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4#750高炉多环布料实践
(2010-05-08 13:33:27) 原文地址:4#750高炉多环布料实践作者:张继强
4#750高炉多环布料实践4#750高炉于2003年10月4日开炉,10月7日日生产生铁1832吨 ,利用系数2.443 ,实现 3天达产。高炉采用串罐式无料钟炉顶,布料溜槽有多环、单环、扇形、和定点布料方式,自动控制可进行多环和单环布料,定点布料由手动完成。开炉以来一直使用单环布料,2006年2月以来开始启用多环布料,通过半年的实践,各项技术指标明显改善,炉况顺行稳定,产量指标稳步提升,特别是吨铁降低15公斤焦比,降本工作取得阶段性成果。单环布料的现状分析:2005年高炉技术指标分析时间?? 利用系数?? 煤比公斤??焦比公斤??综合焦比?? 物理温度?? 炉温?? 风温?? 冷却壁温度顶温??2005.4?? 3.08??????112????????378???????? 471??????????????0.392005.5?? 2.84??????115????????387???????? 481??????????????0.402005.6?? 2.82??????126????????392???????? 494??????????????0.422005.7?? 2.89??????130????????391???????? 495???????????? 0.412005.8?? 3.07??????128????????371???????? 477??????????????0.372005.9?? 3.07??????118????????377???????? 473??????????????0.392005.10??3.14??????129????????362???????? 463??????????????0.382005.11??3.13??????121????????365???????? 460??????????????0.382005.12??3.06??????119????????365???????? 461??????????????0.362005年度运行来看,尽管产量有较大提高,但炉身冷却壁时常发现渣皮滑落现象,冷却壁温度最高达300度以上,顶温时常高达250度以上,煤气利用性差,风温不能全用。通过以上数据说明,炉顶顶温偏高,煤气利用不理想,大矿批不能充分利用,降低焦比任务困难,给各项技术指标提升带来较大困难,为了进一步提升技术指标,降低冶炼成本,延长高炉寿命,经过认真分析研究,决定实施多环布料,为此,车间从工艺、设备等方面对实施多环布料所需条件进行研究、解决、落实,并利用2月份年修机会,进行布料测试,至此,实施多环布料条件已完全具备,经厂领导批准后,年修完毕,复风即采用多环布料。实施多环布料后,要求工长认真记录各项参数,及时分析炉况的变化;车间每天进行分析研究,摸索多环布料的运行规律,根据炉况的表现及时作出调整。逐步将布料环数由原来的矿两个角度、焦三个角度改为矿四个角度、焦五个角度,外环角度由原来的28度扩至37度,并多次对每个角度上的圈数进行调整,炉况进一步稳定顺行。为了保证多环布料能够成功运行,车间同时作好下列工作:一、抓好炉内操作。1、工长严格按照标准化条例操作,发扬“四勤”作风,稳定好炉温,平衡好炉温、硫磺、碱度三者关系。2、抓好工艺技术管理对炉况异常及时作出分析和判断,抓好交接班会议,把“分析好上班,操作好本班,照顾好下班”要求落到实处,使炉况始终处于受控状态。3、上部装料制度要求稳定,参数调整尽量在白班,由工长及车间共同商议决定,杜绝了随意性操作,同时执行好低料线时标准化操作。4、改变工长心理智障,强化全用风温意识,提高风温使用率,并引进火焰温度工式,保持一定的富氧率,根椐煤比的变化,平衡理论燃烧温度在2150-2200℃之间,从而保证高炉风口区适宜的压差和煤粉燃烧率,避免因提高煤比而造成未燃煤粉过多,引起炉缸中心堆积。5、长期低Si冶炼及无计划待罐休风、慢风易引起高炉在强化冶炼进程中出现炉缸堆积现象。为此,在炉内操作中采取定期自然洗炉,Si适做中上限,降R保持[S]二类及少量三类1-2天。这样既保证了高炉生产强化进程的连续性,又避免了因炉缸堆积严重被迫加洗炉料,致使冷却壁损坏的现象发生,很好地解决高产与长寿之间的矛盾。6、煤气流分布合理为炉况顺行创造条件。在加大槽下筛分工作力度,提高料柱透气性基础上加重边缘,降焦比提煤比。7、上料操作工及值班工长认真观察布料圈数,及时调整,保证布料圈数在要求范围之内。二、加强炉前出铁管理。一是加强铁口管理和维护,稳定打泥量,保证铁口深度,及
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