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大连泰山热电厂2号机大修前热效率及能耗诊断试验报告-2011
编 号: SC-QJS-032-2011
NEPRI
密 级:
大连泰山热电有限公司2 号汽轮机组
大修前热效率及能耗诊断试验报告
东北电力科学研究院有限公司
Northeast Electric Power Research Institute Co.,Ltd
2011 年6 月
项目负责人: 赵伟光
项目参加人:
东北电力科学研究院有限公司:陈 博 马升江 王晓东
大连泰山热电有限公司:赵鸿凌 陈 灵 张立鹤 张景弘
王东新 王 辉 吕道新 王世双
裴廷枭
报告编写人:
所 长:
生产技术部:
院长或总工:
摘 要
摘要:本报告首先叙述了大连泰山热电有限公司 2 号汽轮机投产以来运行状况、主要
设计技术指标、试验的标准、试验项目、试验方法、测量仪表。详细介绍了大修前热
效率及能耗诊断试验数据的整理和计算过程。经计算得出:在纯凝工况、三阀全开、
循环系统隔离状态下,试验热耗率为8752.48 kJ/kWh,供电煤耗为360.89 g/kWh;修
正后的功率为148.9MW,热耗率为8363.77 kJ/kWh,高于设计值(8162.7 kJ/kWh)201.07
kJ/kWh,供电煤耗为338.62 g/kWh,高于设计值 (334.81 g/kWh )3.81 g/kWh。在实际
运行状态、额定负荷时,按曲线拟合得到试验热耗率为8753.3kJ/kWh,供电煤耗为360.8
g/kWh;经参数修正后热耗率为8559.7 kJ/kWh ,比设计值(8162.7 kJ/kWh)高397.0
kJ/kWh ;修正后供电煤耗为348.38 g/kWh,比设计值(334.81 g/kWh )高13.58 g/kWh 。
通过对大修前能耗诊断分析,指出了煤耗高原因所在,为机组大修及改进提出相关意
见。
关键词:汽轮机、端差、热耗率、供电煤耗
目 录
1 序 1
2 主要设计性能保证技术指标 1
3 试验标准及技术依据 2
4 试验项目及方法 2
4.1 水平衡(汽水损失率)试验 2
4.2 影响系数法(高压缸至中压缸冷却蒸汽的确定)试验 3
4.3 三阀全开缸效率及热耗试验 3
4.4 100%、80%、60%负荷下热耗率试验 4
4.5 真空系统严密性试验 5
5 试验仪表及测量方法 5
5.1 发电机端功率及电动机输入功率测量 5
5.2 流量测量 5
5.3 压力测量 5
5.4 温度测量 6
5.5 数据采集 6
5.6 试验记录要求 6
6 试验数据整理及计算 6
6.1 主要流量(主蒸汽流量)确定 6
6.2 不明漏泄量(F )的确定 6
un
6.3 给水流量(F )确定 7
ffw
6.4 经高加给水流量(F )确定 7
fw
6.5 再热冷段蒸汽流量(FC )确定 7
6.6 再热热段蒸汽流量(FR )确定 7
6.7 试验热耗率计算 7
6.8 缸效率计算 8
6.9 修正计算 8
6.10 再热压损计算 9
6.11 凝汽器及加热器端差计算 9
6.12 煤耗计算 10
6.13 机组效率计算
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