预想.docVIP

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事故预想

4.1 澄清器出水浊度增大 4.1.1 原 因 a. 由于澄清器流量调整的故障,负荷激烈变化; b.由于供往加热器的热网水流量调节器的故障、水温产生激烈变化(降10-15℃或升高2℃以上); c.由于沉渣渣位的信号传感装置变脏,导致信号错误,故使澄清器和沉渣增浓器的渣层高度增加; d.正常的(石灰、硫酸亚铁)加药剂量被破坏。 4.1.2 消 除: a.把调节控制器转到遥控,降低负荷至50m3/h,过一小时后增加负荷不超过出力的10%; b.把调节器转换到遥控上,如温度过低则进行升温,其速度不大于1℃/h;如温度高则降低温度,然后再逐渐升温; c.进行手动排污,使渣位降到规定位置,吹洗沉渣增浓器,消除信号传感装置的沉积物; d.重新调整加药量。 4.2 加药剂量破坏了 4.2.1 原 因: a.由于计量箱液位计的故障,硫酸亚铁、聚丙烯酰胺或石灰计量箱用空了; b.计量泵入口的闸阀未完全打开; c.计量泵的闸箱盒中,落进了坚硬的颗粒物质,致使闸阀不能完全打开; d.药剂的浓度变了。 e.自身控制调节器在工作中出现故障。 f.管道振动造成阀门不严密。 4.2.2 消 除: a.向硫酸亚铁计量箱、聚丙烯酰胺计量箱或石灰乳计量箱中加药剂,加强对药剂液位的监视; b.检查并完全打开闸阀; c.启动备用计量泵; d.改变计量泵活塞的行程; e.把计量泵工作控制方式转为自动控制(用定值器); f.将空气罩中充满空气,为此停计量泵,关闭澄清器加药门,并将空气罩排气门、排污门打开,充满空气后恢复系统,重新启泵。 4.3 过滤器出水中带出大颗粒的无烟煤。 4.3.1 原 因:下部分配装置遭到破坏。 4.3.2 排 除:停运过滤器进行检修。 4.4 滤器之后的浊度大于2mg/l 4.4.1 原 因: a.澄清器后浊度大于5mg/l; b.过滤器负荷大于200 m3/h; c.过滤器内的滤料比较脏污。 4.4.2 消 除: a.执行排除澄清器出水浊度高的措施,进行过滤器反洗; b.保证过滤器在额定负荷内工作; c.停运过滤器,检查过滤层的脏污程度,更换过滤材料。 4.5 过滤器中水的压降大于0.1MPa 4.5.1 原 因: a.在过滤层中有大量的脏污层; b.在过滤器中空气集聚。 4.5.2 消 除: a.进行过滤器的反洗。 b.开过滤器排空气门,待空气门出水后,关闭排空气门。 5.3.2 化学除盐水品质劣化 5.3.2.1 原因: a.树脂混合不匀; b.再生剂量不足; c.树脂体积减小。 5.3.2.2 处理: a.注意混脂操作,重新混脂; b.提高再生剂剂量; c.补充树脂到设计值。 5.3.3 阳离子交换剂清洗时间加长 5.3.3.1 原因:树脂特性损耗; 5.3.3.2 处理:更换树脂。 5.3.4 运行时交换器跑树脂 5.3.4.1 原因:交换器底部排水装置损坏。 5.3.4.2 处理:停止交换器运行,检修处理底部排水装置。 5.3.5 再生时中间水箱溢流 5.3.5.1 原因: a.一级阴床出口门未关或不严; 二级阳床入口门未关或不严; 二级阳床反洗进水门未关或不严。 5.3.5.2 处理: a.将未关的门关闭,重新再生; b.联系检修处理。 第四章 制氢设备的异常处理 4.1 4.1.1 原因: a. 有一个或几个电解小室氧气出气孔堵死; b. 有一个或几个电解小室的阳极与极柜架短路; c. 电解槽某个垫床损坏; d. 电解液循环不良或反向循环; e. 电解槽石棉布损坏不严密; 4.1.2 处理方法: 4.2 氧气纯度降低 4.2.1 原因: a. 电解小室一个或几个氢气出气孔堵塞; b. 有一个或几个电解小室的阴极与极柜架短路; c. 石棉布小孔被铁盐或氧化铁堵死; d. 电解槽垫床或石棉布损坏; 4.2.2 处理方法: a. 测量电解槽隔间电压增大,以证实是小孔堵塞后,应停止电解槽运行,用水冲洗,若冲洗无效时,电解槽需大修;测量阴极与柜架的电压为零时,证实短路后,应多次将电解槽电流降至零再升至最大值,若故障不能排除,应进行电解槽大修; b. 停止电解槽运行,用水冲洗并向碱液中添加重铬酸钾; c. 电解槽

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