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事故预想
4.1 澄清器出水浊度增大
4.1.1 原 因
a. 由于澄清器流量调整的故障,负荷激烈变化;
b.由于供往加热器的热网水流量调节器的故障、水温产生激烈变化(降10-15℃或升高2℃以上);
c.由于沉渣渣位的信号传感装置变脏,导致信号错误,故使澄清器和沉渣增浓器的渣层高度增加;
d.正常的(石灰、硫酸亚铁)加药剂量被破坏。
4.1.2 消 除:
a.把调节控制器转到遥控,降低负荷至50m3/h,过一小时后增加负荷不超过出力的10%;
b.把调节器转换到遥控上,如温度过低则进行升温,其速度不大于1℃/h;如温度高则降低温度,然后再逐渐升温;
c.进行手动排污,使渣位降到规定位置,吹洗沉渣增浓器,消除信号传感装置的沉积物;
d.重新调整加药量。
4.2 加药剂量破坏了
4.2.1 原 因:
a.由于计量箱液位计的故障,硫酸亚铁、聚丙烯酰胺或石灰计量箱用空了;
b.计量泵入口的闸阀未完全打开;
c.计量泵的闸箱盒中,落进了坚硬的颗粒物质,致使闸阀不能完全打开;
d.药剂的浓度变了。
e.自身控制调节器在工作中出现故障。
f.管道振动造成阀门不严密。
4.2.2 消 除:
a.向硫酸亚铁计量箱、聚丙烯酰胺计量箱或石灰乳计量箱中加药剂,加强对药剂液位的监视;
b.检查并完全打开闸阀;
c.启动备用计量泵;
d.改变计量泵活塞的行程;
e.把计量泵工作控制方式转为自动控制(用定值器);
f.将空气罩中充满空气,为此停计量泵,关闭澄清器加药门,并将空气罩排气门、排污门打开,充满空气后恢复系统,重新启泵。
4.3 过滤器出水中带出大颗粒的无烟煤。
4.3.1 原 因:下部分配装置遭到破坏。
4.3.2 排 除:停运过滤器进行检修。
4.4 滤器之后的浊度大于2mg/l
4.4.1 原 因:
a.澄清器后浊度大于5mg/l;
b.过滤器负荷大于200 m3/h;
c.过滤器内的滤料比较脏污。
4.4.2 消 除:
a.执行排除澄清器出水浊度高的措施,进行过滤器反洗;
b.保证过滤器在额定负荷内工作;
c.停运过滤器,检查过滤层的脏污程度,更换过滤材料。
4.5 过滤器中水的压降大于0.1MPa
4.5.1 原 因:
a.在过滤层中有大量的脏污层;
b.在过滤器中空气集聚。
4.5.2 消 除:
a.进行过滤器的反洗。
b.开过滤器排空气门,待空气门出水后,关闭排空气门。
5.3.2 化学除盐水品质劣化
5.3.2.1 原因:
a.树脂混合不匀;
b.再生剂量不足;
c.树脂体积减小。
5.3.2.2 处理:
a.注意混脂操作,重新混脂;
b.提高再生剂剂量;
c.补充树脂到设计值。
5.3.3 阳离子交换剂清洗时间加长
5.3.3.1 原因:树脂特性损耗;
5.3.3.2 处理:更换树脂。
5.3.4 运行时交换器跑树脂
5.3.4.1 原因:交换器底部排水装置损坏。
5.3.4.2 处理:停止交换器运行,检修处理底部排水装置。
5.3.5 再生时中间水箱溢流
5.3.5.1 原因:
a.一级阴床出口门未关或不严;
二级阳床入口门未关或不严;
二级阳床反洗进水门未关或不严。
5.3.5.2 处理:
a.将未关的门关闭,重新再生;
b.联系检修处理。
第四章 制氢设备的异常处理
4.1
4.1.1 原因:
a. 有一个或几个电解小室氧气出气孔堵死;
b. 有一个或几个电解小室的阳极与极柜架短路;
c. 电解槽某个垫床损坏;
d. 电解液循环不良或反向循环;
e. 电解槽石棉布损坏不严密;
4.1.2 处理方法:
4.2 氧气纯度降低
4.2.1 原因:
a. 电解小室一个或几个氢气出气孔堵塞;
b. 有一个或几个电解小室的阴极与极柜架短路;
c. 石棉布小孔被铁盐或氧化铁堵死;
d. 电解槽垫床或石棉布损坏;
4.2.2 处理方法:
a. 测量电解槽隔间电压增大,以证实是小孔堵塞后,应停止电解槽运行,用水冲洗,若冲洗无效时,电解槽需大修;测量阴极与柜架的电压为零时,证实短路后,应多次将电解槽电流降至零再升至最大值,若故障不能排除,应进行电解槽大修;
b. 停止电解槽运行,用水冲洗并向碱液中添加重铬酸钾;
c. 电解槽
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