化送工件,每次需要38秒;②协助检验A人员进行测量,用时62秒;其中人员周转工件行走时间长,存在很大的浪费。 制作AGV电动小车,自动拉取磷化前工件进行周转;这样就可以替代检验B人员,消除了该工位的人员浪费。 PDCA4 检验检测工件 手动节拍长 动静盘在检验处需要测量:静盘齿底变化量和P2点,动盘支撑面厚度、涡卷端面高度和齿底变化量;其中端面高度和齿底变化量分别测量8个点,每次测量时需用千分表依次逐点测量;每次测量1套工件共需要47秒。 ①制作桥架放置架,方便检验人员取放,现每次取放只需2秒,节约2秒时间; ②制作电子感应式测量仪;测量动静盘尺寸时,只需要将夹具放到工件上即可自动全数测量OK;且测量1套工件只需20秒,相比千分表测量可节约23秒。 PDCA5 检验放置工件搬运浪费 检验测量完工件后,先将工件放置在身后的周转台上,待周转车返回时,再将工件搬至周转车上;平均每套工件费时10秒。 在测量台旁边制作滑道,检验人员测量完工件后直接将工件放入滑道,由前工位人员将工件由滑道放到电动车上;这样每套工件检验工位可以节省8秒。 7.【要因分析】 调查分析:我们对人员的作业进行确认,发现作业中存在很大一部分搬运和动作浪费;导致生产节拍变长,导致成本增加,产品利润降低。 整个过程来回距离8米,用时40秒。 PDCA1.作业区域布局是否合理 8.【调查及对策】 1.搬运工件行走路线长 2.手动检测毛坯高度 3.刻号存在重复搬运 对策后来回距离5米,用时22秒。 效果确认 时间 项目 对策前 10 40秒 22秒 对策后 8 22 5 拿取毛坯行走时间 门型夹具检验时间 粗加工刻号行走时间 节约时间:18秒 1.毛坯放置区 2.门型检验夹具位置 3.粗加工刻号台位置 对策实施:我们对工位的布局进行了改善调整来减少这些
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